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[分享] 数控磨床故障处理两例

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发表于 2011-1-28 13:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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北京第二机床厂生产的B2一K1003数控磨床,采用FANUC0 GC数控系统。由X轴(砂轮架进给)、Z轴(头架滑台进给)、C轴(修整器进给)三轴组成。X轴由伺服放大器A06B一印89一H104控制,Z轴和C轴由伺服放大器A06B一6089一H206控制,砂轮电机由三菱变频器FR一A540一7.5K一CH控制三挡速度。  _" q  j# e7 Q9 X4 p# B1 }
1.出现101报警- C8 I- J  j  @* K, J
    机床在加工工件过程中突然停止,出现101报警(电源被切断时,编辑操作及储存程式资料内的记忆内容被改写)。按一般步骤在EDI方式下,将PEW内容改为1,关机;按住DELETE键开机。101报警仍存在,操作失败。存储器中的错误程序没有修正过来,只好先把存储器中的程序删除消除报警后,再重新安装程序。
& u, F; \& d4 V1 K2 o    在EDI方式下,将PWE改为1;按住DELETE键关机;再按住DELETE键开机,此时101报警解除,程序删除;将PEW内容改为0;重新安装程序。& y. I4 s- ~6 Y  B
2.出现319报警
9 a6 M" u# f+ A! m    机床停机一段时间后开机,出现319报警(X轴编码器通信故障)。319、329、339报警一般都是由于天气潮湿,伺服电机编码器插座有水,导致接触不良、插脚之间短路造成的。首先断电检查编码器连线的两插座、插头,排除故障后重新上电,319报警消除,但机床又出现310报警(要求重新设置原点)。设置厉点操作步骤是:* u2 ?& u$ s. v& ^
    (1)抄下X轴(对应轴)的坐标位置值;
. d& {' ~8 ~8 B* z9 v9 O1 T    (2)在EDI方式下,将PWE改为1;$ W2 {+ n# k' A7 O8 [! [
    (3)将编码器(21.0号)处参数改为0,坐标参考点是否建立(22.0号)处参数改为0;
. W4 `7 z% Q+ R2 f# H/ }" m    相关存储单元内容显示见表1。
* X4 D. s+ c8 ^$ [5 A# u
24531.gif
表中  APC   0:用于相应坐标轴的位置检测单元为电机的内装型脉冲编码器;
) |8 z: u5 q: j- s+ _5 j5 N         1:用于相应坐标轴的位置检测单元为分离型脉冲编码器或直线尺;
, H: g, k! g2 y         ABS   0:绝对脉冲编码器的参考位置未建立;(将ABS替换成0)$ g, z& @8 H+ a
         1:绝对脉冲编码器的参考位置建立;(将ABS替换成1)
9 x+ r" e! K- I, x) A5 [7 p         (4)重新启动机床,建立坐标参考点(22.0号)参数改为1;: T& }3 ?5 N$ z1 R5 r' ?; a) O" ^3 ]
         (5)重新启动机床,用手轮将X轴移动到对应轴的位置坐标值(第一步已经抄下的值);
: p( X, K5 [, w# Y5 V& ]/ ]2 D         (6)将编码器(21.0号)参数改为1,PWE改为0;
& }* _; r  ?# N% c" `2 L1 F         (7)重新启动机床。   

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洪哥 + 5 好资料,感谢分享!

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