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[分享] 氮化工艺控制长轴热处理变形量

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发表于 2009-4-11 14:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

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目前,国内一般细长轴(2—3m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使长轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。 1、38CrMoAl长轴传统工艺流程和热处理工艺   热处理氮化要求: % h( L" x. F; N3 I0 \7 r
  a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;
2 O4 Y- M/ c( T, S0 G" ]! D  b.全长变形量≤0.05mm。
: V# {; n0 P3 U/ E  在38CrMoAl长轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。
- \: K. n9 c" @& S5 ]  工艺路线如下:
  M& ]; u# P5 J9 G8 }( B; k: C: N% \& ?  锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火—粗车一精车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活.
. ?5 j* h, ?& z+ {& h' I  热处理采用二段氮化工艺。
( f# D. V2 i& ^- A  S; e  氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下:
% ^4 m# w6 o3 c: w  a.维氏硬度:表面:HV945;距表面0.05mm:HVl910;距表面0.60mm:HV348;中心硬度:HV294。
8 E, y# n4 O7 m- Q! c  b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级; , o+ i. x  h7 O% `! p
  c.检测轴全长变形量为3~4mm。 . |& a) Y) J. A
  分析氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。 2、改进工艺流程的工序和热处理工艺 7 H6 U$ b' X  |( q9 t
  针对上述情况,查阅许多有关资料,长轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。 . }7 f5 F' u9 e' w2 R& l
  在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。
; {, c- O0 Y* _% K6 B  改进后的加工工序如下: ; ^: h0 r/ t# V; P0 u: A9 ^7 b
  锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一精车(Ⅰ)一铣键槽—稳定回火一精车(Ⅱ)一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活 ! G% K1 C. c) u  q; ]
  氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下:
/ `' E4 V/ m4 W  a.维氏硬度:表面:HV981;距表面0.05mm:HV938;距表面0.60mm:HV346;中心硬度HVl50g-292。 0 @+ Q- h% j% x
  b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级;
& f# N3 {) p4 m7 B2 p  c. 检测轴全长变形量为0.02~0.03mm。 3、结束语 3 ~. M) k3 @; {' G- p* Z) ^( Y
  在38CrMoAl长轴氮化处理工中,通过不断总结经验,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。
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