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一起锅炉爆炸事故的分析

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发表于 2009-9-14 09:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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内容摘要:本文通过对一起锅炉爆炸事故的分析,认为对于现在常见的额定压力较低的卧式内燃燃油(气)干背式锅炉安装时本体不固定,有可能存在发生炉膛爆燃时引发锅炉本体爆炸的隐患。" d! ]* U* F. Z/ V5 F8 L+ f5 h
主题词:爆燃,爆炸,瞬间压力。
7 @: a2 k1 g( I8 g7 S
6 b" K3 g5 h: d& {, K
% V) s* Y3 T9 Y2 ~& q$ v2003年1月20日南京某宾馆一台热水锅炉发生了爆炸,无人员伤亡。
2 C$ n& D2 C1 d* w6 W一、事故锅炉简介
+ m. S  a6 f* Q# n锅炉的自然情况是:炉型:WNS350;额定出口压力:常压;额定出水温度:75-85℃;额定出力:0.35MW;燃料品种:轻质柴油。该炉95年制造,97年由制造厂安装投运。未办理锅炉使用登记证。锅炉结构形式为卧式、内燃、干背,烟气三回程,平直炉胆(图一)。
! J9 w2 e/ b" U+ ]' B; F& @' V* @6 f( k% U8 x3 G. n1 l
锅炉水系统内未设置膨胀水箱,经实查锅炉水管路系统无补给水管路。据用户介绍,锅炉进水由宾馆变频泵控制的自来水直接提供,变频泵常年设定压力0.26-0.28MPa,锅炉投运以来一直运行正常(图二)。
; n2 ^  O( t+ W% z/ }# I0 k( q" o2 F1 q1 E
爆炸锅炉房布置如图三:
+ u% v2 M- t* S6 p" A; _4 ^9 x二、事故现场
- b9 y& c5 ?, C/ F事故简要经过:据询问笔录,司炉工2003年元月20日19时15分开始点火烧锅炉,一直未离开锅炉房。约20时,司炉工观察了一下锅炉出水温度在82℃(控制器设定最高出水温度85℃,此时锅炉仍在运行),然后走向锅炉房大门,刚走4~5步,就听见一声巨响,发生了爆炸
6 Z. ]7 J( e. m' U; P, K7 |& z事故现场破坏情况:# R( I1 G7 f8 [8 K( E
1.锅炉本体向炉前移位约1米。/ Y: }' J! P$ y5 L' K+ J" c/ j
2.因炉体向前移位撞击储油箱,致燃烧器粉碎,油箱内凹约30cm(图四)。
3 h' q& q; a+ k4 Z0 B8 z3.炉体前后烟箱盖板爆离本体。: q; Z8 C; L, L- X! i9 n8 v! m* T
4.炉胆后部缩瘪,最严重处离后管板约500mm,与后管板角焊缝处撕裂50周长以上(图五)。
$ L' t+ s9 {3 T0 R0 c
5 _* F+ O3 L2 ^: Z: e4 T: L5.与炉体连接的进出水管、排污管、烟道等整体断裂。
! K) {$ R# h; d" s/ Y6 y6.锅炉房后墙上原安装的电源控制箱被冲落地面,与其相近的电管线槽板冲散,电线断离。
+ q( W- I. ~" m2 k3 d3 |7.锅炉房内顶部日光灯管未破裂,房间四周建筑物窗户玻璃未见损坏。) ^* K/ T0 S4 d& D
三、事故原因分析* N) o/ W. R" ?0 G. @6 t7 V1 g
(一)锅炉运行中炉胆受力分析
; ]3 t) \& I  q8 _爆炸前由于安装不合理,致锅炉长期处于超额定压力状态下运行。6 z& K$ G) @. H" x5 N$ ?
