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理论上,就单纯以消除应力为目的,振动时效处理完全可以取代热时效处理,既节能环保、方便易用,又可以提高生产加工效率。 摘要 通过对机座及其它铸铁件进行振动时效和热时效处理,用X射线衍射法测量其时效效果,得出振动时效能消除残余应力的42%~62%,热时效能消除残余应力的50%~70%。 关键词 残余应力 振动时效 热时效% Y2 i/ O- j6 ~5 p* ~) P
- U5 l. i. i* R9 E2 E# v" Y
铸件凝固以后在冷却过程中会产生残余应力,残余应力对铸件质量影响大,尤其在交变载荷作用下的工件,当载荷作用方向与残余应力方向一致时,内外应力总和可能超过材料的强度极限,严重时使铸件局部或整体断裂;有残余应力的铸件,经机械加工,往往会发生变形或降低零件精度。因此,消除或降低铸件内部的残余应力是十分必要的。
- h9 e7 q6 C+ V# o 传统的时效方法是热时效,这种方法耗能大、成本高;环境污染严重;生产周期长、不易配炉;更重要的是炉温均匀性差,升、降温速度不易控制,易产生二次残余应力、微观裂纹,甚至造成铸件报废。
# D5 u1 q! x7 g 振动时效能消除铸件内部残余应力的20%~80%,热时效能消除铸件内部残余应力的50%~80%,且振动时效所消耗能源仅为热时效的5%。
) @+ p8 W6 ~' U w' W1 o) U7 C 为了能给企业创造更高的经济效益,本厂采用振动时效这项新技术,首先选择铸铁件Z01.1.18机座(材料HT 200,单重900kg,最大壁厚50mm,最小壁厚20mm)。对其进行振动时效和热时效处理,然后用X射线衍射法分别测量其时效结果。
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( v' `+ `7 {6 V5 L4 R5 W1 时效工艺方案的确定 1.1 热时效工艺方案
; @3 v! h( s3 { 热时效是将铸件加热到塑性状态的温度范围,在此温度下保温一定的时间,使应力消除,再缓慢冷却,机座的热时效工艺如图1所示。 1.2 振动时效工艺方案! C) F7 s/ G0 l* X4 D
(1) 支撑点的选择、激振点的确定、传感器的安放位置见图2所示。 图1 机座热时效工艺 图2 机座 (2) 工艺参数见表1所示。 表1 工艺参数 | 档位 | 主振频率 | 激振时间 | 振前 | 振后 | | Vo/V | Io/A | Vt/V | It/A | | 3 | 4820r/min | 30 | 129 | 3.5 | 126 | 2.8 |
" o( V2 V z0 K- j2 ~. F$ ?6 [# f (3) 特性曲线见图3所示。8 r( u; w) E. N' w
2 时效结果的测定 2.1 测试设备5 T3 y" q( ~5 h H, x: H! D) f6 [8 D
测试设备为X射线应力测量仪,见图4所示。 图3 特性曲线 图4 X射线应力测量仪 2.2 应力测试- L0 u; l4 M# F& G$ b% B1 i' v
根据机座的结构,A点(见图2)残余应力较大,为易裂部位,因此,对A点振动时效前、后,热时效前、后分别进行应力测量,测试数据见表2。 表2 测试数据 | | 铸号 | 时效前
2 g: {# k9 V4 e(MPa) | 时效后2 Z' I- ]0 k7 E3 M
(MPa) | 消除
& {9 F' Y6 H& K m$ A(%) | 平均
8 b4 M. t) Y4 d" p" m) p(%) | | 热时效 | 33937 ]2 E2 U* u3 Z- E6 I
3394 | 14.8# B# S& e% N7 m% {5 |. [
13.7 | 7.0
" j0 ~7 ^! E* i$ `5.4 | 53; e! E5 L( U+ o' V) j7 `
61 | 57 | | 振动时效 | 3395
8 v* q9 ?* f: [! x. W# p3396 | 15.73 i! v ^4 x: n1 ]4 C" X: A
15.4 | 8.1
0 d) H; f% e' [+ a9.0 | 48
% Y4 q1 q; s1 S# J2 b" ~9 Q42 | 45 |
注:此项测试结果是1993年4月完成的 2.3 测试结果分析, Y. A# u* V) D9 g. G3 h
从表2测试数据来看,热时效能消除机座A点残余应力的51%,振动时效能消除残余应力的45%,结果比较理想,也符合资料上的介绍情况。. C; r& p! D- G
1 }3 e( r- k# C5 ~* N, Y3 其它铸铁件应力测试结果 R" Z* j. \! I$ r
除了对机座进行应力测试外,对工作台、并条等铸件也采用同样的方法进行测试,结果也与预期的相吻合(见表3)。
9 u) y2 O& t- l$ m4 o) a0 J$ D表3 测试结果 | | 名称 | 时效前
& D( J0 l- y7 b(MPa) | 时效后
7 h3 J6 o" `* N/ C- p$ J) ^ ~: L(MPa) | 消除(%) | | 热时效 | 工作台7 a! q/ l+ D+ K; h
并条 | 230 O5 P2 D9 s3 |
10 | 7, Y- m9 n; a9 {, P+ L2 w
5 | 70
- |! X7 X2 A" l/ z* |* n+ x1 q1 i50 | | 振动时效 | 工作台
8 K [8 o* g! |0 k并条 | 21
" S+ r( ^% i* `& @13 | 8
! x7 h1 M2 B( u+ w5 I6 | 62
9 P5 u9 w. d, _4 Z0 Z' R54 |
Z, i4 N8 f0 G& `$ u% p
4 经济效益分析
# \: R, j( h( U 通过统计,热时效与振动时效耗能、成本比较见表4所示。
7 |8 |: w @8 |9 a+ `+ b表4 热时效、振动时效、成本比较 | | 耗能(元/t) | 成本(元/t) | | 热时效 | 21.14 | 119.20 | | 振动时效 | 0.76 | 2.00 |
9 C) V! S8 V) I- V 从表4来看,振动时效比热时效节能(21.14-0.67)÷21.14×100%=96.8%,成本降低(119.20-2.00)÷119.20×100%=98%。由此看来,振动时效新技术与热时效相比经济效益十分显著。
* _8 s$ q4 _8 P3 J& K7 b3 ?& Q, q1 w
5 结论* b; I r( T% S' i6 ^
通过采用X射线衍射法测量铸铁件器热时效与振动时效前后的残余应力,说明热时效能消除残余应力的50%~70%,振动时效能消除残余应力的42%~62%,振动时效比热时效节能96.8%,成本降低98%。振动时效是一项可广泛应用的新技术。
) H! @0 H1 Y) n' u6 D0 r" \( ^" a6 ~7 o- L1 d5 M4 M8 g
[ 本帖最后由 fanuc_zgj 于 2009-6-1 09:22 编辑 ] |