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2022-03-11
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[转帖] 汽车用半硬泡仪表板生产过程中常见的缺陷及解决办法

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发表于 2007-1-15 11:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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x
% `+ u) k; L7 S# d
汽车用半硬泡仪表板生产过程中常见的缺陷及解决办法) w) F3 J& ~6 C
一、缺陷9 C! E5 g2 h# D$ z# k" I
  鼓包
1 T2 \2 [! u: W  原因分析
; w' R, L$ H; Z# V' i9 x! h
  1.锡量过高,导致闭孔率高7 c5 R1 ?% `5 m3 G9 s. }
  2.支链度较高,交联度增大
/ j  L* \: Z2 F5 a/ R+ j  3.模温较高,凝胶反应加快/ y7 }1 M0 I6 t
  解决办法
0 y: C6 m% o7 v  1.减少锡量或加开孔剂
/ b- Q2 ^9 V& _  _& x1 }8 i. D  2.降低聚合物多元醇交链度0 L( m2 ]# g# W
  3.降低模温
; e5 C. r" V3 z/ `8 Z6 Y, x  L二、缺陷8 {( `, M7 Y' z) r" G8 g4 f3 e
  缺料
" ~% q! l3 L( R  原因分析
. U/ p# q# o" P0 u8 `" `2 C* Z
  1.锡量偏高,胺量偏低导致流动性差
; j# Q  c; d4 a# t# b* Z% l* ^  2.发泡倍率偏低
' a- s1 P- |8 _$ Y* }- R- W4 K1 M  3.没有清理排气孔
% K4 P% ^3 J, m  4.浇注量不够! u7 U/ X+ ^2 B3 d
  5.摸温或料温高: G3 W1 j; x0 U+ @
  6.混合聚醚中高活性聚醚含量低或已经失效! ~: B) i" k% v+ P1 \6 }! Q
  解决办法
/ ]$ a4 X. B# N) j3 W% c) `  1.适当减少配方中锡用量或相应增加胺用量- G1 C& P& w. m- ~* ?! G9 |
  2.适当增加水用量
/ O9 O" y, k4 a8 m  3.清理排气孔8 ^' `# w1 \" M$ t/ p* p
  4.适当增加浇注量
' `( ?7 {, M6 z  5.降低模温或料温" w5 u! f: k( [; i
  6.增加高活性聚醚或更换组合聚醚
  L- p8 ^) n* S- @- U3 q4 f) y三、缺陷
: B- d  j/ D. c, i' W0 I/ p  料软
. T3 \+ x9 I  l( E' w  原因分析
1 |& Z& U) c1 N% K1 Y( g- G7 D5 X- u  1.多元醇与异氰酸酯流量比不对  J. u) [, b0 f0 ^) L
  2.催化剂用量少 - n2 s/ A/ x$ N  u( c% A, x( V2 ]: f
  解决办法
: K0 j9 D* f4 F0 i  1.重新调节二者比例(调泵压比或换喷咀)
$ J  _# B' |/ F1 C3 A, G  2.适当增加活化剂- r' Z3 l  |/ N2 P
四、缺陷
: K1 H, ^* P9 F% o  X9 v7 d& c  粘模" n' r% H( _& ^8 q7 ~9 U
  原因分析
8 `+ {3 w8 I; H. ~
  1.脱模剂脱模效果差
/ ~: n; X% `% m  2.多元醇与异氰酸酯流量比不对
; U! o4 \. H$ e0 g: s: T1 g  3.模具闭合不严、间隙大: u4 d  ^  @& f  R
  4.没有彻底清模 # H) t) S$ i0 s5 y  g: \# `7 B
  解决办法! x6 i- n6 B+ C: J! \# E$ F
  1.更换脱模剂8 L' z; H, \8 V1 l1 L* W1 ]
  2.重新调节二者比例
6 V% A: U0 s4 i, [3 C+ K, b, ~  3.修理、调整模具
6 Z7 o; L5 I$ k( a  4.彻底清理模具
' f5 T5 i2 U. l* r, U* Z五、缺陷
* @) D% e- T, b+ P# l  隐坑 , E4 ^' f  ?! _; `
  原因分析 & A1 ^: J: s) t" e& @* B
  1.脱模剂中溶剂没有全部挥发掉) v# R. [5 q; a9 Z
  2.模具闭合不严- H$ w: @  n3 @8 Y
  解决办法
: G6 t- t$ X0 A& }- j# H: O5 x: Q  K  1.提高脱模剂溶剂挥发速度或更换脱模剂
/ B- H- `0 U# s$ b2 ^
  2.修理调整模具
4 B2 M6 k3 a; T8 O# X- c$ j: |六、缺陷
& {  h$ S, Y( [9 g' g, o/ T8 j  收缩
1 q" x1 j) Y& B) T) g  原因分析 , m: u. c. ?1 ^' t; E+ ?( z) L8 c* V$ \
  1.异氰酸酯用量大
& P' z) S. ]. A+ v; {5 f  2.锡催化剂用量高,导致闭孔率高# m3 i! d; [: [# K0 F
  解决办法  O: O* l: j( T" \2 K# Y
  1.减少异氰酸酯用量
) L  X' b6 }# E! a, o  2.减少锡催化剂量、增加胺催化剂量
# b' q7 ^8 B! ]" \5 Q  
  Q$ B* i8 T3 x$ C) c
' N3 c0 Y* k, x3 p% f: j# M4 c$ N
[ 本帖最后由 HTQIANG 于 2007-1-15 11:53 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2007-1-15 11:43:53 | 显示全部楼层
七、缺陷6 ]/ T, b  h, B2 U  ~" x% B
  局部中空4 c( J! C! M: N6 |8 E& `
  原因分析
! n  f9 g. A, E- Z  1.硅油用量少或硅油失效
0 K8 C# y( `# E- ?0 K% P. ?( n  2.胺催化剂偏多,锡偏少
7 c3 _8 T/ ?* G4 M. r) l* x6 c  3.发泡剂用量过多" {2 L3 B/ P. ?9 g/ e  R. Z: W
  解决办法6 ~) g/ e$ e9 R! _" T
  1.适当添加新硅油改善泡孔结构; c' y4 u% P3 m1 s: m$ j8 F
  2.减少胺、增加锡
9 L+ C" _8 ~) A5 F& u  3.减少水用量* U, f6 V% A0 H5 h+ i0 G
  上述,汽车用半硬泡仪表板生产过程中常见的缺陷、形成原因及解决的办法,解决的办法亦可能有欠完善,仅供参考。
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