该炉水系统为封闭状态,无补充水管及膨胀系统,且用户认为自来水直接对锅内进行补水(认为热交换器为混合式,事故发生后查实为管式),但未见锅炉在缺水状态下运行的迹象。分析认为管式交换器存在内漏现象,满足了系统补水和水系统膨胀的需要。故锅炉长期处于0.26-0.28MPa的工作压力状态下运行。+ a+ N4 `1 Q- H# o. G3 v8 x5 r/ w
平直炉胆强度校核计算分析:(按GB/T16508-1996《锅壳锅炉受压元件强度计算》进行)( ~* a) ]: f- C* \* ^! T- K
炉胆尺寸:外径Ф500mm,壁厚5mm,长度1800mm。
! m" [8 ?+ R: @材质不明,按Q235材料,屈服点按标准值,并假设制造质量完全符合《热水锅炉安全技术监察规程》和有关标准要求。
; P8 X" P1 m& R) t% _3 M强度校核:0 \9 e; c; Q+ E/ W* O

4 r4 C# p! W, a8 X5 ?7 S; w/ p稳定度校核:1 f# F, h! k8 N2 C

- W( E5 o2 x1 L) X- Z" y其中:[P]:最高答应计算压力(表压),MPa。
! V3 q* m2 S7 w  t! [! o! C# p% Eσts:计算壁温时的屈服点,MPa。σts=148.8。
# a" K! T  v( s6 b# G+ Ut:实际测量厚度,mm。4.5,t-1取4.5。
6 d% l( ]" ^- w+ l$ rn1:强度安全系数。n1=3.5。
3 T& _, K/ Z/ yDP:炉胆平均直径,mm。DP=495。0 P8 n& c3 Z8 `$ P
L:计算长度,mm。L=18004 q" Q- a2 @# W
μ:园度百分率。对于平直炉胆,μ=1.5
9 z* U4 Q5 d! o' f; u1 lEt:计算壁温时的弹性模量,MPa。Et=195×103
3 \+ Q+ b% f! a) P9 O- N" Tn2:稳定安全系数。n2=3.95 Y6 B; S' @- v5 [3 j
计算结果:1 E4 a$ v% ~4 A5 L6 y/ {: q+ [
强度校核:[P]=0.220MPa$ i) D, j' L  J! t5 ]
稳定度校核:[P]=0.187MPa
2 t9 E7 v' F; G8 m( X1 @分析:
+ v" G  G0 J% T, @a.炉胆的最高答应工作压力小于0.187MPa。2 \% z; K' A1 `1 O* a8 e5 Y
b.炉胆稳定度失效先于强度失效。* ?+ Y- `9 g  j- b
c.炉胆的失稳临界值分析。
0 u2 E  Q# c; {GB/T16508-1996标准中规定稳定安全系数为3.9,强度安全系数为3.5,其中考虑了壁厚、直径偏差,焊缝错边量、棱角度、内部缺陷等各种因素,若按安全系数为1计算,强度[P]=0.77MPa,稳定度[P]=0.73MPa,最小值[P]=0.73MPa。但当时此锅炉制造不在国家制造许可证范围内,其制造质量相对较差,故实际失稳临界值应小于0.73MPa。另外,此锅炉97年投运至爆破,长期处于0.26-0.28MPa工作压力下运行,再考虑运行中可能出现的水击等其它不稳定因素,其实际失稳临界值应明显大于0.28MPa,因此其失稳临界值应在0.28-0.73MPa之间。
5 L; Z* i" U+ }8 r
来源:中国发电网
 楼主| 发表于 2009-9-14 09:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
(字数过多,分两层发)9 C4 z4 \8 E# R+ a8 v$ M- P4 N

9 S9 z- Y6 P7 o* y1 h3 R
$ o$ X& J* S! N2 h2 k(二)爆炸过程分析2 K: n! A, ~1 M+ A+ W
经爆炸现场分析,认为爆炸过程由相隔时间非常短的两次爆炸组成。. c0 r! r  f/ v+ \% x
