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2022-03-11
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[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 4491|回复: 7
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[已解决] 316不锈钢的去应力回火工艺,请高手出招

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发表于 2007-1-25 18:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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请教316I不锈钢去应力应该加温到多少度,具体过程是怎么样进行的?先谢谢了!
发表于 2007-1-25 21:59:50 | 显示全部楼层
如不能进行固溶处理,应该在500~550度以下长时间保温,仅供参考

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 楼主| 发表于 2007-1-27 11:07:55 | 显示全部楼层
原帖由 ajhtiger 于 2007-1-25 21:59 发表
9 H8 a, I& e% R8 ~! u) T如不能进行固溶处理,应该在500~550度以下长时间保温,仅供参考

1 ^- ?+ R: y, z " b) f7 _. m2 W5 T
谢谢!
发表于 2007-2-8 09:59:24 | 显示全部楼层
补充说明。$ \. \3 k7 E1 F/ u& B1 S( y4 \
1、进行固溶处理,烧透后进行水冷
& ?- j2 q* s! g* s9 F' G2、稳定化退火 880度保温2h以上,空冷
7 B% q6 S! ]3 ]( w( ]3、一般加热到300~350℃回火。对于不 含稳定化元素Ti、Nb的钢,加热温度不超过450t,以免析出铬的碳化物而引起晶间腐蚀。对于超低碳和合Ti、Nb不锈钢的冷加工件和焊接件,需在500~950℃,加热 ,然后缓冷,消除应力(消除焊接应力取上限温度)。500~550度是低碳钢+奥氏体不锈钢复合板的推荐焊后热处理工艺,考虑到晶间腐蚀问题,因此我指出要在这个温度范围以下进行,如重点考虑晶间腐蚀问题,可将温度再往下调整至350~450度。2 l; C: C% {' a# j" `, F" ?
仅供参考

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 楼主| 发表于 2007-2-8 13:02:04 | 显示全部楼层
再次感谢楼上的兄弟提供的参数 ,我要加工的零件图如下图。
* E' F* w* _* R( s+ Y6 N5 r我的加工步骤是
' m. a6 c$ E  V1。锯料,将Φ8.5"的材料锯断至长度3.0",然后在车床上钻孔及掏空内径至Φ6.5"。4 y* }9 N+ y, T. K$ D( ^. o7 @
2。回火,消除内应力。为下一步的车加工做准备,因为此薄环件容易变形,特别是外径Φ7.997±.001处克服了装夹和切削力因素后的内应力变形而使圆度不易达到要求。
" V2 L$ C* O8 j, Z) ~3。车加工及钻孔工序。
9 j8 I% N! Q" X" K+ ~所以第2步在这里是至关重要的,目的是尽可能的将应力释放出来,还请楼上兄弟以这个说明提供最佳的解决方案,谢谢!:handshake :victory:
0020-26191-001.jpg

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wjliao + 5 好帖!

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发表于 2007-2-8 20:08:42 | 显示全部楼层
从图纸上怎么看不出来长度3"呢,按我的理解你钻孔处的壁厚以及整个工件的厚度都不大,但整个工件对尺寸要求的挺严格的。固溶处理和稳定化退火估计都不行,我没翻译那些英文,但我想此材料应该没什么强度和防腐要求吧,还是用低温吧,再控制一下加热速度和冷却速度,但我还是觉得难度挺大,大家集思广益呀

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 楼主| 发表于 2007-2-9 09:44:00 | 显示全部楼层
长度3"是我工艺中毛坯的长度,在车床上用此毛坯做一个切一个下来,除夹位外3“长的材料可做7件如图零件,正因为零件的高度及壁厚都比较薄,容易产生变形,所以才需要去除应力的回火,此零件属于高难度的加工,我目前的工艺能达到的良品率在80%左右,目前没能克服的是切断时零件脱离毛坯主体后材料内应力的变形,因零件的精度较高,所以总存在不少的不良品。我想现在能改善的只有低温去应力回火了,请大家涌跃发言。
发表于 2007-2-12 20:34:29 | 显示全部楼层
使用氮化连续炉回火,我们处理钟表配件也如此.

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