原帖由 cumin 于 2007-12-22 23:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
“5. 对问题产品内孔进行再加工,车去0.2-0.3MM或磨去0.2-0.3MM后,承载力又大幅度恢复到正常水平.为什么?????????? ") z7 _6 ^2 [9 ]+ Q7 s4 \
根据这条信息,我个人判断,可能是表面的缺陷引起的失效,建议在电镜看看表面状态。

原帖由 cumin 于 2007-12-24 09:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' a; h# z3 c/ y. b( m9 [
缺陷肯定要除掉,对材料来说这是致命的.至于补救就要权衡补救跟报废的代价孰轻孰重了.

原帖由 cumin 于 2007-12-24 09:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
缺陷肯定要除掉,对材料来说这是致命的.至于补救就要权衡补救跟报废的代价孰轻孰重了.
原帖由 tnjunqun 于 2007-12-24 15:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ y8 T1 l0 _/ z9 F2 `
原有产品一旦宣号报废,现在供货肯定跟不上,每月几十万的产品哪来啰!!呜!# g* c u7 e# R. ~
+ I1 E( b. `( r) @* t
现在外商生产线急等产品,我们可是急怀了!! 每套轴承产品价格仅为1元多,但产品要发空运去到欧洲,每套空运费你们说说要多少? 3.5元/套!! ...
原帖由 奥氏体不锈钢 于 2007-12-24 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 A: O0 l' l) w+ |+ M
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??????????有没搞错,1元/套???4 M m- x" a7 ]" T4 Z
晕,这么便宜,哎,怪不得坯料有缺陷,废钢中频炉炼的坯也不会这么便宜。还有机加工、热处理、开模等等这些都不要钱的??
原帖由 hbh0606 于 2007-12-24 16:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 k9 M/ l5 M4 p' w1 w: ^
我的建议是:/ t, Y+ T: |" K7 D/ |5 u
既然是非标轴承,说明楼主这些轴承是按客户的要求生产的,建议和客户商量:轴承内孔必须加大,希望客户能能加大轴的直径(或者轴的生产也可配套加工),把损失降到最低限度.
原帖由 xhq004 于 2007-12-24 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ J3 M% S1 m; E( v; q8 K2 n f
加工余量没有了很难搞,能否做一下涂层?
原帖由 renfei0072002 于 2007-12-25 11:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 H# ^7 r" W$ k6 e; Q& x3 G
表面如果存在裂纹的话,那基本上就是报废了,除非经过切削尺寸还能达到标准要求.其实在表面缺陷的规定中是禁止任何裂纹的.
原帖由 奥氏体不锈钢 于 2007-12-25 15:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我做过一个9Cr2Mo的调质钢轴套,要求表面硬度达到51~55HRC,表面硬度深100丝,调质硬度为36~38HRC。采用中频回火的工艺。为了使表面硬度达到要求,采用了表面渗碳的方法。
新的进展::lol: 原帖由 cumin 于 2007-12-24 16:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; j! K7 u$ ]- A/ t1 T4 C* d
恢复原来工艺,因为干过所以轻车熟路.只要有的赚,赶紧做出来先把空堵上.至于现在手头的货再想想办法,实在不行,& v" }; R; C- f/ F" t
不要一折腾两折腾,花了不少冤枉钱.
原帖由 tnjunqun 于 2007-12-25 20:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# B, H4 q' S# o
请朋友们对我的思路,方法等! 发表你们宝贵的意见!% Q+ X8 F2 R3 h: D
以供我参考!
原帖由 tnjunqun 于 2007-12-25 18:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# p; W7 ^& W$ x, [* |1 Q
新的进展::lol:
将硬度降至HRC48左右后,经压力检测,已超过了3吨以上.% ^3 M! f/ A, X, Z0 g7 C
在3吨压力下测试,根本就不存在破碎的情况!
说明了我的思路是正确的,方法还是可行的.7 T4 }$ d. v4 z7 c# J
苍天不负有心人,从技术上而言,应可以将这个问题进 ...
原帖由 j.chen404 于 2007-12-26 07:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif V) S* C0 w9 T$ F5 M! ]0 }
不主张回用,降硬度+表面淬火对寿命影响明显,是对外商的糊弄,易引起赔偿官司,小心了。
原帖由 williswon 于 2007-12-26 08:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
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如果产品在检查中确实发现存在如楼主所讲的微裂纹时,这应该是属于一种缺陷.对于改变热处理方法,可以提高其耐压性能,但是由于裂纹的存在还会对其它的性能产生影响,如疲劳性能等.毕竟裂纹处是一个应力集中点,即使单次 ...
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