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[分享] 液压缸常见故障

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发表于 2008-11-15 12:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州

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x
液压缸常见故障
爬行2 v; u% o. G  o. a& ~, X% r
故障现象

0 i: c2 a- j% ?3 X) P/ j1、侵入
2 c% ~$ T/ j8 x" h2、压缸端盖密封圈压得太紧或过松
  ~& }, Y) L% r* ^) r6 S( S+ x3、活塞杆与活塞不同心$ ?( g" R) K4 t
4、活塞杆全长或局部弯曲% V9 v8 I  v( C. o( t1 E7 n
5、液压缸的安装位置偏移0 r' |% E7 k& X. c0 h
6、液压缸内孔直线性不良(鼓形锥度等)
( L  w9 Z- ]; {2 t, i1 B9 v
7、缸内腐蚀、拉毛 ) M3 c# \% `$ l
8、双活塞杆两端螺冒拧得太紧,使其同心度不良故障分析
; [5 X$ I+ r+ v4 U; H2 P* m故障分析,排除方法' g' _7 q% @$ ]7 I! l
1、增设排气装置;也可开动液压系统以最大行程使工作部件快速运动,强迫排除空气( N# j/ f7 q9 c& H  M" `1 k0 \) v
2、调整密封圈,使它不紧不松,保证活塞杆能来回用手平稳地拉动而无泄漏(大多允许微量渗油)
; h' R7 u& k* z& e$ L! q3、校正二者同心度
. X$ m. F7 ^5 P/ u+ q, R+ ?0 {' q4、校直活塞杆) P$ J3 @! M: ]( w" `2 A
5、检查液压缸与导轨的平行性并校正
) p/ `& e+ _- e0 C1 D" d& E; q* l! d6、镗磨修复,重配活塞
% y* R0 ^4 d& `3 I3 ^7、轻微者修去锈蚀和毛刺,严重者须镗磨
* {/ g* c$ K* K1 K( `) K$ e8 L8、螺冒不宜拧得太紧,一般用手旋紧即可,以保持活塞杆处于自然状态.
$ t9 i  l; e' A5 n, N% V
冲击
( g" M( M9 ~# C& x7 y1、靠间隙密封的活塞和液压缸间隙,节流阀失去节流作用
7 o4 h( W8 V8 F4 O& N( h/ o3 |' m2、端头缓冲的单向阀失灵,缓冲不起作用
' d0 \6 c  m& m7 O0 s- [
故障分析,排除方法
! U3 N" W2 N% |* I/ u# l1、按规定配活塞与液压缸的间隙,减少泄漏现象; K- @4 G! Q( A7 Q4 j! n" ^# }' G
2、修正研配单向阀与阀座% J3 q3 e+ x$ f( d) l' A' T2 T( ?
推力不足或工作速度逐渐下降甚至停止
& S3 V- o! r6 e; M; r1 t
故障分析,排除方法
0 z3 `$ f9 v+ Y+ E# G1、液压缸和活塞配合间隙太大或O型密封圈损坏,造成高低压腔互通
- A) \6 d. E- u" g$ s( L7 k* j2、由于工作时经常用工作行程的某一段,造成液压缸孔径直线性不良(局部有腰鼓形),致使液压缸两端高低压油互通4 @5 y' O2 M# Y4 m
3、缸端油封压得太紧或活塞杆弯曲,使摩擦力或阻力增加6 y: ^+ I6 Z: H
4、泄漏过多; B4 h6 ]. \3 R
5、油温太高,粘度减小,靠间隙密封或密封质量差的油缸行速变慢。若液压缸两端高低压油腔互通,运行速度逐渐减慢直至停止

* T# _) M, W# d4 r, i. |/ @; G1 K故障分析,排除方法) h! U8 Q: f, J% Z. f
1、单配活塞或液压缸的间隙或更换O型密封圈
) O4 }2 ?" r4 V1 M, U8 J& Z# H; \2、镗磨修复液压缸孔径,单配活塞 ( m! x- m4 c* u% B3 ?
3、放松油封,以不漏油为限校直活塞杆
2 O: Z. G( I7 E+ a% Y. `0 C* g5 p4、寻找泄漏部位,紧固各接全面- R# W4 P5 n$ v  V( F. ]+ g
5、分析发热原因,设法散热降温,如密封间隙过大则单配活塞或增装密封杆

% R0 E$ L$ l9 n- t/ N
发表于 2008-11-15 15:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 1# 阿南师傅 的帖子

看看,看看,看看
发表于 2008-11-15 16:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
挺全面的!还有与之连接的部件滑道面是不是粗糙度太大。+ }' G: h2 R! ], Y
% j$ ^7 ]" e) T" S  c) D
[ 本帖最后由 qyjlg 于 2008-11-15 16:57 编辑 ]
发表于 2008-11-15 21:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
不错,收藏整理,学习了
发表于 2008-11-16 17:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
收集、整理,谢谢了呀!
发表于 2008-11-16 20:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
COPY了,谢谢楼主
发表于 2008-11-16 20:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不错,早就想写了,省得偶去想了& w: w: |% h5 l& {- s6 W
谢谢楼主
发表于 2008-12-26 19:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
爬行
, {9 m+ ~$ {0 x$ l故障现象
7 q* Q# S0 n; k( e+ \$ v" b/ h1、侵入 空气
发表于 2008-12-26 21:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学习了 我想这对以后的维修还是有帮助的
发表于 2009-1-2 10:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
在楼主的基础上,整理了一个Word版的出来。) S; [$ i& Z( G$ D( r9 z
几k而已,大家别介意!

液压缸常见故障分析与处理.rar

5.42 KB, 下载次数: 18

发表于 2009-1-2 10:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太完美了,方便多了!呵呵
发表于 2009-1-2 14:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头

谢谢楼主分享

:lol: :lol: :lol:
发表于 2009-1-2 18:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不错,总结的很好,学习了,谢谢!
发表于 2009-1-9 16:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
怎么检查、排除串腔
发表于 2009-1-9 17:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主这个帖子很符合实际生产,看起来是现场总结版
发表于 2009-1-10 20:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
收集 :P :P :P :P 谢谢楼主
头像被屏蔽
发表于 2009-1-10 23:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-23 08:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好东西,学习
发表于 2009-1-24 11:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错!
# }9 O5 t& J) e% g. b可以收藏了
8 y) l" W6 W8 x$ g楼主的经验好厉害
发表于 2009-1-24 11:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个总结确实很好,值得收藏学习。
发表于 2009-1-24 15:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
挺全面的!OK了
发表于 2009-1-27 09:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
支持这样的原创,实际经验是在书本上学不出来的。
发表于 2009-1-27 10:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
不错
发表于 2009-1-30 19:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢分享,收藏了
发表于 2009-2-1 09:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不错,收藏整理,谢谢楼主,学习了
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