|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
桑拿天气对冲天炉熔炼的影响及预防措施
* I+ R# Q' a$ }/ `
/ ~# t F8 ^" u$ l+ X0 v" v4 H摘要:高温潮湿闷热天气使冲天炉熔炼不正常,熔化率下降,铸件气孔缺陷增加。采用调整鼓风机风量及炉料比例、加强炉料管理及炉前脱气处理等措施,取得了明显效果。' {- F0 x' b! ]7 _0 ]1 c
关键词:高温;潮湿;气孔;脱气;风量/ {/ o3 P/ P8 K e( w$ S3 ?* Q' d3 E
- N' _) w& J6 U( p山东省临沂市风机厂生产的冲天炉专用鼓风机具有风压高、流量变化小、重量轻、结构简单、耗电少、噪音低等特点,广泛应用于冲天炉熔炼等强制鼓风场合,深得用户好评。进入夏天后,很多用户来检修风机并反映:与春节期间相比冲天炉熔化率降低、熔化不正常、铸件气孔增加、废品率上升,而各方面都未变化(如风口、炉料、操作),鼓风机经检修又无问题,令人百思不得其解。无独有偶,我厂铸造车间(冲天炉为4t/h二排大间距冷风、配套45kW的HTD85-21鼓风机)亦出现了上述问题,熔化率由4t/h降至3t/h,生产的轴承箱体部分出现了气孔,这在以前是从未有过的事情。
P6 i U, J. @1 原因分析
2 A5 I" U. c6 l7 d7 ^1.1 熔化率下降的原因分析! p& z0 Q5 T- L" C* M
1.1.1 风量的影响
8 {/ d3 h, [# ^, i夏季气温高、空气体积膨胀大,空气密度比冬天低约10%,而粘度系数则是冬天的1.25倍。夏天同样的进风量其重量要比冬天少约10%,即氧气量少了;同时粘度系数增加,导致进风速度下降。进气量不足,造成底焦燃烧不充分,导致熔化率降低,铁液温度下降,使铁液中的气体、氧化物、硫化物等杂质进入型腔而造成气孔或渣气孔。进风量是影响焦炭燃烧、熔化率的一个重要因素。2 H9 C* Z s% b2 M( ~8 B
1.1.2 风压的影响: P6 Y: n1 m3 I% k5 W7 O8 u/ c
风机的压力与空气的温度有如下关系(忽略大气压力的变化):
6 v0 ^3 |8 C9 c' UP1/P2=(T+t2)/(T+t1)! S% L, a) H0 [' I5 @" x
式中 P1——气温为t1时的压力
* u6 u+ ]4 a% F: e" W, K P2——气温为t2时的压力1 A8 ]- w3 N. {2 w# r# Y: n
T=273℃
/ D7 }* h/ H' ]( l例如:在冬天气温为-10℃,夏天为38℃工作的一台鼓风机,它的压力变化:P1=0.845P2,即在夏天时鼓风机的压力要比冬天低。
' t# d# M& p! @! T) O5 t# `( `7 Q风压低不利于克服沿途的各种阻力,气流不能射入炉心,炉膛断面供风不均匀,不能改善中心焦炭的燃烧,不利于提高铁液温度,同时也致使熔化率下降。* v/ M( W3 g7 j' E9 E8 T" a/ }6 K
1.2 产生气孔的原因分析% w0 L0 [' W7 ^ Q6 k
送风湿度与铸造缺陷有密切关系,夏天空气湿度比冬天高,空气中的水汽进入炉内分别与赤热的焦炭、铁液接触相互作用,产生大量H2,发生吸热反应,故降低炉温。
$ Z7 l k8 t) \2 O4 s$ u3 {& i$ j# ^. Y产生大量H2会大幅增加铁液的吸气程度,铁液中的H2量超过3.6ppm时,铁液在型内冷却过程中,H2来不及排出,会在铸件表皮下形成1~3mm的气孔。) a: v# B* e% p3 o5 h! g" }
炉温降低会加重铁液氧化,FeO含量增多,炉内Mn、Si等元素烧损加大,这样的铁液白口倾向严重、凝固快、流动性差、质量不好,浇注的铸件极易产生氧化性气孔。# Q7 l' ~/ f7 \9 `- ^/ Y- G9 Z+ R6 L
铁液温度随送风湿度增大而呈线性降低,过高的湿度除影响铁液温度外,还影响冲天炉的熔化率、铸件化学成分和白口深度。
1 D# J6 c. Z T7 e( b8 G/ F2 预防措施
* `8 x2 j$ ]4 X* C @为减轻高温潮湿天气对铁液质量的不利影响,提高铁液温度是关键,即常说的“高温治百病”。除避开雨雾湿热极端天气熔炼外,我们还采取了一些措施,熔炼达到正常,使铁液温度稳定在1420—1440℃,废品率明显下降。0 X& _' v) y0 Q! L4 J
2.1 调整鼓风机风量
% L5 X6 @4 I4 J' `) Q遇桑拿天气应增大送风量12%,打开进风调节闸门,适当加大电机电流,但不得超过电机的额定电流,防止烧坏电机。若电机已达额定电流、鼓风机满负荷工作,在无法直接加大送风量的情况下,可适当降低料柱高度或缩小风口区的直径。
7 E# ^3 K. g) A" e6 S2.2 调整炉料比例' N M: W5 r: M1 Q
增加底焦高度和层焦量约10%,适当降低废钢用量,尽量不用铁屑饼,以减轻炉内氧化性气氛和铁液吸气量。
/ U+ v. A( v* t0 [6 |7 U7 Z) ]5 E* x3 V2.3 加强炉前脱气处理/ H( |+ w, f0 ?$ Q1 a+ m0 o0 m- t
在出铁槽随流加入0.3%的稀土合金,对铁液进行脱氧去硫,净化铁液;扒净铁液表面的浮渣后,用烘干好的覆盖剂盖严包面,减少二次氧化、吸气。
6 s5 z* @+ Q3 J$ s: M' m2.4 严格炉料管理" e. a9 v1 V- L* x! l
将炉料室内存放,保持干燥;万不得已露天存放时,遇雨雾潮湿天必须苫盖,特别是生铁、焦炭;筛选焦炭,大小相差不宜过分悬殊,即块度均匀、适中;破碎回炉料,减小炉料块度,清除干净炉料的杂质(如芯砂);孕育剂、覆盖剂、铁合金等使用前必须充分烘烤,去除水分;出铁槽、炉衬、包衬烘烤至暗红色。
5 l2 X7 H# n/ g8 B T% ~2 e2 g2.5 规范操作
# {- C! @" t; Q9 x% k: w当天造好的铸型当天浇注,减少吸潮,避免铸型长时间停放;严格配料、称量,保持适当高度的料柱;按规程操作,确保不出现事故,只有保持“四稳”(炉膛尺寸稳定、底焦高度稳定、风量控制稳定、合格炉料稳定)、“三通”(保持风口、渣口、出铁口明亮、通畅、干净),才能熔化稳定,铁液优良。
1 e# D# a# C! f- i7 t3 结束语
% h5 Z: X# i$ i0 U* _$ ^采取相应措施后,冲天炉熔炼正常,铁液质量稳定,熔化率恢复到正常水平,铸件气孔废品率下降8%-10%,既为用户解决了技术难题,又为企业赢得了经济效益和社会效益。 |
|