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2022-03-11
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[已解决] 请教关于精密轴承的调试问题

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发表于 2006-10-19 23:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

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   我制作了一台切割橡胶油封唇口的专用设备,主轴上使用了一对日本NSK的精密轴承7005C4级,调试中将百分表打在轴肩上测量跳动量,要求在0.01mm以内。4 p% ^0 }9 t) A9 ^% y" w
   我将主轴上的M25×1.5调整螺母旋紧后,表上的指针落在了要求范围里,但主轴旋转的声音好像响了一点,稍将螺母退后一点,主轴的旋转声音立刻变得很轻柔起来,但是在实际操作中,切割的橡胶面有轻微的伤痕,影响了产品的质量!
8 e+ N9 M5 Q3 Z7 O! o" O; F1 j    想请教各位大侠,到底主轴轴承的调整应该如何调试才好?怎样的调整度算刚刚好?是一点间隙不留好呢?是不是我的调整螺母螺距太大了一点?我的测试方法对不对啊?教教我吧,谢谢了!
发表于 2006-10-30 06:36:59 | 显示全部楼层
测量一下轴承的游隙就可以啦,在调试的时候,一边调一边测,最好是稍微有一点负游隙或零

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发表于 2006-10-30 16:06:51 | 显示全部楼层
估计刚开始预紧量大了点,后来调整的应该算合理的,最游隙不大于零。
0 y& {- Z0 T: I我们公司也有切割橡胶的设备,用砂轮切割,好像是有毛刺。
发表于 2006-11-3 11:29:52 | 显示全部楼层
0.01的跳动量!是不是太小了点了?不过要是能控制好轴和座的加工精度还是应该可以保证的啊!
发表于 2006-11-6 20:17:49 | 显示全部楼层
0.01MM跳动量?是不是太苛刻了,只是切割塑胶的啊,此外,所谓刮痕,你确定是这个原因??
 楼主| 发表于 2006-11-12 22:56:18 | 显示全部楼层
回5楼:我目前所测量的跳动在0.004到0.008mm之间,橡胶的切割牵涉到几个方面,其中跳动的影响较大,另外要减少振动。我做的是切割油封唇口密封面,直接关系到密封的效果,故精度高比较好。刀具需十分锋利,用砂轮好像第一次听说,我用的是硬质合金刀,既要锋利又要耐磨性好。哪位对此行有兴趣,我十分愿意交流经验。谢谢大家支持!
发表于 2006-11-13 09:45:59 | 显示全部楼层
切割密封件现在国际上采用冷冻的办法.机械切割好吗?
发表于 2006-11-13 13:07:26 | 显示全部楼层
橡胶方面我是外行,但调整轴承有点心得,如果对轴承精度要求特别高,应当考虑使用FAG的成对轴承,日本轴承寿命不够长,还有就是轴承游隙的调整还要参考轴的转速,转速高,间隙就不能太小,否则轴承很快烧毁。* P+ V' U6 |0 L9 E
一般我的调整方法是首先静止调整打表,其游隙稍大,然后运转15-30分钟,其间不停加入润滑油(不是润滑脂)并慢慢收紧间隙,感受轴承温度到达25-45度之间(触觉),停下来打表,确认其游隙并调整然后纪录,加入大量润滑油冲洗轴承,再运转半小时,如果温度上升不大即调整完成。

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