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[已解决] 工艺编排

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发表于 2012-3-28 08:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

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本帖最后由 wwjxgz 于 2012-4-14 16:26 编辑
4 O  K' ~" y7 V! l) ~4 Z0 B) ?) D+ g5 k' l
各位老师、前辈:
! q' r  o  o* z* U: d+ ~* E    我是刚到公司不久,负责产品工艺编排工作的,工作经验相当不足。平时仅安排些普通螺栓、螺母等标准件方面的工艺编排。现遇到一个难题,求教各位该如何处理:
/ ?2 _# |  e0 L% I* I    产品要求信息如下:
' b/ u5 ^" P& d) ?" e' o1 y        1、产品名称:地脚螺栓
  D$ ^1 z) O6 l% _        2、规格:M85*2130
5 n' D" Q' a- ]9 ?( g        3、表面:发兰! s5 s$ L0 O8 F6 Q2 i
        4、抗拉强度:Rm 540Mpa1 {9 t3 G1 q) D4 t
        5、硬度:HB 158-198% S6 G" z4 h# o( Y. ^& L
        6、常温冲击功大于等于24焦(J)
2 I# Y3 ~* E0 w& {8 I0 t- t    请问:
0 y" y& M  t0 d% S  l' B4 X6 O        1、采用什么材料?(我公司的总工说采用45#热扎材料)3 @/ C0 b( N  l; q! j1 u, X
        2、加工工艺如何编排才能满足产品性能要求?(特别是热处理环节)9 i8 S5 N6 l4 ?$ W3 T8 L
        3、期间有哪些加工要素是必须关注的?
& Y& o* _' `. X* y' p7 k/ n    以上请各位老师、前辈看过后,给予意见,如能为在下模拟一个工艺,在下感激不尽。+ r6 H8 \8 T) M
    谢谢各位老师、前辈!!!

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wwjxgz + 5 好题目。

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发表于 2012-3-28 08:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以采用45#热扎材料。3 n# b# q* f# s# n6 R" K! K% M
L型地脚螺栓大致的工艺流程:, b: A$ n4 o3 t- K5 V' W( `7 e4 d
拉拔(拉丝)→切断→倒角→缩杆/车中径→滚丝/车丝→折弯→热处理→表面处理# p9 l; ~7 R- t" w6 b3 M0 y
根据产品的技术要要:4 ~/ |& x! F3 M" p) t" o5 H
热处理工艺参照热处理手册# J  X$ ]1 j3 \* n( B
表面处理工艺参照表面处理手册

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 楼主| 发表于 2012-3-28 08:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 09:06 编辑
. R3 G( k! ^- p5 ^8 f. }; c  g  V4 P
请各位老师分析下我拟进行的工艺编排是否可行:. q% [, h, W: Z$ q3 }9 y& o
  1、采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%)/ H  I) z" @0 v
   2、采用热处理方式:正火+回火8 m3 D2 B9 k% M' d
  3、热处理步骤及温度控制:# e1 T$ y7 T8 d/ y
    3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)
2 [' v8 {0 h/ c( a! A  J    3.2 保温120分钟" m+ m6 r: k: r# p& j- v
    3.3 回火温度600度0 Z# q+ f: Z1 t+ o0 d* H
    3.4 保温时间180分钟, r+ g) }: c& U& Y
问题:' P& q: y! `' o! `
  1、如此编排后出来的冲击功只有18焦、硬度偏低和抗拉强度比较差(即:达不到规定要求)。
发表于 2012-3-28 09:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
力学试样的取样部位在哪里?5 s2 J1 B, A2 g( k
螺栓直径较大,45#淬透性差,如果在1/3R或心部处取样,有可能会导致冲击偏低。可以将正火温度提高到850℃左右试试效果如何。如果还是差异较大,可以考虑用40Cr材质。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 10:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。* U/ ?: z; Y  P( }2 R9 y' ]/ B
另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。
发表于 2012-3-28 10:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 11:02 编辑 : v+ w! f7 [% n/ W+ r( c% W9 e
7 Y8 e5 Y: H! V6 C
GB/T699-1999推荐热处理工艺为:850℃正火、840℃淬火、600℃回火;达到的力学性能为:拉强度600MPa,屈服强度355MPa,伸长率16%,断面收缩率40%,冲击功39J。

