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[求助] 怎样防止零件的变形

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发表于 2008-10-24 22:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙

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有一根缸筒:材质45钢,内孔150mm,壁厚只有4mm,在珩磨内孔的时候,工件还在珩磨机上量得的尺寸是正确的,可是等工件冷却后再量尺寸,发现内孔扁了15~20丝左右。- r8 T9 V  R6 q+ X$ i! q
请教:有什么好的解决办法没有?加工前先将材料进行回火处理不知是否有效果?
发表于 2008-10-25 11:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能否把图纸发上来参考?
5 A7 D2 W4 u/ x+ D' ]! r/ ?( e我想说两点:
+ V( @/ n- S% U7 R2 e$ P8 V1.你说的工件冷却后测量,是在研磨机上还是已经吊下设备?
/ T4 E8 t) A% e# L, f8 @/ y* |. @  O1 h2.工件在研磨机上测量正确,如果马上下机床是否还是正确的?
" z" `( U6 S5 ^  G5 v; {7 \也就是说,我想了解是装夹产生的变形,还是加工应力释放产生的变形。只有知道变形的产生原因,才能采取好的方法来控制。

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发表于 2008-10-25 12:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2楼的分析挺严密
$ t( i2 s+ W# \! V/ _; r7 |若是原材料残余应力释放引起的变形,进行回火是有效果的。

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 楼主| 发表于 2008-10-25 15:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢两位的关注:产生工件变形的主要原因是原材料的应力未能释放,(因为不存在装夹变形)可是对工件进行了一次回火后效果不明显,所以想得到更好的解决办法!有人推荐分几个阶段进行回火,不知道有没有作用?
发表于 2008-10-25 16:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
变形分析比较复杂,根据零件和工艺过程分析,对于你提到的说两点,一是磨削前是否可以进行时效处理消除工件中的残余应力,二是减低磨削量和磨削的进给量,加大磨削冷却。

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发表于 2008-11-23 03:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
工装时垂直摆放工件,避免在加热时工件自身重力影响将工件压变型。

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发表于 2008-11-23 07:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
选用合适的冷却液冷却是比较关键的问题。

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发表于 2008-11-23 11:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工件温度偏高,有一定的测量误差,楼主可以增加冷却设备,同时注意工件夹具变形

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发表于 2008-11-23 20:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是残余应力所引起的,回火是有效的,但要注意回火的工艺控制,以免回火造成再次的应力集中。
发表于 2008-12-3 20:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
该问题我有点疑问,难道缸筒是回火后就上磨床.我想你的工件装夹方法可能有待改进,尤其要注意切削热变形.所以磨削进给量要控制,冷却要充分,最好是在工件上留工艺夹头,加工完毕后切除.这样可防止夹紧力引起的变形,因为你毕竟是薄壁件.
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