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[讨论] 路过的朋友请进来看看(车床上加工零件壁厚问题)

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发表于 2011-4-3 13:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳

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如图所示:, b. ]* j: H" J; q1 U) }4 f; g
零件材料铸件 批量生产  第一道工序是加工大面及 直径60的孔 然后再以大面及 直径60的孔定位(外形角定位), 出现了问题..7 R# X% F* `2 X- }' l
' E# C% @6 o; ~9 S3 Y6 ?
1)零件壁厚不均匀(大的相差4MM): B! j0 @, x! R( K3 l$ _  n
2)工件嘴巴(即加工部位) 甩的厉害 ..(好的有2MM)5 u# ~- @, e2 o8 ?0 _& Z+ R

* a- r: p# H. d9 Z% G( w大家觉得采取什么措施 才能让车出来的 壁厚均匀(允许0.5毫米误差)  `% b$ i9 W5 ]3 k& b
, F+ O0 s8 A% L5 g2 ?
谢谢
01.jpg
发表于 2011-4-4 10:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用菱形销定位在75外圆的内孔里,再车外圆会好一点
发表于 2011-4-4 12:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主说的问题基本看懂了,但感觉条件不够充分,个人能力不能分析。有疑问,为什么要以60内孔定位呢?从图纸上,个人感觉是要保证75的外圆、及该处的壁厚、120的孔心位置。既然这样,为什么不考虑以75处做基准定位呢?
发表于 2011-4-4 12:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
3# haludyi
2 x$ S! B* l! j9 }9 y/ [
( H  o# z  Z# `8 Z以60的孔定位是 因为60的孔是基准孔,(图纸上)所有的位置度及尺寸精度 都是从它出来的.. " Q" V! w; ~$ M
, i5 i$ u9 `: U8 i0 W8 C/ H
现在的问题是 中心高120 在上车床车时候, 上下甩的特别厉害,有没有什么办法可以调节 中心与车床中心基本一致...
: e# ^! {( d. o7 D# t9 _4 ^
6 V! v1 g9 F2 G7 {谢谢】】
发表于 2011-4-4 12:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
2# mengfansheng ' u2 X9 \  i: `
, Y4 E& J; z4 Z2 p- v7 Y0 d; f
左右自由度 可以进行适当的补偿
1 z3 z' ?  y7 n9 w+ s3 v0 d# w4 M
+ b9 S3 j  w0 r8 q5 P9 O但是上下自由空间(甩的空间) 没什么作用吧 ' m2 O* M7 h7 \/ {8 J  X6 N; O. T

8 @; r/ o: [. I: X$ x2 G$ x* f6 ~谢谢
发表于 2011-4-5 09:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
1  先按毛坯各部尺寸定中心线,并在毛坯面外划中心面的交线。
; M# Z6 l3 L3 g4 q  w; c( g/ ]2  用四爪卡盘夹下端,按中心面与毛坯面的交线找正,车端面、管孔及60孔。6 M, }& l0 V2 \
3  调头,以60孔结合中心面与毛坯面的交线找正,车大端面及φ100孔。% ~+ k6 w! m% ~3 x4 h) Z$ I: B# S3 B" [
这样管臂就不会偏那么多了。
发表于 2011-4-5 14:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
甩的原因是因为不平衡,一是降低转速,尽量减小不平衡造成的甩动,这样效率低了点;一是在另一侧配重,达到动平衡。
发表于 2011-4-5 16:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该是你的毛坯有问题
发表于 2011-4-5 17:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这个零件做的话要想保证不出现问题,必须使用弯板,尽量不要把零件弹出来的太多。还要在弯板上使用配重,这样可增加车削的稳定性。我建议你就不要使用卡盘了,直接在拨盘上安装弯板会好点。; C: C) h- w) J3 {8 _! {5 }  p0 n
这个铸件是什么材质的?外径75孔处的内孔是不是已经铸造出来了,如果是铸造出来的,你就利用我刚才说的使用弯板和配重,在加上尾做用使用顶尖顶住来车削就OK了。如果不明白就加我QQ328500000
发表于 2011-4-5 17:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
做一个辅助加紧装置,在偏心较大的部位顶住零件
发表于 2011-4-6 13:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
9# lfcnc 这个铸件是什么材质的?外径75孔处的内孔是不是已经铸造出来了,如果是铸造出来的,你就利用我刚才说的使用弯板和配重,在加上尾做用使用顶尖顶住来车削就OK6 t" R. f1 F9 v) n1 }3 o: m
/ ?3 {  E9 ^) D- G; a0 m5 v9 T

. x0 ~1 }# L" X* ^8 A6 GHT150  是铸造出来的  加工时使用了弯板和配重,但是还是甩的厉害...(配重 效果不是很明显 )& @; {4 r3 U* [- T% f
- q2 v' p$ x, u
小弟猜测是不是 配重位置及大小(G) 没选合适  , h* h; D( z) ?

  ]! _' x3 P0 P+ _# o该如何确定 配重块的位置 及大小呢?
发表于 2011-4-6 13:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
6# gaoyns % _0 E4 a" N+ a6 g) q8 Z! L

, g& {+ r2 d. ^" \% l谢谢!
5 r5 U1 T3 W8 M" n
  T, q9 z7 E  Z! v7 q但是是大批量生产 ,如果采用划线 找正 效率有点低..
发表于 2011-4-30 12:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.前序加工的60孔,是否和毛坯75圆垂直。: ?& q) D* W) W& X( I# M
2.前序加工100圆的面,120你要一序的时候你就要约束他的尺寸。
9 ]# D6 U* D% E3 z. V不知道你的夹具是什么样子的~只能分析到这两点啦
4 D9 `* F6 z0 R, _+ a" \( m& K  j9 t前面两个问题解决的话,应该问题就不大拉!
发表于 2011-4-30 20:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
.前序加工的60孔时你是非一刀把75圆的端面一起干出来了..如果不是一刀出来的很容易出现你说的情况
发表于 2012-8-27 21:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这种工件建议在车床上采用花盘加角铁的装夹方式,装上配重块保持旋转时的平衡,以大端面和φ60的孔为定位基准,压板压紧后车削就不会出现楼主所说的情况
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