1、第一次爆炸
& F8 m' M  s3 l询问笔录反映,该锅炉在正常运行中忽然发生了爆炸,此时锅水温度82℃,锅炉控制器设定最高出水温度85℃,锅水从82℃到85℃至少需要运行好几分钟时间。锅炉正常运行中忽然发生爆炸的可能性只有两种:一是受压部件直接发生爆炸,由超压引起,实际可能性很小;二是锅炉熄火保护失灵,当燃油中水或固体杂质(燃油过滤器失效时)瞬间使压力雾化喷咀断油或堵塞熄火,熄火保护装置未动作,当燃油重又进入喷咀或固体杂质在瞬间又被冲开时,大量在爆炸极限浓度范围内的油气混合物进入炉膛,炉膛内的高温耐火砖瞬间点着油气混合物发生化学爆炸。从用户了解到该锅炉自安装投运以来燃烧器及控制器未进行过维护,观察爆离本体的前烟箱盖板及前烟箱内壁为干燥的隔热材料,无水迹,因此使炉体前后烟箱盖板爆离本体的原因是由炉膛爆燃引起(由于燃烧器已粉碎未能对熄火保护装置进行验证)。& n5 g- K0 _  y& I2 a
2、第二次爆炸9 @/ E4 h2 }9 n7 `( x6 i1 [
炉膛爆燃时产生的高温高压气体在瞬间冲破前后烟箱,使烟箱盖板爆离本体。由于该炉采用干背式布置,炉后泄压面积远大于炉前,且炉膛内的高温高压气体从炉后泄出比炉前经烟管泄出路程短、流阻小,故致气体的绝大部分瞬间从炉后泄出。" f3 W& h2 [/ r2 B0 j' Y5 P
由于炉体仅放置在地面,未进行加固,炉膛内的高温高压气体在瞬间绝大部分从炉后泄出时的反作用力,使炉体瞬间前移,产生很大的瞬间加速度,加速度作用于锅内水体,使水体对后管板、炉胆、锅筒等产生很高的瞬间压力。
0 k/ h* `0 `: w6 ~: F9 Z当炉膛内高温高压气体瞬间泄出时,由于气体流动惯性的作用,在泄出完的瞬间,炉胆内将会出现一定的负压。
+ w' ^3 p4 B# l& Z; b: F1 L0 ~# v( a锅内的工作压力、炉胆内一定的负压及水体产生的瞬间压力共同作用于炉胆,使炉胆在锅炉后部失稳,并在炉胆与后管板的角焊缝处撕裂。
1 q  D/ U8 U) B: s5 U6 c3 j+ T2 q9 L$ ?虽然爆炸前显示锅炉的出水温度只有82℃,但该锅炉进水无分配水管,锅内不同部位的水温差很大,局部超过100℃的水瞬间汽化产生物理爆炸,并从炉胆撕裂处向后喷出,将墙上的电源控制箱等设施冲垮,同时使炉体进一步向前直至冲撞油箱。
9 w; S2 d, j# ?锅炉只有82℃的出水温度,虽然有油气混合物的化学爆炸和局部超过100℃水的物理爆炸,但总爆炸能量不大,爆炸冲击波未造成炉体上方的日光灯管破裂(锅炉房窗户原无玻璃)。
: d1 k* ~0 d  c6 B3、爆炸过程中炉胆的受力分析" N6 x9 A4 a- ^2 ]
(1)工作压力分析8 ?  N* R! \. |
平直炉胆,两头受到管板的加强,其强度及稳定度数值在炉胆中部小,两头大。上述锅炉运行中炉胆受力分析计算,理论最大耐压临界值在炉胆中部,为0.73MPa,炉胆两头靠近管板的位置,仍按GB/T16508-1996计算,安全系数都取1,炉胆计算长度L=1000mm时,得最小[P]=0.974MPa(强度);L=500mm时,得最小[P]=1.325MPa(强度);L=200mm时,得最小[P]=2.05MPa(强度)。可见正常情况下炉胆的缩瘪损坏应从炉胆中部开始。5 U( V1 G$ ?: K) C; B- C
(2)水静压力分析
" G4 K4 [$ G! P' c" `: _+ k炉胆水平布置,直径500mm,水静压力引起的压差为0.005MPa,相对0.73MPa为0.68%,可忽略不计。& v8 ~& R, n& d/ [
(3)炉胆内负压分析- ^5 w. A  `" X4 k% F/ y
当炉膛内高温高压气体瞬间泄出时,由于气体流动惯性的作用,在泄出完的瞬间,炉胆内将会出现一定的负压。  x; [- U4 y) Y
(4)水体产生的瞬间压力分析% p6 n1 w/ |: X7 d' r
