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[转帖] 转向节内孔椭圆解决方案

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发表于 2010-11-12 23:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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摘  要:转向节机构不对称,导致机加工后内径尺寸椭圆变差大;通过退火处理,消除毛坯铸造应力,达到工件综合性能及尺寸要求。
# U  r) n1 M: m关键词:转向节内孔椭圆 解决   , ]! D2 Y: h/ Y, H, O
    1 问题描述
8 ^1 W/ {9 a, G" X    转向节材料:QT450-10,表面喷丸强化处理。现加工工艺为:镗φ82-0.078mm内孔,再以内孔定位,套车外径。问题点:镗孔完成后,内孔尺寸合格,椭圆0.01mm,套车后测量内孔尺寸,椭圆0.03-0.045mm。为便于查找变差点和数据分析,在内孔的内外侧和垂直方向上分为4个部位,对称方向上的8点作为测量内径的测量点,分别为A、B、C、D。
, L+ R# [  h0 i; S8 @    抽取5套(左右各5件),使用测量工具:内径千分表,精度:0.001。尺寸见表1。
$ ]# g( l0 t; m$ \; w' o% _         左件  
+ ?5 ^5 H# ]" \9 i8 z    序号    A        B        C        D    椭圆度
4 O/ H2 P- l0 {  P     1   81.913   81.883   81.915   81.913  0.0329 q7 b9 g$ q  g( X
     2   81.923   81.887   81.926   81.923  0.039- X! R4 d+ z3 V$ ?9 \+ \/ Q* @5 W& H% W
     3   81.914   81.88    81.917   81.915  0.0371 s, v6 R6 j/ ~/ F* t
     4   81.914   81.883   81.914   81.905  0.031; A6 y0 k6 K! M) s1 K/ v
     5   81.916   81.881   81.92    81.926  0.045
8 ]: _3 L+ Z0 G" P     左件椭圆均值:0.0368" ~7 j6 ]1 R5 I, y5 j- n' \
         右件
7 d- ]/ g$ x/ U; j8 T# y' ^3 I' A    序号      A       B        C        D      椭圆度
: t6 P3 P0 `9 Q% d     1     81.897   81.877   81.91    81.895   0.033: [( Z  Y& Y2 h
     2     81.914   81.885   81.916   81.912   0.031) R5 L# I# S1 _* P- U0 I7 p2 X
     3     81.919   81.884   81.925   81.924   0.0415 L/ z  W& \/ Y4 ]$ `6 c, A3 D
     4     81.915   81.886   81.916   81.914   0.038 H" O* z( k, B
     5     81.921   81.885   81.927   81.917   0.042, D# M( z9 B! ]6 s! q
     右件椭圆均值0.0354- u+ t5 U+ o/ `! M& O8 a# R
    通过表1数据显示,尺寸主要变差点在B部位,且左右件变差部位一致。
' Z$ r+ d: K) x4 f: x4 h    2 原因分析/ P- T: \$ J& f0 u
    2.1 化学成分及金相分析:检测工件化学成分:C:3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化学成分符合产品标准。金相分析:基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。( |- ~. `8 i4 o# t& r( [
    2.2 结构分析:铸造结构工艺性分析,Y—Y方向结构不对称;单边加工量4.5-5.5mm,加工量大。
1 z/ R$ L5 x3 D+ M! Z; x- Y    根据以上现状分析,由于铸件结构不对称,铸造过程中,各部分的冷却速度不同,在同一时期内铸件各部分的收缩不一致。但铸件各部分彼此相连,互相制约,不能自由收缩,因而产生热应力。经切削加工后,应力释放,是造成内孔椭圆变差的主要原因。为解决椭圆大的问题,通过热处理方式,对铸造毛坯进行退火处理,成功解决了这个问题。, I2 Y4 S6 v( N, [0 j2 `
    3 热处理工艺
# V$ o+ K8 G2 A7 p    将工件随炉缓慢加热到Ac1以下的温度,约600±10℃,经4-6小时保温,随炉缓慢冷却至250-300℃出炉空冷。
) O# t. r- o5 z3 `3 i: q# E    4 试验结果+ i/ `+ ^* o1 p! {- w( T. ]% p0 D
    4.1 对退火后的工件进行机加工:镗孔、套车外圆后,检测内孔尺寸,见表2。4 |9 L" R3 Z& F- I
        左件
% ~; @- Z0 q5 ^: I8 R0 X    序号      A        B        C       D      椭圆度
' O6 R% S, J" }+ S, N     1     81.902   81.91    81.907   81.9     0.01
, C1 E4 ^/ [3 z9 }- z- p     2     81.908   81.918   81.913   81.915   0.01
( f" n; B4 y2 `! r     3     81.908   81.918   81.91    81.921   0.013% l% y% c: g2 Z* p; E* \
     4     81.912   81.925   81.913   81.933   0.021
% Z& l9 F- B+ f' B$ I: e4 \1 r1 ?     5     81.9     81.91    81.907   81.922   0.022
5 k- M7 T& E8 J" v& y     6     81.892   81.9     81.9     81.922   0.036 H# {! j6 e  ^" K, K7 e
     7     81.9     81.9     81.903   81.917   0.017
2 D# Y" o: ~" G; ?9 c* \( o5 y" z     8     81.891   81.89    81.895   81.898   0.008
# b0 L% A/ i$ @' P: l1 \$ q     9     81.907   81.902   81.9     81.92    0.023 @2 R+ k6 ?- _" t* Z, m+ b7 V
     10    81.897   81.902   81.891   81.913   0.016
7 L9 g$ \: b3 f8 @" v6 v- w  j5 A        右件 ; A- N& ]4 E+ J3 F1 i
    序号     A         B        C       D      椭圆度7 [1 O1 K2 ?5 N  u! C
     1     81.908   81.908   81.905   81.925   0.022 q% C# T2 G( C: V; w" Y  O
     2     81.908   81.913   81.91    81.922   0.014
* L/ w5 z. q+ a" J% n$ O- A     3     81.907   81.917   81.91    81.925   0.018$ x% M2 E" c: B8 h0 O; u" O: n7 c
     4     81.912   81.918   81.915   81.931   0.019
# G* Y$ f* b+ r     5     81.899   81.908   81.902   81.916   0.0174 E. N: x- G1 L8 z0 D
     6     81.89    81.9     81.892   81.912   0.013
8 g4 ]/ |. ]) M2 F8 y5 \* g     7     81.895   81.908   81.897   81.914   0.019- Q# l/ A( T9 g# ~/ [+ n
     8     81.887   81.895   81.888   81.908   0.021
+ t+ Q/ p6 R5 z. ]" R     9     81.902   81.903   81.905   81.91    0.008
& G4 {8 |5 C; I) d, t" N7 ~. z: M6 p     10    81.89    81.889   81.893   81.894   0.005
7 `1 k* J. u& {. W     右件椭圆均值:0.0154) c; r0 @+ Y( u( l+ s
     左件椭圆均值:0.0167数据表明,工件通过退火处理,椭圆明显减小。0 i# m/ k3 M! O$ L
    4.2 金相分析:对退火后的转向节进行金相分析,基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。) X2 \! k/ y, ~0 @" j4 ]. a
     浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。. O. X8 N5 ]% a& k5 v+ Z4 }9 G) u
     5 结论
+ Z$ {5 L' u7 f     生产实践证明,球墨铸铁转向节经退火处理后再进行机械加工,有效的控制了工件的加工应力,椭圆明显减小,且基体组织合格,保证了产品品质。
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