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2022-03-11
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[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 4139|回复: 16
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[求助] 丝杆平台误差过大

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发表于 2014-4-14 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
5三维币
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-14 10:27 编辑 0 W" Y2 P/ l# h* a( t

: _6 i$ A/ B6 {; K! q: m' B    丝杆平台误差过大    台子类似于 图1 所示(两边用的THK直线导轨)        走200MM   误差有      2.5  MM   6 e1 R& w% f0 `1 Q

/ P$ n  g- q  X- I    误差太大了  是不是联轴器安装的问题  ( 联轴器用的是和图中一样的绕线联轴器) ^& A0 v& h) j  ^/ X2 D3 H

8 k9 d' M, [2 g+ n    哪位有经验的师傅  提点一下 * P  D, P* c( G8 m2 D
0 T9 r8 E+ o+ V+ }" u9 U- v! |0 I
, P* V/ ?8 w! h

# {6 J( L$ ]; `8 U! c5 |, A+ W$ y- H5 U1 h
, H9 o7 |9 {, B

1.png
发表于 2014-4-14 14:00:00 | 显示全部楼层
不可能差那么多,是否哪里松动了?
发表于 2014-4-14 14:22:16 | 显示全部楼层
难道是丝杆短了
发表于 2014-4-14 14:25:31 | 显示全部楼层
是不是丝杆螺母没有紧固。不然不会那么大。如果是联轴器变形引起的误差,那只会有百分之几的量。
 楼主| 发表于 2014-4-14 14:46:04 | 显示全部楼层
TKG-09 发表于 2014-4-14 14:00 static/image/common/back.gif
* z) X( ^: {3 W不可能差那么多,是否哪里松动了?

, G3 V( X. |  i" F丝杆导程5MM   2.5毫米 相当于差了半圈    只能排除法  先看看是不是  和联轴器连接的轴不紧  出现相对运动
发表于 2014-4-14 19:25:31 | 显示全部楼层
轴承的安装了?
6 \9 H4 L; l2 }有问题没?
发表于 2014-4-14 20:00:56 | 显示全部楼层
上面的同仁说的可能情况我也赞同,还有是不是被憋住了?造成负载过大而造成步进电机丢步。
发表于 2014-4-14 21:20:12 | 显示全部楼层
步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。
发表于 2014-4-14 22:32:29 | 显示全部楼层
检查丝杆运动与导轨运动之间是否平行?不平行会憋劲,导致实际运行距离与步进电机的步距不一致。$ M- u1 j4 G+ G# G. A. O! h. y
解决办法:先将丝杆尾端法兰的安装螺钉轻轻松1~2圈至法兰可上下微微移动,再让工作台前后来回走几次,再锁紧一下螺钉(不完全锁死),再检查运动是否有误差,或改进没有?有改进则原因是憋劲造成的。如果消除误差可进一步锁死螺钉。不行的话就将磁力百分表座吸在工作台上,将表头打在两边的导杆上,看全程的上、下误差是多少。再根据情况调整到合格为止。
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:26:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:38 编辑 : d8 n8 o: _4 U' _  _8 K% Y) c' [
/ t4 G+ `, K! |# \( Q$ s1 c3 g

# \/ E6 V+ F/ w6 T运动曲线如下图 所示  总行程 走200mm   每次走5mm
5 e6 k  h" X2 L: h! O) }0 q0 S/ G! T! @) N
x轴上方 曲线 为平台 由旋转电机 向  末端移动的跟随误差,   
4 O$ T. R6 C: b- |( S! }) w! X
* Q  A* E* S) b0 m7 S) b) }9 @ x轴下方 曲线为回程  跟随误差曲线
' ^8 r& l$ k# u. c1 d6 J' V+ [
: E  j. I+ n$ `% M0 s6 ^1 T% q, v) u% N; x1 f3 [/ a1 W, n8 x; \
3 R7 B; G: y/ r1 V! x. ^9 x

2 q+ a+ f. w' G5 k8 I. N
7 e# h8 X8 w: {) K. l( t      
2 ]4 B+ Q" [# S3 g7 W( J0 D# P0 R) c( B3 _+ }
4 C7 }0 p7 m7 N5 k
, |4 ]# ~& \, n9 H! z, m
quxian.JPG
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:27:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:41 编辑
" y8 {4 j- t( H; f& h
tangcarlos3d 发表于 2014-4-14 22:32 static/image/common/back.gif
/ E( y. s+ X! w( N/ S检查丝杆运动与导轨运动之间是否平行?不平行会憋劲,导致实际运行距离与步进电机的步距不一致。
4 @; N6 x" b8 i. M7 _解决办法 ...
( N% L0 a: V1 f, X" @
3 Q2 n& A9 [5 w
运动曲线如楼上所示  ~% S, R7 o3 g( K, h

1 I+ [1 J1 w& b$ @7 L- f今天手动旋转丝杆40圈   大概测了一下   200MM误差有 1MM   2 w7 l+ p; [; ~  g

) e7 V$ }7 O. k2 g3 c4 Y, b准备用 激光干涉仪精确测一次
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:33:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:34 编辑 ; S0 i( p: q. r$ W+ o0 y2 P
李方程 发表于 2014-4-14 21:20 static/image/common/back.gif
* s. ?6 q+ u2 F步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。

# F8 `% Y5 x, l& v/ e. R用的  松下伺服电机   图片不是实物
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:33:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:35 编辑
0 ^9 H- i* h8 x+ G2 X/ _2 J7 S5 o
李方程 发表于 2014-4-14 21:20 static/image/common/back.gif
' F, Z6 n# _7 a步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。
! L* R% ?5 ^+ R; Q. ^2 f+ ?. L! c4 p9 K6 Q
用的是 松下伺服电机  图片不是实物
发表于 2014-4-17 17:44:47 | 显示全部楼层
联轴器安装方式不对吧
发表于 2014-4-18 10:53:45 | 显示全部楼层
检查轴承是否预紧良好,各连接处是否有松动,如有松动,误差与行程应该没有关系,走100mm 与走200mm误差一样。另伺服电机如果被憋住了,会报警,所以可以排除该项。也不会产生丢步现象
发表于 2014-8-11 09:07:16 | 显示全部楼层
丝杠有间隙。。换货
发表于 2017-12-15 23:56:55 | 显示全部楼层
丝杆是啥牌子的?如果软件设置的导程和实际的一样,而导轨安装精度又没有问题。那就应该是丝杆的问题了
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