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[已答复] 用中心架打中心孔跳动问题

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发表于 2013-1-24 21:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

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本帖最后由 shabisgabi 于 2013-1-24 21:41 编辑
& {* ~; j! a' k/ Z! r" P/ y
3 q3 \9 q# O. w4 a9 {7 h直径90的镀铬辊体,外圆为精加工过的,圆柱度0.02,辊体长1900,一头用卡盘夹紧,一头用中心架架住,用尾座上的中心钻找正中心架,然后打中心孔,然后换上活顶尖,松开中心架,为什么此时用表打刚才架中心架的工艺台会有5,6丝的跳动,有时甚至会跳动8,9丝?始终想不明白。
发表于 2013-1-24 22:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头

RE: 用中心架打中心孔跳动问题

松开中心架后轴只有卡盘一端夹紧,成了悬臂梁结构,由于自重的原因而下垂。这是卡盘/卡爪接触处有弹性变形发生。可以额外加大卡盘的夹紧力、再测量变化量是否小一些来验证。

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mengfansheng + 2 应助

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发表于 2013-1-24 22:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
打中心孔前是否打表检查过?尾座中心高是否与主轴等高?活顶尖精度怎么样?累计起来5-6丝不奇怪。

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mengfansheng + 2 技术讨论

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发表于 2013-1-29 21:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
中心架应该先找正吧,另外货顶针的精度和顶紧程度也会影响到跳动。

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发表于 2013-1-30 09:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应先打中心孔,再精加工外圆,这样再顶住加工其它部位,就不会有大的跳动。一端夹住,中心架架住打中心孔,再用活顶尖顶上,形成较大的积累误差,尤其是活顶尖本身也可能有较大误差,先检验一下活顶尖的误差,也可用死顶尖试试。

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发表于 2013-2-24 10:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
中心孔打完后,可以尝试研磨一下。

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发表于 2013-2-24 14:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
中心孔应该是先打的,作为以后精加工的基准用的

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发表于 2013-2-24 20:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
工序安排有问题  要么就是反修吧   打中心孔前打跳动找正是自由态下的值    打中心孔后一夹一顶  轴向受力 跳动自然变化。

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发表于 2013-7-11 21:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原因有:1、虽然中心孔处的跳动限制住了,但由于卡盘处跳动过大导致整根工件的全跳动超差;
* i. l( \9 \4 |            2、顶尖跳动超差或围座与主轴中心不同轴,也就是说机床本身的几何精度超差了;( V$ C( d; Y+ n+ V; i
            3、中心架的没锁紧或者中心架的3根轴(与孔)间隙过大;5 E2 \0 t; ]; t; n. `
            4、打中心孔一般都是采用高转速,但因为该工件属于长轴类工件,如果工件本身直线度不好,工件在高速旋转下产生离心力从而发生抖动,最终将会导 致中心孔跳动,所以这类工件在最终精加工前一般都有安排校直的工序,7 m$ q# Z/ D/ m5 h7 h" |
望楼主仔细排除原因,相信最终问题必定能够解决的。

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发表于 2013-7-12 10:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 洪哥 于 2013-7-12 11:11 编辑
: T0 Z% ^; b- S0 L; g! y7 K) r: q) C7 _/ P% ?
这么长的辊轴打的中心孔应该较大较深,所用的时间也应该比较长。5 g2 O& J) ]: F' _5 l
加工完后立即打表检查辊轴工艺面有较大跳动,极有可能是以下原因共同引起的:3 N0 t' n" {/ h' B( \" q3 s2 l# f$ {
1)辊轴因热变形而弯曲;) v6 K; m+ T% G) m% _
2)结构发生改变而产生应力变形、弯曲。
5 P* u7 {( _* c6 N& Q! R
' [5 s( L* ?% i' U4 X建议:. S' a8 x0 b8 {+ ?/ S6 r; V
1)放置8小时再上机床检测一次,冷捡辊轴工艺面的跳动又是多少;

' s2 O5 I: X3 j: P9 Z0 C5 R1 q& @2)打开时,孔内加注与室温大致相同的充足冷却液;
  h! J4 ^4 Z, ]8 ~! j% @3)若第2)条难以实现,可改变工艺流程——辊轴工艺面预留0.5mm,孔加工完成后再将外圆需的面磨削至图纸要求,以消除变形带来的影响。
发表于 2013-8-15 21:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
既然可以车出工艺台,为何不一次打出中心孔
发表于 2013-8-19 22:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开始夹毛坯,架中心架打中心孔后,用活顶尖顶住工件,车一节光圆出来,然后再将中心架夹住车出来的那节光圆那里,将第一次打的中心孔车掉后重新打中心孔就可以了。
发表于 2014-2-20 10:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
中心孔应该是先打的,作为以后精加工的基准用的
发表于 2014-2-21 20:09:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
本帖最后由 hhq426 于 2014-2-23 14:45 编辑
; ^* S! e/ ?1 X( ?
8 ]7 k! c8 Z# e- n! e这样的加工工艺不行,因为你要求圆柱度0.02,而中心架和夹盘的精度都有可能已经磨损,夹盘的同轴度一般在0.2mm,而中心架新的时候精度也不会太高,一般在0.02,我建议工件固定,刀具转动加工,在卧镗上加工。这两者的综合误差足以达到0*08的跳动,我做曲轴工艺很多年,这方面经验很多。
发表于 2014-3-6 20:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
重力方面的问题得需要解决啊 亲
' h1 _# e7 h' q" P& r7 _3 E+ `
发表于 2014-3-14 11:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
工件因为热处理或者电镀等,中心孔容易变形,返修很正常。+ f/ Y; T' y8 c1 |9 A. T
1.检查中心架,活顶尖,及车床的精度问题;
4 c9 q& u; p. K5 d+ O% W' b5 ]9 Y2.长的工件架好中心架后需多打几段跳动,特别是夹持端;
$ p: K, h6 H: K, J) _3.可以用自磨尖镗刀进去刮中心孔,注意粗糙度,必要时研磨。
2 m4 b- k5 w- G2 ?: `' G: ^5 ^/ C我们经常这样返修,外圆300长850的实测也就0.02左右。' M) @" @, `- i; u5 M; P
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