QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1096|回复: 0
收起左侧

[分享] 冷镦机设备出现故障如何处理

[复制链接]
发表于 2015-8-28 11:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
冷镦机在使用过程中常常会出现不同程度的损坏,最常见的质量问题就是冷镦开裂,而引起开裂的原因大致可分为盘条内在质量问题、盘条表面质量问题和用户深加工工艺不当,其中前2类占绝大多数。本文我们主要就冷镦开裂的原因展开分析。
! F& B6 ~' z2 R% ?$ C    " D" L7 o& d5 L; ~( g8 _  ?
盘条内在质量问题主要由夹杂引起,一般夹渣是连铸时卷渣所致。非金属夹杂物的类型和级别也是影响盘条内在质量的另一原因,生产冷镦机的经验表明非金属夹杂物引起的冷镦开裂很少。  
/ [8 f+ O& }; ^   
3 l+ @! b# g* o6 V% {, s相对盘条内在质量问题而言,盘条表面质量问题的比例占绝大部分。  & l3 \6 f5 u. V: T; Z6 f  u, z
盘条表面质量问题的表征有两个:一是,有氧化特征的盘条表面裂纹;这主要是由铸坯表面裂纹遗传的。二是,无氧化特征的盘条表面裂纹,其中包括:①一种特殊的无氧化特征的盘条表面裂纹。②轧钢引起的盘条表面质量问题,主要是轧制折叠缺陷。  8 X) g3 U' i- O7 q7 _
   
+ E5 a7 \3 l3 k2 G4 r1 g采取的措施:  
7 j" u* e7 m: z; K6 N  A9 J5 f   
' w- |# ?1 D- F- u! `7 P一、炼钢与连铸  9 [1 [/ k9 b! U& I% {
    ; @1 `4 I$ Q) t0 f% h
因液面波动控制在±20mm,皮下夹渣深度会小于2mm,故液面波动控制在±15mm;皮下夹渣所处深度小于2mm则在炉内加热时即可消除。液面波动由±5mm增加到±20mm,铸坯表面纵裂纹指数由0增加到2.0。考虑到炼钢厂实际情况,液面波动应控制在±15mm。钢水过热度提高10℃,结晶器内高温钢水流动会吃掉凝固壳约2mm,造成应力集中,因此稳定且合适的过热度可减少铸坯表面纵裂纹。严格控制二冷区冷却的均匀性,用弱冷来控制坯壳温度反复回升,可减少铸坯的边内裂。  
, }. q9 M( L; b* v% _6 \5 ^   
) O6 v' l! A1 Z二、轧钢  , g- N$ J1 ^8 V$ r% C5 d
   
& {5 b6 l& u) `; C, Q' L采取的措施是:①轧制冷镦机时,勤检查且更换导卫装置、导轮、起套辊;②针对冷镦机盘条的轧制,合理调整粗轧孔型系统,优化精轧机及减定径机的设定,完善工艺参数,严格控制轧制时的温度,轧后延迟冷却使产品质量有较大改善。       
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表