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[原创] 桑拿天气对冲天炉熔炼的影响及预防措施

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发表于 2009-10-14 09:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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桑拿天气对冲天炉熔炼的影响及预防措施
3 i) Q- q- M  h% n0 H2 ^) Q& O/ `: ~) Q- L/ Y7 Z/ G2 }
摘要:高温潮湿闷热天气使冲天炉熔炼不正常,熔化率下降,铸件气孔缺陷增加。采用调整鼓风机风量及炉料比例、加强炉料管理及炉前脱气处理等措施,取得了明显效果。
9 Q) ?! r/ P0 h# {* i6 `关键词:高温;潮湿;气孔;脱气;风量3 e7 r* U2 n/ M: J$ p. o

1 f7 E7 c7 l7 L, F山东省临沂市风机厂生产的冲天炉专用鼓风机具有风压高、流量变化小、重量轻、结构简单、耗电少、噪音低等特点,广泛应用于冲天炉熔炼等强制鼓风场合,深得用户好评。进入夏天后,很多用户来检修风机并反映:与春节期间相比冲天炉熔化率降低、熔化不正常、铸件气孔增加、废品率上升,而各方面都未变化(如风口、炉料、操作),鼓风机经检修又无问题,令人百思不得其解。无独有偶,我厂铸造车间(冲天炉为4t/h二排大间距冷风、配套45kW的HTD85-21鼓风机)亦出现了上述问题,熔化率由4t/h降至3t/h,生产的轴承箱体部分出现了气孔,这在以前是从未有过的事情。
' V5 \3 n, Q: w9 s- J! ]$ z1  原因分析' J! `# j( W+ e/ k" S9 \
1.1 熔化率下降的原因分析9 j, q, b6 s! }. o+ u3 q& d2 [- i
1.1.1 风量的影响
* d/ q4 K6 k8 D& |夏季气温高、空气体积膨胀大,空气密度比冬天低约10%,而粘度系数则是冬天的1.25倍。夏天同样的进风量其重量要比冬天少约10%,即氧气量少了;同时粘度系数增加,导致进风速度下降。进气量不足,造成底焦燃烧不充分,导致熔化率降低,铁液温度下降,使铁液中的气体、氧化物、硫化物等杂质进入型腔而造成气孔或渣气孔。进风量是影响焦炭燃烧、熔化率的一个重要因素。
3 ^% X! R7 ^" x9 p9 W1.1.2 风压的影响
# y- s3 t% n: ~* u4 {! u& L; C8 I, O! H风机的压力与空气的温度有如下关系(忽略大气压力的变化):
" }0 [6 O) A7 S2 ~# t! ]P1/P2=(T+t2)/(T+t1)
' Z$ w0 M7 A3 C+ k  R0 u2 q式中  P1——气温为t1时的压力4 f1 K5 ~4 O8 \0 z& w
      P2——气温为t2时的压力
" }: d, A8 r/ p* E9 M      T=273℃# q/ [: n7 u$ S) p4 [0 i4 @
例如:在冬天气温为-10℃,夏天为38℃工作的一台鼓风机,它的压力变化:P1=0.845P2,即在夏天时鼓风机的压力要比冬天低。
8 G+ |* H- ~4 o5 a: A# |, N6 X7 c风压低不利于克服沿途的各种阻力,气流不能射入炉心,炉膛断面供风不均匀,不能改善中心焦炭的燃烧,不利于提高铁液温度,同时也致使熔化率下降。
' m4 S: }# L) V; b1.2        产生气孔的原因分析& G- S6 q6 a5 f) |# H
送风湿度与铸造缺陷有密切关系,夏天空气湿度比冬天高,空气中的水汽进入炉内分别与赤热的焦炭、铁液接触相互作用,产生大量H2,发生吸热反应,故降低炉温。
, O5 f$ t: f+ F2 v" n- n' R4 R产生大量H2会大幅增加铁液的吸气程度,铁液中的H2量超过3.6ppm时,铁液在型内冷却过程中,H2来不及排出,会在铸件表皮下形成1~3mm的气孔。
) }, K1 n- Y+ K2 v0 _炉温降低会加重铁液氧化,FeO含量增多,炉内Mn、Si等元素烧损加大,这样的铁液白口倾向严重、凝固快、流动性差、质量不好,浇注的铸件极易产生氧化性气孔。) w, N; \$ R/ I3 @  z, W
铁液温度随送风湿度增大而呈线性降低,过高的湿度除影响铁液温度外,还影响冲天炉的熔化率、铸件化学成分和白口深度。
0 Q& H* n1 ~( P0 b2  预防措施, h! U" `  a+ i2 s* d& f( f0 Y1 X
为减轻高温潮湿天气对铁液质量的不利影响,提高铁液温度是关键,即常说的“高温治百病”。除避开雨雾湿热极端天气熔炼外,我们还采取了一些措施,熔炼达到正常,使铁液温度稳定在1420—1440℃,废品率明显下降。' c& D8 y/ |* S* Z
2.1        调整鼓风机风量" p3 |2 X! F- w, g8 o  l- m
遇桑拿天气应增大送风量12%,打开进风调节闸门,适当加大电机电流,但不得超过电机的额定电流,防止烧坏电机。若电机已达额定电流、鼓风机满负荷工作,在无法直接加大送风量的情况下,可适当降低料柱高度或缩小风口区的直径。9 g7 C$ @5 w( M9 j4 P  N
2.2        调整炉料比例+ N; m# ~* Z9 K6 _1 }4 V& _- r
增加底焦高度和层焦量约10%,适当降低废钢用量,尽量不用铁屑饼,以减轻炉内氧化性气氛和铁液吸气量。) a1 e% A" e( ^- Q5 {3 Y- K7 q; w  O
2.3        加强炉前脱气处理1 u- Q% B* y( Y' D, J- ~7 j
在出铁槽随流加入0.3%的稀土合金,对铁液进行脱氧去硫,净化铁液;扒净铁液表面的浮渣后,用烘干好的覆盖剂盖严包面,减少二次氧化、吸气。- z1 e+ f' ?' i3 |
2.4        严格炉料管理! \; A# |' V5 e8 \, r, y
将炉料室内存放,保持干燥;万不得已露天存放时,遇雨雾潮湿天必须苫盖,特别是生铁、焦炭;筛选焦炭,大小相差不宜过分悬殊,即块度均匀、适中;破碎回炉料,减小炉料块度,清除干净炉料的杂质(如芯砂);孕育剂、覆盖剂、铁合金等使用前必须充分烘烤,去除水分;出铁槽、炉衬、包衬烘烤至暗红色。
3 n  m) W$ V0 K. ~! R3 R) d7 ?! f2.5        规范操作
. W  q8 Q# A1 d# s  ~当天造好的铸型当天浇注,减少吸潮,避免铸型长时间停放;严格配料、称量,保持适当高度的料柱;按规程操作,确保不出现事故,只有保持“四稳”(炉膛尺寸稳定、底焦高度稳定、风量控制稳定、合格炉料稳定)、“三通”(保持风口、渣口、出铁口明亮、通畅、干净),才能熔化稳定,铁液优良。
  o0 H' K& e4 N: `% G0 [, `' a3  结束语
9 w( J+ t! }& x* s" o采取相应措施后,冲天炉熔炼正常,铁液质量稳定,熔化率恢复到正常水平,铸件气孔废品率下降8%-10%,既为用户解决了技术难题,又为企业赢得了经济效益和社会效益。
发表于 2009-10-15 02:54:47 | 显示全部楼层
怎么看都有广告嫌疑
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