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前言我们参考标准图册加工制作的车床尾座用莫氏5号活顶尖,用于对工件内孔定位,加工工件的外端面及5×30°内倒角。活顶尖的结构及工件的定位夹紧情况见图1所示。 工件11的内孔直径为100+0.01+0.13,表面粗糙度为Ra0.8μm,套在锥套10上。锥套10是六等分结构/,在大螺母9的作用下,可以沿着心轴3的外锥面轴向前进,起到对工件11的内孔的定位夹紧作用。床头部分也采用类似的锥套及大螺母结构对工件的内孔定位夹紧。 2 结构分析在加工工件的内倒角时发现倒角宽度不匀和心轴3向外轴向窜出的情况。 经过认真分析,我们认为,造成这些现象的原因包括以下几方面: - 心轴3所承受的轴向力由单向推力球轴承8207承受,而径向跳动主要由圆锥滚子轴承7207来限定,该轴承本身靠压紧螺母7来预紧。压紧螺母7不能有效地预紧,直接导致了心轴3径向跳动超差,加工出的工件内倒角不匀。心轴的详细结构见图2所示.加工心轴时螺纹M48×1.5先加工好,螺纹中径与心轴的轴线同轴度较好,整体淬火后,螺纹部位产生了变形,造成大螺母9与锥套10的六个等分瓣不能完全接触,影响了锥套的定心精度。 压紧螺母7的详细尺寸见图3所示.它本身靠M4的螺钉锁紧,由于压紧螺母上厚度为6mm的锁紧边较厚,使M4螺钉的锁紧作用不大,易造成M80×2螺纹松动,加上顶尖体4上内螺纹也存在淬火后变形问题,都会使圆锥滚子轴承7207的定心精度大大降低,造成心轴的径向跳动超差。
- 锥套端面与内锥面的轴线不垂直,也是造成径向跳动超差的原因之一。
- 心轴尾部轴头太细,只有10mm,刚度不够,安装和切削加工时极易弯曲,与铜套2研死,起不到滑动轴承的作用,也会造成心轴径向跳动太大。
- 心轴向外窜动,是由于没有轴向限位所致。仅靠心轴与两轴承内孔的配合,很难保证在受到轴向力时不被带出。
3 结构改进根据以上分析,我们对原结构做了以下改动。见图4所示。 - 用深沟球轴承307代替原圆锥滚子轴承7207,同时将压紧螺母挖槽,见图4所示,使其只对轴承的外圈起作用。这样,即使端面与轴承不能完全接触,深沟球轴承307本身也会保持一定的定心精度。
- 改变压紧螺母锁紧边的厚度,由6mm改为3mm,以增强M4螺钉的锁紧作用。
- 减小铜套的壁厚,同时增大心轴尾部直径,即由原来的f10mm改为f20mm,而原来的配合精度不变,以提高心轴本身的刚度。
- 提高心轴外螺纹与本身轴线的垂直度.将原来的心轴整体淬火改为两端淬火工艺,中部外螺纹不淬火处理.热处理后以两中心孔定位磨外圆,车螺纹。
- 提高锥套左端面与其本身轴线的垂直度。
- 考虑到单向推力球轴承8207拆卸方便,在顶尖体上钻四个4小孔做拆装孔。
- 两轴承之间增加一个轴用弹性挡圈,以防止心轴轴向窜动。新结构的活顶尖见图5所示。
实践证明,采用新结构的活顶尖工作可靠,加工出的工件达到了图纸要求。 |
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