QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
全站
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 4492|回复: 7
收起左侧

[已解决] 316不锈钢的去应力回火工艺,请高手出招

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-25 18:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教316I不锈钢去应力应该加温到多少度,具体过程是怎么样进行的?先谢谢了!
发表于 2007-1-25 21:59:50 | 显示全部楼层
如不能进行固溶处理,应该在500~550度以下长时间保温,仅供参考

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wanglinyou + 4 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-1-27 11:07:55 | 显示全部楼层
原帖由 ajhtiger 于 2007-1-25 21:59 发表* g% w2 G6 |# I' [( @
如不能进行固溶处理,应该在500~550度以下长时间保温,仅供参考
$ j( t% `3 _, M! U

- X2 c2 }/ O) }- I, {- d谢谢!
发表于 2007-2-8 09:59:24 | 显示全部楼层
补充说明。
! G' i0 c$ B" [0 J% M9 f1、进行固溶处理,烧透后进行水冷
# e$ w1 ?) M* D- J  L& J2 U3 Z& M2、稳定化退火 880度保温2h以上,空冷
3 `0 d& L5 \0 V  r$ Z4 B# U3、一般加热到300~350℃回火。对于不 含稳定化元素Ti、Nb的钢,加热温度不超过450t,以免析出铬的碳化物而引起晶间腐蚀。对于超低碳和合Ti、Nb不锈钢的冷加工件和焊接件,需在500~950℃,加热 ,然后缓冷,消除应力(消除焊接应力取上限温度)。500~550度是低碳钢+奥氏体不锈钢复合板的推荐焊后热处理工艺,考虑到晶间腐蚀问题,因此我指出要在这个温度范围以下进行,如重点考虑晶间腐蚀问题,可将温度再往下调整至350~450度。
( x1 b" \; l1 N8 \仅供参考

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
wjliao + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-2-8 13:02:04 | 显示全部楼层
再次感谢楼上的兄弟提供的参数 ,我要加工的零件图如下图。1 X; u9 [/ S' H8 |* c) Y
我的加工步骤是
1 U3 f/ |$ h7 o( `6 G# u' y1。锯料,将Φ8.5"的材料锯断至长度3.0",然后在车床上钻孔及掏空内径至Φ6.5"。5 S1 @0 a  }; i: i" B
2。回火,消除内应力。为下一步的车加工做准备,因为此薄环件容易变形,特别是外径Φ7.997±.001处克服了装夹和切削力因素后的内应力变形而使圆度不易达到要求。
8 j! z# X! b( C2 A2 ^3。车加工及钻孔工序。
( Y2 N" ?* [3 [5 n  v$ _所以第2步在这里是至关重要的,目的是尽可能的将应力释放出来,还请楼上兄弟以这个说明提供最佳的解决方案,谢谢!:handshake :victory:
0020-26191-001.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
wjliao + 5 好帖!

查看全部评分

发表于 2007-2-8 20:08:42 | 显示全部楼层
从图纸上怎么看不出来长度3"呢,按我的理解你钻孔处的壁厚以及整个工件的厚度都不大,但整个工件对尺寸要求的挺严格的。固溶处理和稳定化退火估计都不行,我没翻译那些英文,但我想此材料应该没什么强度和防腐要求吧,还是用低温吧,再控制一下加热速度和冷却速度,但我还是觉得难度挺大,大家集思广益呀

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
wjliao + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-2-9 09:44:00 | 显示全部楼层
长度3"是我工艺中毛坯的长度,在车床上用此毛坯做一个切一个下来,除夹位外3“长的材料可做7件如图零件,正因为零件的高度及壁厚都比较薄,容易产生变形,所以才需要去除应力的回火,此零件属于高难度的加工,我目前的工艺能达到的良品率在80%左右,目前没能克服的是切断时零件脱离毛坯主体后材料内应力的变形,因零件的精度较高,所以总存在不少的不良品。我想现在能改善的只有低温去应力回火了,请大家涌跃发言。
发表于 2007-2-12 20:34:29 | 显示全部楼层
使用氮化连续炉回火,我们处理钟表配件也如此.

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表