QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
10天前
查看: 3636|回复: 19
收起左侧

[已解决] 车床的尾座对不准 要动

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-21 20:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南漯河

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
车个以无缝钢管为材料的 细长轴 不是头大就是头小  尾座就不敢动一动就过 为什么啊 普通车床C630 加长的 86年出厂的 有什么办法可以解决吗$ M2 Z; K6 ~# A6 K0 p) G1 u
' b0 m9 I9 A. f* w9 _8 j$ U# C; K$ \
[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-5-24 17:27 编辑 ]
发表于 2007-4-21 21:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
导轨精度不行了。调好了就不要动。要是连顶尖伸出每次都不一样的话,那这机床也能报废了。或别期望它的加工精度了。
 楼主| 发表于 2007-4-21 21:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河

郁闷 厂里就这么对得呢 叫我们怎么干 一下午干废6个 肺都快气炸 调也调不过来

错的多两头将近1毫米 报废误差在0.03毫米以内
发表于 2007-4-21 21:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
尾座不是可以调吗,慢慢调一下吧,
发表于 2007-4-21 22:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
尾座下面的导轨和床身导轨间隙大了。应急就紧一下镶条。长久之计就是大修,导轨贴塑。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
渔樵 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2007-4-21 23:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州

夹工件时候包个铜片试试。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-4-22 00:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
把铜片垫在尾座下面的导轨上,放一根同轴度两道以下的标准轴校,用表打一下,调一调就过来拉# ?; [6 q  G/ c# |' L) e$ r( `
验收标准:尾座中心高和主轴中心高相差0.05就可以拉/ m- M! J. t: n/ w' m9 r* u3 v
7 L0 f" {; i& y' w
[ 本帖最后由 gfiud 于 2007-4-22 00:26 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
渔樵 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-4-22 13:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铜片只能适于应急情况或者尾座不经常用的时候, 要不然万一铜片有些脱落或者位置不准 有可能划伤导轨。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
渔樵 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2007-4-22 19:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yaya0708 于 2007-4-21 20:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, N6 [# J$ v0 F' b5 ^( O2 B! w车个以无缝钢管为材料的 细长轴 不是头大就是头小  尾座就不敢动一动就过 为什么啊 普通车床C630 加长的 86年出厂的 有什么办法可以解决吗

. |7 S/ ]0 S0 u7 F! J& N9 U4 x  [因为不是头大就是头小,所以,这台设备几个部位的间隙已经过大,21年了,导轨的局部磨损已经相当严重,几何精度已经完全尚失了.需要修理才能够解决问题的.这包括:
- O; F3 y( P" \3 o' O( S1)主轴的修理并更换主轴轴承;4 A0 h6 w- |  x8 [
2)重新修刮床身导轨的精度;
6 s/ q1 e( T3 Y9 Z7 p4 r: b3)尾座的修理并保证顶针回转轴线与主轴回转轴线的同轴度;
: c7 V5 d# T" Y, b2 N0 Q: U4)刀架各层的相互配刮和修理,重新配刮镶条,丝杠副必须消隙;
! }" Z& K5 N) q% b0 `& Q" v9 l# \5)润滑系统的修理.6 Q6 H' O; \/ q$ W4 g
以上内容由单位有经验的机修人员负责就可以完成.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
渔樵 + 3 详细

查看全部评分

发表于 2007-4-22 20:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这的花钱呀,没个56千看来是修不好的.时间也的老长.只能掂铜皮应急拉.导轨不行这床子就玩拉.车柱类的伙,回出现竹竿.
发表于 2007-4-23 14:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
换台新床子试试,能达到要求吗?
 楼主| 发表于 2007-4-23 20:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌

回复 #5 YINDONG411 的帖子

垫塑 是不是 垫塑料啊是的话能详细点么 谢谢了
发表于 2007-4-24 14:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
86年的好像还好吧,只要导轨没磨损太厉害就可以试试下面的方法
5 g2 U& I2 d% X2 i- ]7 h9 S1.调整主轴间隙;
( J  R5 P8 c3 o) q' D7 Y2.重新校水平,特别是加长的车床,水平特别重要,关键不能扭曲;
8 t) w/ w0 C5 X2 y% `' r, J0 p3.完成上面两条后再校尾座。) v- e5 f; b& k" y% q( ^& O" ~7 [
校尾座时要用300长杆子加长车床用500长直径50~60一端中心孔顶住每次车0.2,直到调直。
( x3 G' S4 V( H' S7 l分析楼主用的无缝钢管先车端面,内孔车60°倒角用于顶尖顶,最好用双顶尖,用三爪的话尽量夹的轻。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
渔樵 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-4-24 21:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
修理尾座很简单的事,1,尾座镶块,镶板(HT250)                      2,粘活化添充四氟已烯板.
9 i, Z9 K" R* n+ W5 b任取以上两项之一,人工刮研即可.
1 t3 l8 H- l  t' o% O5 D不过楼上说尾座有镶条!!!我还真没见到过,不知是件么型号的车床,能说一下吗.
% `; |# I* W2 K9 [谢谢.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
渔樵 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-4-26 14:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 yaya0708 于 2007-4-21 21:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ u5 c* p# O! Q4 P% E2 w错的多两头将近1毫米 报废误差在0.03毫米以内

( V+ O5 e% E/ m4 S! M7 _??没看明白你的意思.你不会是把设备精度和加工工艺混淆了吧.尾座调整那么大的距离很麻烦的.是不是那里搞错了.
发表于 2007-5-5 15:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
你们有的人说的不对.我公司有台60多年的车床,那也不至于你们说的那样啊
发表于 2007-5-11 22:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山

回答

有一个很笨的办法,不知道试过没有
. o! v8 `; g/ H  h+ s  s9 }一般我们车削锥度时,要扳小托板。在上述情况下,我们可以反用,如果锥度较小,小托板的角度也小,走刀时摇进小托板就可以了,不如试试
发表于 2007-5-12 02:07:21 | 显示全部楼层 来自: 美国
1。检查尾座与导轨的配合,  t# i9 ~% M5 y4 D/ {" G+ N$ w
2。检查尾座轴与孔的配合。
% y! s. {5 U( E& N间隙过大必需修复。
发表于 2007-5-12 21:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 君子好囚 于 2007-4-26 14:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; L) f: J( F# E  l# y
% o% b# z/ x! M1 ^# q. h6 o  D
??没看明白你的意思.你不会是把设备精度和加工工艺混淆了吧.尾座调整那么大的距离很麻烦的.是不是那里搞错了.

5 i* J0 w1 V5 G! W' u3 n5 T7 a# N
楼主说的应该是零件加工要求。
发表于 2007-5-20 22:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
这个问题应该这样来考虑:8 S+ e! y3 B* q* c( ?
把细长轴(要测出两端的大小,并记录下来,在进行调整时做参照)的一端用卡盘夹住,另一端用尾座的顶尖顶上,然后将磁力表吸在小拖板上,先测细长轴的顶面误差(垂直方向,先后移动中拖板使表头过顶),尾座要比主轴端高0.04mm左右即可(可采用垫的形式来完成);第二步是水平面上的误差(正迎操作工的这一面,使表头基本在水平向的最大径处),然后调整尾座的水平向误差,越小越好(排除细长轴误差。这样调好机床后,就能保证机床加工细长工件的大小头问题了。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
渔樵 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表