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[已答复] 龙门铣床反向间隙问题,请帮忙

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发表于 2012-2-28 09:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海

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本帖最后由 洪哥 于 2012-4-3 12:02 编辑 6 ^* E# N4 a# ^+ u

+ h! l, s1 D: X* W4 Y9 N9 B龙门铣X轴用激光检测出的反向间隙是负值,这时的试切件结果是定位精度和圆不好。再不做任何调整的状态下,用千分表手轮模式打出的反向间隙是正值,按这时的数值重新补偿反向间隙,试切件结果OK。我无法解释是不是激光不准吗?但有时就不会出现这种情况!激光和循圆的反向间隙还不一样!激光的数值小循圆的数值大!- l7 T8 u+ [0 C
哪位大侠能够帮忙解答!小弟先谢谢了哈!
发表于 2012-2-28 21:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
] 1# 冷冬 X轴用激光1)检测出的反向间隙是负值——有间隙?
0 i8 i5 R! b% @4 k2)用手动步进模式测出的反向间隙是正值——过盈(无间隙?)?& A6 Q1 B: B  u2 q6 }7 U  D
3)按这时的数值重新补偿反向间隙——“这时”指用的是过盈数值?2 d4 K/ ~1 c) h9 I1 j" J  _% g
4)什么叫循圆(铣圆?)?/ u5 y3 h+ u; x% ~# f
5)“激光的数值小循圆的数值大”是什么意思(请用它们的数据说明)?
发表于 2012-2-28 23:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
激光测负值本身就有问题,也许是联轴器上的回弹造成,手轮模式是在低速下所以没有回弹,测间隙时注意运动速度和加减速曲线。

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洪哥 + 5 应助!

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 楼主| 发表于 2012-2-29 14:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢两位的解答!
: i8 E& @* o7 m% e9 }7 E" L3 V2 p  k) N我的问题,意思是说,用激光测量与用千分表测得的数值正负方向是相反的。9 V4 ]$ M" W: s: e9 b  f. h! W
如果按照激光测得的数据进行系统插补,铣圆加工的时候,圆度出现偏差。而按照千分表测得的数值进行补偿以后 ,铣圆后圆度差值就可以满足要求。
* q; F6 O9 J' g* R0 E$ U' V关键在于,二者为什么会出现方向相反的现象。采用的联轴器是主轴用的那种花键式的联轴器。应该不会是回弹现象造成的。而且不是一台机床出现这个问题。起码有五台以上的机床都出现了这个问题。8 g' y' X& z8 u1 Y, O8 z0 E
我怀疑会不会是机床床身刚性问题引起的!
发表于 2012-3-5 21:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对,就是机床床身刚性问题引起的!还有,电机到齿条的传动链其实是一个弹簧,后者的嫌疑大些。

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参与人数 1三维币 +5 收起 理由
洪哥 + 5 应助。

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 楼主| 发表于 2012-4-2 07:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
5# 使力
9 T. u$ C6 A3 n% f' y2 L0 @) F# N& o$ Y# J! X2 ]8 ?* W2 k
此机床驱动为电机通过减速箱直联丝杠结构。我现在还没有拿到准确的测量数据。+ @/ P/ l. Z/ H! ]5 W
根据现有条件,每台的变化情况不同。
: h& f4 P5 }+ Y( E. s6 j; f2 P并发现直线导轨的安装面仅为25mm以下。安装面太薄。# E( C' D- D$ J6 N$ f; a" Z
并床身皮厚仅为20mm,加强筋厚度为15mm1 y8 S" r) I, r
根据工作台宽度为2000长度约为4500的情况来看。! t1 E3 F$ m* U. d
床身刚性不足应该是问题主要原因了!
发表于 2012-4-2 12:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
5# 使力  ; ~% v3 F# o# i0 ~+ [
# A: ~6 S, F) Z3 ~
此机床驱动为电机通过减速箱直联丝杠结构。我现在还没有拿到准确的测量数据。
1 u" \- p4 K& p4 D9 l根据现有条件,每台的变化情况不同。
9 @- @0 C# }" s" n* n0 b并发现直线导轨的安装面仅为25mm以下。安装面太薄。/ e) P% r: h. I8 h
并床身皮厚仅为20mm,加强筋 ...! ]9 I& ^, c0 i, x: j
冷冬 发表于 2012-4-2 07:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

6 J) C5 w  M3 B, H7 N' M根据以上情况来看,建议如下:
5 I* L; k+ e" W' x: q; a6 U1)线轨安装导轨板和其下面的垂直钢板均太薄,应加厚;  A# b- U9 y1 g2 g: n7 Z
2)将滚珠丝杆传动改为(双)齿轮齿条传动;5 t! e2 G! x/ B9 A3 g$ P
3)应全闭环控制。
 楼主| 发表于 2012-4-3 09:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢洪哥!!以及上面回答问题的各位坛友啦!
头像被屏蔽
发表于 2012-4-4 17:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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