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[转帖] 汽车用半硬泡仪表板生产过程中常见的缺陷及解决办法

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发表于 2007-1-15 11:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌

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x

) A2 ~# N: s7 J; z
汽车用半硬泡仪表板生产过程中常见的缺陷及解决办法
! ?0 O0 ^1 U, q+ G/ }一、缺陷
6 F4 `3 Q9 d. j) z7 k  鼓包
0 j' s& w* T* R  原因分析 + R5 w5 Z4 m# A+ C4 X  q* |. G
  1.锡量过高,导致闭孔率高. @. s. d' L) {9 T& Q! U& ~( n
  2.支链度较高,交联度增大
( X1 k8 e* O3 @+ a9 ~  z  3.模温较高,凝胶反应加快
7 N3 a8 _: r# H1 [& K# b. p3 O  解决办法
" X% n& s& o$ m& a0 G  1.减少锡量或加开孔剂
- f0 s* M! `8 R& k. L- E" v5 o8 ?  2.降低聚合物多元醇交链度# `2 A; ~9 y, l2 c* u- L
  3.降低模温; Y, E7 `& h0 N
二、缺陷
# U1 Z- S' }1 y$ d  缺料, l& X* ]; x* P/ q
  原因分析
. s' J5 T9 _6 B2 J4 n' g4 D/ y' D8 e
  1.锡量偏高,胺量偏低导致流动性差, j$ b- t! {5 g) u5 z7 v- K8 O
  2.发泡倍率偏低5 `- |9 D1 i  M0 g) ~; d, u
  3.没有清理排气孔
- G# x; L; O% I! o/ \  }# e( N  4.浇注量不够  d! B$ O  U  F- N$ _' n* N+ n. R
  5.摸温或料温高& w' h" z+ b3 c2 X" F5 s
  6.混合聚醚中高活性聚醚含量低或已经失效
5 Q& I9 \' P# f& G8 G4 S  解决办法) T+ n: f: C% B: M
  1.适当减少配方中锡用量或相应增加胺用量9 A1 U7 d5 H# R" n* L* }* ?' ]7 x
  2.适当增加水用量
7 n0 W) M  j8 w* R+ n# M2 K  3.清理排气孔! U5 X4 q. g- W4 l2 i# D
  4.适当增加浇注量/ ?6 L, y/ m0 W; ?7 r; D5 g
  5.降低模温或料温
' v0 P& S9 T( w) L; J0 A/ a- S  6.增加高活性聚醚或更换组合聚醚. i/ s1 U2 |  o$ m
三、缺陷5 m) @" h  F4 H, {3 l
  料软! r3 o8 \2 x: _" n2 E1 U1 P
  原因分析
1 W' a$ S9 V& u/ B- H" \  1.多元醇与异氰酸酯流量比不对) C' N2 e+ b$ @* R; l' R* e) t' ]
  2.催化剂用量少 / W9 k8 s# W- n  `3 _
  解决办法
9 I. j& x7 k7 i9 u  1.重新调节二者比例(调泵压比或换喷咀)
2 Z+ |1 ?  G3 ]7 `1 R( }  2.适当增加活化剂
: V8 c+ G% s9 Y6 z四、缺陷. I7 d% `  H8 e, C$ T0 y
  粘模
. k) P6 F1 a$ L8 C7 A" }0 A  原因分析 2 d) c( a& h1 j/ V$ h
  1.脱模剂脱模效果差7 [' e* G( ?7 {0 @9 w9 Y- ?
  2.多元醇与异氰酸酯流量比不对
6 B1 x3 g! R4 d3 I) }" w7 s  @# A, Y  3.模具闭合不严、间隙大! y: ]9 _* X7 M" K
  4.没有彻底清模
! ]9 A% L5 C- ~9 e5 L
  解决办法
6 U! @# o8 s. D- F" ]3 Z8 W9 g" ]  1.更换脱模剂9 r& E0 x0 E6 j. j& B$ l
  2.重新调节二者比例
1 a& X  s3 H4 Q- S3 @0 l% p0 R% p  3.修理、调整模具1 ?0 y# _0 d4 I7 R. ?) C, C/ W
  4.彻底清理模具/ N8 U- J: j, M6 L0 G4 O
五、缺陷! c0 c- m1 U, j7 c- K
  隐坑
. M4 x; T8 S2 B7 @
  原因分析 $ N/ Z2 M/ @4 g9 |: D7 i
  1.脱模剂中溶剂没有全部挥发掉
# M! z  @) y( D3 V1 ?9 u/ a  2.模具闭合不严: U1 v- B$ y5 K# W, f2 Q
  解决办法
# J8 }4 B) ]  n8 f. y  1.提高脱模剂溶剂挥发速度或更换脱模剂 : o" u5 t" \3 L' t! m2 M8 m5 h
  2.修理调整模具; M% k& l; ~0 y* y* U, [5 S3 y% z
六、缺陷
' \  L& T8 C4 P  收缩
/ K( P* b/ i+ ]+ y& U2 q! g! Q  原因分析 + X! c3 ~5 w  F0 n+ G3 B3 T
  1.异氰酸酯用量大+ X" w% q" X, B+ q- {5 D3 i5 o
  2.锡催化剂用量高,导致闭孔率高" t: J% `, V) L4 x" m2 m/ s2 x- y
  解决办法6 A7 R6 Z' c" B3 B
  1.减少异氰酸酯用量7 Z. x7 \6 t+ b1 a* M2 [' s
  2.减少锡催化剂量、增加胺催化剂量
  w/ L* e* Z2 [  
1 ]. ~! }* B1 E. M: r$ n# c
5 P& u7 g8 M8 f. g) i
[ 本帖最后由 HTQIANG 于 2007-1-15 11:53 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2007-1-15 11:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
七、缺陷
. E+ s0 R6 Q0 _1 b1 S( y$ t  局部中空, h0 ^+ [$ F  @1 e/ c# m
  原因分析 2 \+ S# a6 H/ f1 H! J
  1.硅油用量少或硅油失效2 x* j7 q: k- d+ T5 P8 L/ z
  2.胺催化剂偏多,锡偏少
3 Q' n$ O4 g0 i+ p9 l' y% p) ?. \+ }  3.发泡剂用量过多
( ]% c- J3 G% z7 u  解决办法5 f4 C1 R2 o6 l% ~5 o7 O  B3 ?
  1.适当添加新硅油改善泡孔结构' B3 K& m- ~! S8 Z  l
  2.减少胺、增加锡
+ p2 ]: k$ A" }/ s; n  3.减少水用量) ]# `  q: ^+ q& p' ^& Q
  上述,汽车用半硬泡仪表板生产过程中常见的缺陷、形成原因及解决的办法,解决的办法亦可能有欠完善,仅供参考。
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