炉膛爆燃致炉体瞬间前移,产生很大的瞬间加速度,加速度作用于锅内水体,使水体对后管板、炉胆、锅筒等产生很高的瞬间压力,压力数值可用下式计算。, x! Z& q& ~8 a: c
P=A×H×ρ
$ e7 O! H3 b6 g3 {3 P其中:P:因加速度而产生的水压,Pa。! v5 k# f6 L) r& E2 O: _
A:加速度,米/秒2。4 x+ x+ @- n4 j; r6 y. H  j
H:计算位置与前管板内壁的距离,米。5 a. a$ m7 X4 p6 A$ o- o( H  V
ρ:水的密度,公斤/米3。5 J( \- p0 h7 I0 w! Y9 E
由上式可知,瞬间压力值与计算位置离前管板的距离成正比,后管板处的压力值最大。' a- ~  q/ _* z& G7 h# W# u
加速度A与炉膛爆燃能量、高温高压气体泄放速度及泄放面积、炉体重量等因素有关,直接计算不易,但可通过另一种方法进行估算。思路是找出炉胆最先缩瘪处,并估算此处的[P]值(实际爆燃时产生的瞬间压力高于此值),根据其与前管板的距离可估算加速度A。7 W4 X+ d7 d! T' t6 x/ Q. k
根据上述“工作压力分析”,靠近后管板处的[P]值最大,但缩瘪最严重处在离后管板约500mm处,可以认为此处为最先缩瘪处。此外,炉胆在后管板角焊缝处撕裂,角焊缝完好,角焊缝质量不良的影响可排除。
( E! P# I% }7 j; L: H4 @最先缩瘪处(离后管板500mm)的最小[P]=0.974MPa(按GB/T16508-1996,安全系数取1。L按500mm×2计算)
" b0 v1 P4 _5 ]) B2 |4 H$ d1 w# p压差△P=0.974-0.28=0.694MPa  J. z9 g/ w5 l/ Q/ k! ]) ~
与前管板的距离△H=1800-500=1300mm2 ?7 y- y3 F, c/ I4 G
代入前式得A=533.8m/s2。
1 W% J8 L0 O7 ?( w7 ^9 R, k地球重力加速度g=9.8m/s2,可见后管板处炉膛爆燃致炉体瞬间前移,产生的瞬间加速度至少是重力加速度的50倍,造成的该炉后管板处瞬间压力增加值至少达0.96MPa。
3 e' X: g& h) j  p; Q虽然水体产生的瞬间压力持续时间很短,但对炉胆的失稳影响很大。* r! F4 }/ ~; |1 N9 K
四、结论及启示
- c9 Z' D6 J7 u% N, Q) A1 d对于该台锅炉,熄火保护失灵和锅炉承压运行,是导致爆炸事故的直接原因;安装设计不合理,违反规定盲目使用是导致事故的重要内在原因。
$ a( A$ H6 }7 A上述对事故热水锅炉进行了分析,对于蒸汽锅炉,锅内未全部布满水,情况略有些不同,但若有加速度存在时,锅内水体也将会对锅炉后部产生冲击,引起瞬间压力。# w: j1 M9 w' m( B6 t& z3 f9 p
目前,卧式内燃油(气)锅炉安装时锅炉本体一般直接放置在地坪基础上,不加固定。若是湿背式锅炉,由于炉膛爆燃时气体的泄放口一般主要在前烟箱,泄放流程较长、泄放面积较小,泄放阻力较大,致泄放时间较长,反作用力较小,很难推动炉体移动。南京以前曾发生过两起卧式内燃湿背式锅炉炉膛爆燃事故,泄放口均在前烟箱,虽然均有人员伤亡,但炉体均未产生位移。但是,对于干背式锅炉,非凡是额定压力相对较低的锅炉,炉胆承压能力的理论富裕裕度绝对值较小,安装固定问题应引起足够的重视。
发表于 2009-9-14 16:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主有没有自己的见解啊?
1 f; T) M. l) k' |" L, U而且我看了半天也没看出如何避免这种事故的方法。。。
 楼主| 发表于 2009-9-14 16:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我懂什么啊
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