QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4331|回复: 18
收起左侧

[讨论结束] 伺服电机问题

[复制链接]
发表于 2010-9-26 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南玉溪

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一个送料平台,X轴回零时到零位(反方向)还会往正方向运动一下,就像有回弹一样,是什么问题啊
发表于 2010-9-26 17:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的太简单了,不知道你的这个是什么控制方式。/ ^: J8 v2 G4 f0 n; w
如果是模拟量控制,可能是信号受到干扰。
发表于 2010-9-26 20:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键是能不能回到零位,会不会影响你的定位和加工精度,如果可以那没有关系,就是你所谓的弹一下的动作是可以通过参数设定的。
 楼主| 发表于 2010-9-26 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
发表于 2010-9-27 15:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼主的问题,我想这种情况是不影响回零的5 q6 h6 @% {  j# C3 R- N
这个没有问题,机床回参会有两个限位,一个是减速限位,一个是过限位,回参时,先碰撞减速限位后,机床减速寻找零点,当其无法找到时回正寻找,再找不到就坏了,超程报警。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
呵呵,现在只有晚上有时间了,现在那个送料平台做一天会出来几片产品尺寸不对的,郁闷!~我又不可能守在那里,改天我换一个伺服电机试一下
发表于 2010-9-27 21:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
! w1 v/ t6 G* K3 L1 l8 w; g1 yninini 发表于 2010-9-26 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

4 B7 c8 w5 i7 [! Y5 ~可以明确的告诉你, 不正常!
6 Q1 W7 G, I' i1 ^) I原因很简单: 当你"推"平台时, "它"退回来是对的, 但是"它"就自己在那里做往返运动, 说明已经产生了自激震荡, 需要对伺服单元或伺服电机进行调整;0 F- Z, S5 t- d& @2 o! F% v
简单猜一下: 楼主的伺服电机或许选小了...

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-9-28 13:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意楼上的意见,只要是自己在做往复运动就不正常,以前如果是正常的,问题出现在反馈上或是伺服上,的看是全闭环还是半闭环的
发表于 2010-9-29 17:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电方面得承认不专业,但伺服用得多了,忍不住也说几句。9 h0 W5 `4 O5 N! z6 ?3 s) H* D8 X
我估计还是你电机功率选择小了,或选用带刹车的伺服。
发表于 2010-9-29 21:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是设置为伺服归零了?, r6 V$ m  R6 Y% P1 v% }
归零可分为机械归零(光电开关类)和伺服归零
发表于 2010-10-2 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
從樓主的描述聽來
- z5 K% _& {! }1 I3 Z我覺得像是OVERSHOOT的情形
; O6 g7 I' g7 _! t' p(1)通常OVERSHOOT代表比例增益太大,
4 I4 b" G! \( f6 f     最常做的動作是減少比例增益
7 e0 L7 F) l' k2 W# s& p' A3 B    至於伺服的那個參數代表比例增益就要請樓主自行查使用手冊了; ~; d# Q" g7 F, u% S/ C
也有一種可能是
$ B7 w4 M7 _0 c/ d! c. A(2)機械或傳動機構的剛性不夠, {! u- o4 M& [0 V
    這是個人的親身經歷+ f1 a0 v& L4 `8 f! e% E- Q1 k
    我們的機台很大
1 c; R+ J! m2 ?, ?- r    為了省錢  選用時規皮帶來傳動0 H5 w3 v  U  ~" L) L+ w
    結果就發生OVERSHOOT
. k) s. o$ p  ?; F* q* c      第一次大家都花工夫研究伺服增益  ]/ g3 s$ K4 g
    白費力氣
; |) z3 B7 h5 s6 M+ [: s( x0 U    有一次更換皮帶的過程中發現更換皮帶的規格對這個情形有影響% R& |8 M- O: S6 T4 U4 X
    在網路上查到一些前輩的經驗分享, w1 I( s2 A8 e! F
    這種情形確實會發生

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-10-3 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天出差了,没有关注事情进展,呵呵,等放完假上来通报结果啊!~~~谢谢这么多热心的朋友^_^
发表于 2010-10-3 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 BSLee 于 2010-10-3 13:28 编辑 ' z  J, x# D8 G0 B# B

% k2 g: |# G7 p; A2 j+ p昨天翻了以前的筆記,, x4 I) I0 j7 s
有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性,8 o5 ~. ~5 X& j" s. r, J* c
慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).
; P. `! e- B& F3 n5 m. p
! p+ ?# |, m& s3 q! f9 c朋友設計的第一個機台很成功,
  Z+ i8 b- _0 R1 f' |客戶為了提高產量,
8 Y/ d. c" K+ V, ?$ \0 O0 d要求朋友把機台放大,9 a2 c0 n3 |! M' I: U- ]. l
我的朋友把機台放大,
) Z7 p) h4 _! f: h0 P' B" V; J) A' d是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大,, K# N6 [: ~2 w. Y+ \  F
所以他沒有更換馬達.+ o1 @1 e- u3 Y: g: ~" A
但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形.2 k9 A$ E/ q) a
所有機械工程師都確認他的設計沒問題,4 e5 S  B6 Y8 b( L: i
電控工程師一開始也束手無策,2 l) \+ l+ S9 N& @& [! S
後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),* Q' a+ V4 Y! n* Y& y' y
我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),
- K3 g& b- d) ]一切OK.
 楼主| 发表于 2010-10-16 00:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天把电脑主机杀了一下毒,杀出一大堆来,但装上后还是出现问题,现在与另一台机器互换了一下伺服驱动器(一样的机器),明天通报情况,最近在忙其他事,这台机器用的是YASKAWA DRIVE,上次调整了PN100及pn101两值(调大),即调整其刚性,但还是有问题。
发表于 2010-11-17 16:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
驱动过冲了???
发表于 2010-11-21 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是回零方式
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
现在把两台同样的机器上的伺服驱动器调换了一下,然后更换了继电器的插座,就好了,郁闷得要死,都不知道怎么好的!~~~~~~
发表于 2011-4-12 09:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
这是参数设置的问题。回零有个设置,找到零点后因为有惯性,不可能停在刚好零点的位置,肯定要往回走。另外参数中还有个零点偏移的设置,可以调节零点偏移零点标记的距离。
发表于 2011-4-12 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,这个问题很简单,有的回零模式就是这样的,关键是看你的当前值是什么位置?要看编码器的数值才准的
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表