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[已解决] 渗碳后硬度不均

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发表于 2006-8-29 11:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

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材料:20CrMnTiH
! }( F. \. J0 j: M, @( y' P工艺:
8 q' l9 h6 {& ?4 k. l( W: U    920℃     1.1%cp     2.5h& ~$ t% O( _9 l5 i% \
    920℃     0.95%cp    0.5h2 m- _& a: X6 J; d. A
    860℃     0.95%cp    0.5h) O: H  M0 J& Z8 o% ]
    淬油
, g7 c/ y1 o, b/ R渗碳过程中由于设备故障,工件脱碳,深度0.4
' B' S; X6 r8 L( Z按原工艺重新执行,工件硬度不均55~65HRC! E1 @" c& K! v/ s" K5 \
原因何在?如何解决
2 l: K0 D- n7 c4 D% ]+ [8 w2 Z! m. F4 q: ?( B" i# ?5 [4 O
[ 本帖最后由 gss2001 于 2006-9-1 12:40 编辑 ]
发表于 2006-11-23 21:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 #1 gss2001 的帖子

一般硬度不均匀是由淬火时引起的,楼主注意工件的摆放位置,不要过于紧密。
发表于 2006-12-4 10:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
热处理炉内部温度是否均匀也应该对淬火后硬度分布有影响的。应该检测热处理炉内各部分的温差是否符合要求。在淬火处理时工件在油池内的适当上、下前后移动或许也有影响的。
发表于 2006-12-4 10:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
与工件形状、摆放、碳势、温度有关系
发表于 2006-12-15 22:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我们这边的故障也可以参考一下
* H& {# u" @, x& W, c" y' f由于风扇故障,渗碳至0.6后,炉子风扇坏了5 A8 m1 }' M" s0 F) `
修好后重新渗碳补了0.9的厚度(工件表面脱碳1丝)
7 i! K* _- l1 @. \# |2 H0 T渗碳淬火
( x# m; }) @9 f+ i. y! m. M) V硬度也不均匀
/ N1 c% w# k7 v6 s/ \9 R/ `, \1 h4 j4 H! K
讲下装炉   工件比较稀疏,摆放均匀。: u& u0 e8 ~2 b
我怀疑是工件表面含碳量不均,而且材料是20钢,本身渗碳速度就比较慢。$ C& M, M; z2 ^
虽然油的淬火效果比较好,但最终的淬火效果不理想。
3 {5 H- e0 @& \6 g
- h+ B# u# k$ H5 d[ 本帖最后由 zhchh 于 2006-12-15 22:31 编辑 ]
发表于 2006-12-29 10:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原因是没有及时淬火。
; _) E& e1 {. X- a4 N7 ]$ H; O" R如果后道加工余量不足0.4mm/单边,无解决办法。

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发表于 2007-3-29 09:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
对于20钢渗碳,我们采用二次淬火,你说的表面硬度不均匀有原因可能:
! d# T9 t* `) C7 {1.零件出炉温度低,在转移过程中温降过多,应使用至少高于淬火温度20-30以上的保温温度;
  A1 \$ E- V* Y; b, ?6 K9 x2.看脱碳层是全脱碳还是半脱碳,最好再重新淬火一次,应该有所好转;3 K7 K. s& {1 i+ Q, y2 i
供参考
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