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发表于 2012-3-28 11:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。" i. L% ^' p' e& R! t
另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。! m. _* d- Y) C- o
zhou93410 发表于 2012-3-28 10:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) ^# D& h: k) Y

9 `* l6 `) v5 X# M$ L4 |手册上的性能是指标准试样热处理性能,你在螺栓心部取样性能会比手册上的低很多,有可能调质处理也会很吃紧。# `- H+ N1 n0 E" a* q
以前你们工厂类似螺栓没做过?
 楼主| 发表于 2012-3-28 13:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 13:42 编辑
0 h6 ~$ i4 i4 |4 p- U, V  X0 U2 T
您好,我们采用的试块是经过上述处理后,仍达不到技术要求,不知道是热处理过程回火、淬火温度不够还是时间问题,因为涉及到加工经验问题,我们之前没做过这么大的地脚,一般都在M64以下。
发表于 2012-3-28 13:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你取样是在热处理前还是在热处理后?
发表于 2012-3-28 14:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
冲出试样只能通过机加工取得,取样时应保持有冷却液冷却,检查V型缺口是否符合标准要求。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 14:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
取样是在地脚螺栓全部工艺完毕后,通过线切割冷却状态下取得的,试块符合GB/T229-2007要求
 楼主| 发表于 2012-3-28 14:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我核对了材质保证书,发现材料45#是热扎状态过来的,不知道是不是热扎后组织松散原因,现在热处理后,有没有办法通过热处理改善内部金相组织,从而达到所需要求(可以增加后续生产工艺)。
发表于 2012-3-28 15:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 15:29 编辑 9 _8 D  h# M: g* J' Y, r

# h4 [% g9 ]6 f8 ?8 L2 \+ E不是非常特殊要求,热扎状态不会对力学性能影响很大。4 h3 ?/ `+ U4 f% W- d9 R
因为工件较大,将正火温度提高到880℃,其它保持不变试一试。

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发表于 2012-3-28 15:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 15:16 编辑
$ }  Q% B! w3 \: U) ?  O( m. X8 v6 t! N
首先你按照标准检验原材料是否合格,一般只要正规厂家生产的不会有太大问题。/ ^, a+ Z7 p: O4 J( C* L- ^. k
现在你用的是正火+回火工艺,可以试试采用调质处理方式,830℃水淬+600℃左右回火试试。; {& B4 l7 J0 ]  e
如果还是离要求的性能有较大差距,那只能考虑其它材质了。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 15:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我准备采取正火870+-10度试一下,若不行在采取880度一试。不知道各位老师还有没有更好的办法,或者这样状态下,采取正火高温回处理,需要注意哪些?
发表于 2012-3-28 15:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有条件的话可以考虑用水雾风机进行强制冷却,强化正火效果。
发表于 2012-3-28 16:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
总结过去的试验与经验,大工件正火温度880℃效果最佳。
发表于 2012-3-28 22:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
个人感觉地脚螺栓用45#有点问题,而45#调质后的综合性能最好。85直径工件淬火应该淬不透,所以调质处理应该作用不大。从附表中可以看出直径25的试样25#钢的冲击值是71,的45#的只有39。前者是后者的1.8倍。建议用25#,30#钢正火后试试。实在不行再换低碳合金钢试试。
1.jpg

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 楼主| 发表于 2012-4-7 16:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢各位老师,通过你们的指点,我们经过不断试验,今天有结果了。8 y8 h! l7 A4 ]% G" Z! y3 ~5 d# j

