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[讨论结束] 高压大功率变频调速控制装置在****的节能运行报告

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发表于 2007-10-21 14:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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高压大功率变频调速控制装置在****的节能运行报告
****泵站共有二台水泵,采用调节阀门开度或启动停水泵进行调节。
每当夏季来临,居民生活用水加大,经常出现一台泵出水不足,两台泵太多的时候,往往出现泵压已达五公斤,而母管压力公三公斤,此时挡板开度为60-70%。这不但浪费了大量的电能,而且由于泵压过高,常常导致盘根漏水。增加了维修量,缩短了水泵的寿命,为了解决上述问题,经过多方面的考察,决定对一号泵进行改造,采用湖南中科电气有限公司生产的高压变频调速系统。
一号泵的扬程为60,额定出水量为2600/小时,电机功率为260KW,额定电流29A,额定转速1485r/min。机旁控制箱内接有真空度形成继电器,电磁阀开度检测仪,电机电流显示表,高压柜控制连锁等回路。
在变频器安装中,根据现场的实际情况,将变频器的高压允许、合闸、跳闸等信号引入机旁箱内,在高压柜中加入保护连锁,在操作台加入远控,由PLC实现联锁,控制原启停机的流程,从崦保证了整个系统的操作方式不变。
调试完毕,**对一号泵调速运行了总体的验收,首先,将一号泵的变频器输出设定为50Hz,,使电机运行在工频的状态,在单管运行的条件下,调整输出流量,数据如下:
频率
电流
流量
管压
泵压
出口阀门
50
29
1300
45
47
100%
50
25
1150
42
49
90%
50
22
1000
39
52
80%
50
20
850
35
55
70%
50
19
700
31
58
60%
50
18
600
29
60
50%
50
17
500
27
61
40%
50
165
400
25
62
30%
50
16
300
23
63
20%
& l% T7 D7 T: v* y, f$ Q% j
 楼主| 发表于 2007-10-21 14:29:53 | 显示全部楼层
从上表结果看,随着阀门的关小,流量减小,但是泵压随之增加,在流量底于800时,虽然流量在减小,但是耗电量不变,造成了极大的能源浪费。
50Hz定速测试完毕后,将阀门开到了100%,改变变频器的输出频率,进行输出流量调整。每一次调整后保持一小时,保证数据的准确性。测试数据如下:
频率
电流
流量
管压
泵压
阀门开度
50
29
1300
49
52
100%
45
20
1150
42
44
100%
40
15
1000
38
40
100%
35
11
850
34
35
100%
30
9
700
31
32
100%
25
7
500
27
27
100%
20
5
300
21
21
100%
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! c0 {; [4 |1 t& E
通过上表数据,表明在转速和流量下降的同时,随着母管压力的减小,泵压不断下降,在流量低于700时,泵压和母管压力基本保持一致辞,这时电机和水泵的磨擦损耗较小,水泵的压力损耗极低,阀门的截流损耗完全没有,发挥出了极大的节能效果。
 楼主| 发表于 2007-10-21 14:31:25 | 显示全部楼层
经过对定速和调速数据的对比,结果如下:
流量
定速转速
定速电流
调速转速
调速电流
节能率
1300
50
29
50
29
0%
1150
50
25
45
20
20%
1000
50
22
40
15
32%
850
50
20
35
11
45%
700
50
19
30
9
52%
500
50
17
25
7
59%
300
50
16
50
5
69%

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0 L  h5 v. X* F. p  Q. S3 X# C
以上结论说明,当一号泵电机处于调速状态时,流量低天800时节电率可达52%,流量300时节电率可接近69%
在整个测试过程中功率因数始终高于95%
在测试完毕后,将一号泵正式投入运行,为无缝钢厂管厂和大港生活区供水,入冬以来,气温较低,一天中用水的平均流量为1100,电流17A,频率43Hz
白天的高峰期用水量为1200,晚上的用水降到980,运行人员只需要在操作台上将电机的转速从45 Hz35 Hz之间进行调速即可,同时,在电机转速降低的时候,水泵所发出的噪音减小,大大地改善了生产环境。
投入使用运行考核四个月,变频器平均电流为17A,而在同样工况下未用变频时平均电流为24A,依此计算:
每小时节电量:
24*6000*1.732-17*6000*1.732=72744W
每天节电量:72744*24=1745856=1746.86KW
每月节电量:1746.856*31=54121KW
运行四个月的节电量为:54124*4=216486KW
四个月共节电费:
216486*0.9=194837=19.48万元(每度电价0.9)
 楼主| 发表于 2007-10-21 14:33:53 | 显示全部楼层
在夏季,用水量加大,一般可达到1500个流量左右,这时,开一台泵不够,开二台泵时,二号泵出水1300流量,由一号泵补充200个流量,其节临时性能效果更为明显。
一号泵在采用变频调速后,经过了近半年的运行,总结特点如下:
1                调整流量操作大大简化,原先需要操作人员半个小时方能完成的操作在几分钏内即可完成。
2                流量调整非常精确,调速时通过操作台进行调整,可以同时参考流量、泵压、管压、电流等多个参数进行调整,在未上变频时,对挡板进行调节,只能参考泵房内的一个流量表,由于流量的暂态现象,调整时经常不能达能最佳要求。
3                启停机操作采用PLC控制,基本和原操作方式保持一致,方便了用户的使。
4                随着转速的降低,水泵电机的噪声减少,大大改善了工作环境。
5                在低流量时,泵压降低,水泵盘根漏水的现象大大减少。
6                节电效果显著。
    7                由于泵压的降低,减少了泵体气蚀和轴承的磨损。
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