QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 4307|回复: 18
收起左侧

[讨论结束] 伺服电机问题

[复制链接]
发表于 2010-9-26 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南玉溪

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一个送料平台,X轴回零时到零位(反方向)还会往正方向运动一下,就像有回弹一样,是什么问题啊
发表于 2010-9-26 17:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的太简单了,不知道你的这个是什么控制方式。! B! W7 W1 t" y; M- F1 @' W
如果是模拟量控制,可能是信号受到干扰。
发表于 2010-9-26 20:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键是能不能回到零位,会不会影响你的定位和加工精度,如果可以那没有关系,就是你所谓的弹一下的动作是可以通过参数设定的。
 楼主| 发表于 2010-9-26 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
发表于 2010-9-27 15:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼主的问题,我想这种情况是不影响回零的' z4 {$ C  |2 R( ~& {
这个没有问题,机床回参会有两个限位,一个是减速限位,一个是过限位,回参时,先碰撞减速限位后,机床减速寻找零点,当其无法找到时回正寻找,再找不到就坏了,超程报警。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
呵呵,现在只有晚上有时间了,现在那个送料平台做一天会出来几片产品尺寸不对的,郁闷!~我又不可能守在那里,改天我换一个伺服电机试一下
发表于 2010-9-27 21:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
/ Q8 u# P% q, C/ q" X; n( Lninini 发表于 2010-9-26 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

# C0 A6 j8 f2 M可以明确的告诉你, 不正常!
7 C* T# V1 P7 N% P8 C, T8 I) N原因很简单: 当你"推"平台时, "它"退回来是对的, 但是"它"就自己在那里做往返运动, 说明已经产生了自激震荡, 需要对伺服单元或伺服电机进行调整;9 E3 Q! _1 c3 F, \  b
简单猜一下: 楼主的伺服电机或许选小了...

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-9-28 13:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意楼上的意见,只要是自己在做往复运动就不正常,以前如果是正常的,问题出现在反馈上或是伺服上,的看是全闭环还是半闭环的
发表于 2010-9-29 17:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电方面得承认不专业,但伺服用得多了,忍不住也说几句。$ V8 D# s. H: I9 X6 t
我估计还是你电机功率选择小了,或选用带刹车的伺服。
发表于 2010-9-29 21:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是设置为伺服归零了?
+ e/ m! f9 S$ j* ~& m; I: n7 r2 w5 P归零可分为机械归零(光电开关类)和伺服归零
发表于 2010-10-2 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
從樓主的描述聽來
. I; \0 ^- y0 {. d+ D4 ?: g) P( _我覺得像是OVERSHOOT的情形' d4 i# Q1 t( E" P( U' d; r
(1)通常OVERSHOOT代表比例增益太大,
" T9 w# Z% A  g* H+ V, ]     最常做的動作是減少比例增益( e$ ?( L$ g- H8 e( u9 A
    至於伺服的那個參數代表比例增益就要請樓主自行查使用手冊了6 t2 U: A4 C+ K! @: l4 s! _- c
也有一種可能是4 C; q: @6 D0 W$ `/ H2 Y! i# P4 @
(2)機械或傳動機構的剛性不夠
" a, S) [- H1 q2 I    這是個人的親身經歷
4 t3 j9 U9 V$ t) i$ w+ e- x, T: B2 s    我們的機台很大4 y" n* h2 U8 f0 C
    為了省錢  選用時規皮帶來傳動; c! s  }  c' @
    結果就發生OVERSHOOT! S5 O* J; I' l' c
      第一次大家都花工夫研究伺服增益# Q8 I6 i, }9 H& e# N+ Y
    白費力氣& y5 F  i3 [  f
    有一次更換皮帶的過程中發現更換皮帶的規格對這個情形有影響
* C2 r. u  U! p7 g/ B    在網路上查到一些前輩的經驗分享; T7 D0 b0 o; v- `& ?
    這種情形確實會發生

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-10-3 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天出差了,没有关注事情进展,呵呵,等放完假上来通报结果啊!~~~谢谢这么多热心的朋友^_^
发表于 2010-10-3 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 BSLee 于 2010-10-3 13:28 编辑
  z$ {5 ^7 I5 n7 c! f& i. q1 {
$ N# ^2 ~1 f: x* w) g) o; Y8 i昨天翻了以前的筆記,
2 C" ~* |/ W3 Q. u有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性,9 ?, x& [3 E/ b8 P; o6 z
慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).1 S+ \+ c) R3 M5 x7 v4 Q0 O

$ F0 Y! `5 h5 n5 `2 R朋友設計的第一個機台很成功,7 o7 R; Y6 [+ u, {9 \
客戶為了提高產量,0 ~6 O8 v) d1 _# M& |+ D% m
要求朋友把機台放大,7 L) @3 _+ _8 n5 X- [+ d
我的朋友把機台放大,) S$ V! {- ~1 L3 ~0 e3 r" Z& d
是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大,
# l3 i3 T, \( b( A" y6 q# n- Q$ p所以他沒有更換馬達.4 \% j$ Y4 |$ [
但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形.
* H3 t: ^& B: V- C, x' S7 K所有機械工程師都確認他的設計沒問題,
% g: Z  [' Z9 b/ N2 Z+ F# J電控工程師一開始也束手無策,
" _. o" d2 J! t% Y+ m, y5 f後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),
  J  d! j! q; C9 A% u4 E我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),
& K! x, B9 Z# a: \6 }一切OK.
 楼主| 发表于 2010-10-16 00:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天把电脑主机杀了一下毒,杀出一大堆来,但装上后还是出现问题,现在与另一台机器互换了一下伺服驱动器(一样的机器),明天通报情况,最近在忙其他事,这台机器用的是YASKAWA DRIVE,上次调整了PN100及pn101两值(调大),即调整其刚性,但还是有问题。
发表于 2010-11-17 16:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
驱动过冲了???
发表于 2010-11-21 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是回零方式
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
现在把两台同样的机器上的伺服驱动器调换了一下,然后更换了继电器的插座,就好了,郁闷得要死,都不知道怎么好的!~~~~~~
发表于 2011-4-12 09:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
这是参数设置的问题。回零有个设置,找到零点后因为有惯性,不可能停在刚好零点的位置,肯定要往回走。另外参数中还有个零点偏移的设置,可以调节零点偏移零点标记的距离。
发表于 2011-4-12 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,这个问题很简单,有的回零模式就是这样的,关键是看你的当前值是什么位置?要看编码器的数值才准的
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表