' J4 s# u% h0 l- }7 [+ k8 B) V最终采用' j+ j1 Y7 [+ r3 C( y
正火860度,保温3.5小时;. {# Q4 x. b0 {; |( w
回火645度,保温6.0小时,
3 F7 v" s% a: ]4 H9 ]冲击常温吸收功33J

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wwjxgz + 10 有始有终

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发表于 2012-4-7 18:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好能说明一下正火冷却方式、抗拉、硬度等详细指标,让大家分享你的成功。
 楼主| 发表于 2012-4-14 08:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 zhou93410 于 2012-4-14 09:11 编辑
8 U, H$ c3 @. u" F" \+ \/ t/ K2 v" I# D2 C$ P0 B5 f
谢谢各位老师,通过你们的指点,我们总算试验成功。
0 Z( P9 b# V/ r$ ?6 P$ Q$ D
) t, m- }% a: m2 n. `' P5 ]具体操作如下:
8 K8 t3 x0 T2 f, N% L3 Z$ }7 k' p1 c9 A! W, {( Q" G7 q+ L# k. W
一、问题回顾:6 z" R6 _, s. h! R) o  R
    1  产品技术要求; G% B, z. i) {
        1.1 产品名称:地脚螺栓
( m% p' w' Q/ Y$ e; t( Z        1.2 规格:M85*2130, Y3 Y  X7 z; R! @5 I
        1.3 表面:发兰
0 h. V( v5 {+ M7 p7 ?        1.4 抗拉强度:Rm 540Mpa( t3 O2 `+ g; o. ?( [4 A
        1.5 硬度:HB 158-198% A8 r  N* z) V7 ^9 S# ^
        1.6 常温冲击功大于等于24焦(J)
5 P: [2 n* |1 |0 Q( @0 I" \) W    2  已经采用的工艺方法" q/ p' [8 W, t+ v
        2.1 采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%); U# h  N  n7 y2 ]) e  w7 {5 ^
        2.2 采用热处理方式:正火+回火
1 W/ A) H7 y* ~7 z2 f        2.3 热处理步骤及温度控制:
9 }' ?' }* L& H0 U; W* E        2.3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)$ Y3 q. d) N! ]1 k1 o1 k5 G4 l
        2.3.2 保温120分钟
, h! v+ X! v* W; z  m1 ]        2.3.3 回火温度600度
# B9 }* D! c2 a' n" y; r        2.3.4 保温时间180分钟8 F, u6 G' Q: T  A. d% a( a
    3  出现的问题
5 i3 ?* ^6 r3 D9 s& l        3.1 冲击功只有18焦4 N0 u! w. ^- s4 m
        3.2 硬度1420 N3 y7 b1 L: w( m1 ~0 b
        3.3 抗拉强度572MPa
7 b8 u8 F( H# q3 a6 b- b    4  需要解决的问题0 {& j: n) T* @
        4.1 冲击功大于24J! m3 Z4 h; G$ k& n
二、处理方法
2 v& Z' f3 g& z6 L: z  O, e    1  分析:抗拉强度比标准要求高,而抗拉强度越高冲击吸收功和硬度就低;以此入手,以降低抗拉强度的思路来提高冲击吸收功和硬度。8 z$ \5 }5 f) T, l8 p) V& k; w, D
    2  采取处理方法:
/ L- g5 N, y7 ^1 c" M        2.1 正火860度,保温3.5小时,工业油冷却至600度左右;
9 e2 k5 g6 h* a' ]7 e$ H1 Q        2.2 回火645度,保温6.0小时,工业油冷却。& m9 N) a' S" R; s+ I5 ?( ?/ M+ P! A
三、处理后性能
# y: ?6 f% R0 A" w6 ]. A5 P) ?    1 抗拉强度561MPa8 D/ h; S% ~/ a: ^! R1 L
    2 硬度162HB4 S7 W# g7 N8 I5 T* D( ^
    3 冲击功36J

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