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[分享] 氮化工艺控制长轴热处理变形量

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发表于 2009-4-11 14:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

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目前,国内一般细长轴(2—3m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使长轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。 1、38CrMoAl长轴传统工艺流程和热处理工艺   热处理氮化要求: & J, F% a1 L( s1 d
  a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;
. _/ Q* r& z. W  r2 Y  b.全长变形量≤0.05mm。
& E' q8 L3 n) R/ n& {  在38CrMoAl长轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。
6 u5 _3 I7 x4 i; P  工艺路线如下: % ~% y. p3 H7 D) {) A  h2 i3 W& ~
  锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火—粗车一精车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活. , l4 `% `0 b. y
  热处理采用二段氮化工艺。
. O: G% R& s# i' s% u  氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下:
0 A* K$ y- i# K3 e, P  a.维氏硬度:表面:HV945;距表面0.05mm:HVl910;距表面0.60mm:HV348;中心硬度:HV294。
( v1 j* L& O5 d) V  K  b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级; 4 I% _1 |$ S: V% L8 _- R- k- m6 {
  c.检测轴全长变形量为3~4mm。
! u* m) C: ]( K$ {  分析氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。 2、改进工艺流程的工序和热处理工艺 3 S  T* s" G4 C/ m- F
  针对上述情况,查阅许多有关资料,长轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。 % O) ?& f& f6 X. {2 T: x* {
  在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。 . S9 G! d7 e( V! C5 r0 A
  改进后的加工工序如下:
' ?% ^1 K: M" L( E8 r  锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一精车(Ⅰ)一铣键槽—稳定回火一精车(Ⅱ)一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活
. L. r3 \% Q6 Y: x7 A  L  氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下:
3 O: w$ ?6 e% a  a.维氏硬度:表面:HV981;距表面0.05mm:HV938;距表面0.60mm:HV346;中心硬度HVl50g-292。
' f) o" S6 {7 }6 r  b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级;
- o' B  p+ Y4 k- N: S. R  c. 检测轴全长变形量为0.02~0.03mm。 3、结束语
1 u/ w* V. X7 b: S1 ^- ?" |' k  在38CrMoAl长轴氮化处理工中,通过不断总结经验,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。
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