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[已答复] 龙门铣床反向间隙问题,请帮忙

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发表于 2012-2-28 09:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海

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本帖最后由 洪哥 于 2012-4-3 12:02 编辑 / }% m( t( _: q! W$ h0 r. D& g
9 x6 s$ h; U, S0 x
龙门铣X轴用激光检测出的反向间隙是负值,这时的试切件结果是定位精度和圆不好。再不做任何调整的状态下,用千分表手轮模式打出的反向间隙是正值,按这时的数值重新补偿反向间隙,试切件结果OK。我无法解释是不是激光不准吗?但有时就不会出现这种情况!激光和循圆的反向间隙还不一样!激光的数值小循圆的数值大!( o3 \' Q2 q. w$ u4 S6 Y5 p; D
哪位大侠能够帮忙解答!小弟先谢谢了哈!
发表于 2012-2-28 21:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
] 1# 冷冬 X轴用激光1)检测出的反向间隙是负值——有间隙?  n! \' `0 s# A5 q5 A
2)用手动步进模式测出的反向间隙是正值——过盈(无间隙?)?
3 i( [0 E+ [8 L3)按这时的数值重新补偿反向间隙——“这时”指用的是过盈数值?3 Z) @% g4 ~; x' A4 A
4)什么叫循圆(铣圆?)?& z, r' x3 K) V6 n7 |& @
5)“激光的数值小循圆的数值大”是什么意思(请用它们的数据说明)?
发表于 2012-2-28 23:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
激光测负值本身就有问题,也许是联轴器上的回弹造成,手轮模式是在低速下所以没有回弹,测间隙时注意运动速度和加减速曲线。

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 楼主| 发表于 2012-2-29 14:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢两位的解答!
3 Y" m& S4 Z" o我的问题,意思是说,用激光测量与用千分表测得的数值正负方向是相反的。9 }9 P) M% ]/ ]
如果按照激光测得的数据进行系统插补,铣圆加工的时候,圆度出现偏差。而按照千分表测得的数值进行补偿以后 ,铣圆后圆度差值就可以满足要求。3 w( i, L1 {1 u0 _/ F* e/ L, p
关键在于,二者为什么会出现方向相反的现象。采用的联轴器是主轴用的那种花键式的联轴器。应该不会是回弹现象造成的。而且不是一台机床出现这个问题。起码有五台以上的机床都出现了这个问题。
% B  T( f% b1 h- n) E我怀疑会不会是机床床身刚性问题引起的!
发表于 2012-3-5 21:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对,就是机床床身刚性问题引起的!还有,电机到齿条的传动链其实是一个弹簧,后者的嫌疑大些。

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参与人数 1三维币 +5 收起 理由
洪哥 + 5 应助。

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 楼主| 发表于 2012-4-2 07:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
5# 使力
6 i! h0 @* ~6 h/ |% D! r' N& W6 y4 \) {; y
此机床驱动为电机通过减速箱直联丝杠结构。我现在还没有拿到准确的测量数据。1 Q; ?; b, G/ g" Z4 p
根据现有条件,每台的变化情况不同。6 p& V, p- O! d/ f7 s0 `/ N. ~- S
并发现直线导轨的安装面仅为25mm以下。安装面太薄。  V' G& D+ X# d
并床身皮厚仅为20mm,加强筋厚度为15mm! F  m# Y2 h7 Y( N4 D& i
根据工作台宽度为2000长度约为4500的情况来看。, i' j- D& I& L1 M0 r
床身刚性不足应该是问题主要原因了!
发表于 2012-4-2 12:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
5# 使力  + u( ~2 l! _/ A- r, `4 g( q
, J# n/ m1 Y" D3 T) J% f
此机床驱动为电机通过减速箱直联丝杠结构。我现在还没有拿到准确的测量数据。8 m; D: q5 s* V5 D9 c8 V
根据现有条件,每台的变化情况不同。& ~) H$ z1 B' `" I  \
并发现直线导轨的安装面仅为25mm以下。安装面太薄。' T0 q3 ]  s! I, ?7 W+ H3 e/ J
并床身皮厚仅为20mm,加强筋 ...  q% ]- g8 F! {4 p, u
冷冬 发表于 2012-4-2 07:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: m: L% a2 C& j7 G+ I0 U* J! D
根据以上情况来看,建议如下:
1 [' _7 T! \0 N- F9 ~0 R1)线轨安装导轨板和其下面的垂直钢板均太薄,应加厚;2 u( N6 b! a0 N  ]# }
2)将滚珠丝杆传动改为(双)齿轮齿条传动;
) W; K& k2 h- ]1 `) D3)应全闭环控制。
 楼主| 发表于 2012-4-3 09:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢洪哥!!以及上面回答问题的各位坛友啦!
头像被屏蔽
发表于 2012-4-4 17:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
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