QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3026|回复: 21
收起左侧

[讨论] 开亮题目篇之一:模具结构设计评估(加分题)

[复制链接]
发表于 2009-11-7 10:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1, 制品结构如图
% u$ @5 a. c1 V, ]. F; Y# h2, 制品材质:PP 9 M. i1 C; ~8 e
3, 穴数:一模出四穴 ) h; D% I/ v# ~) ]* L
4, 阐明模具结构,设计要点和注意事项。并提供图片分析说明。
/ ^# d2 N4 U0 o
5,不允许在制品表面有进胶痕迹9 \' c8 T1 T' E. O

* w/ _( R, @, M" B表现突出,加分鼓励!请注意制品结构特征,有你意想不到的难处!
& e+ h0 R1 x/ b  H$ G! W2 d  t: s: _

. U" P1 h) a9 B2 D' r[ 本帖最后由 开亮 于 2009-11-7 11:06 编辑 ]
73.jpg
74.jpg

a.rar

106.77 KB, 下载次数: 10

 楼主| 发表于 2009-11-9 11:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
第一位参与结构分析并贴图分析,由本人送出奖励30个SWB(老版主代劳)。
发表于 2009-11-11 11:24:16 | 显示全部楼层 来自: 美国
结构比较复杂,我觉得浇口开在孔的内侧比较好,里面的螺纹不好成型,主要是里面有六个凸台,这样螺纹就不能采用旋转脱模形式了,可能我所了解的有局限之处,开亮或许有比较好的方案可以解决,请多指教!

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
开亮 + 10 先鼓励讨论再分析你的解答!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-11-11 14:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

回复 3# guxing2417 的帖子

制品材质是PP,强脱就可以不复杂。
发表于 2009-11-11 14:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
采用顺序开模方式,第一步中间型芯内缩,由于T型扣的作用带动滑块1和2向内移动,完成第1步抽芯,然后注塑机顶出推动滑块3和4斜顶完成整圈倒扣的脱模。 20091111150035114.jpg

评分

参与人数 1三维币 +30 收起 理由
开亮 + 30 谢谢参与技术交流。奖本人送出30个SWB! 推

查看全部评分

发表于 2009-11-11 23:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
浇口开在内面,采用点浇口吗?
发表于 2009-11-12 07:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
虽然PP有百折胶之称,但若无丰富的生产经验,还是不敢贸然用强脱的方式,毕竟有整圈0.5的倒扣,而且这种产品批量估计很大。不知该模实际投产情况如何?4 n# U* @* W7 |$ F) ?
: P( M' R$ [5 X4 _$ k  T: O  B- k
[ 本帖最后由 chaseeker 于 2009-11-12 10:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-12 16:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

回复 7# chaseeker 的帖子

都有一定的角度,脱模没问题。
发表于 2009-11-12 20:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
可以在6个凸台处设为斜顶,与刮板同时顶出以降低脱模难度和制件变形量。浇口设在孔内侧外45度方向,如果允许设在下端面,模具结构更简单!
8 ^/ h1 s, B  n9 E3 F( r1 J. G7 N" {# E; e* [* r: w  L
[ 本帖最后由 gyhrp 于 2009-11-12 20:27 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
开亮 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-12 20:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
PP材料屈服强度、弹性好,适于强制脱出。模具温度宜在50~80℃
$ X# j  w, }9 D' Whttp://file:///D:/1111.GIF
. v/ k: I: \" p6 H8 _) n- @' Z7 j(我proe不太会用,用测量方法得到的尺寸,可能不精确)
" u. y: j* Z8 e& D8 d: P! D能使用强脱的条件是(A-B)/B<5%# `- [; n" ^+ }( b9 D
对于6个内牙,A--23.3   B--23   所以比值为1.3%
/ s) H/ r; {1 t" I) \0 Z1 L# c: o, m对于螺纹,A--23.95     B--23.11  比值为3.7%
. K2 v; n& P4 e4 Z2 p  e所以均符合强脱的要求--所以选择强制性脱模
) ?7 w& D+ t. e! i& o6 ?0 whttp://file:///D:/222.GIF% L/ o0 {& S) A! x' a
外表面不许有浇口,塑件中心孔径24.8可以选择轮辐式浇口; b2 h8 P1 `( i6 X1 e5 x
, T) f* S+ S. s' }/ U; _! X
[ 本帖最后由 lyn98106 于 2009-11-12 20:32 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
开亮 + 5 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-11-12 20:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大伙继续讨论,有你意想不到的难处!俺先卖个关子。
发表于 2009-11-12 20:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可能我把问题想简单了。
& i$ ~6 N/ F0 @+ o: w/ X还有我的 图怎么显示不出来啊,在预览中能看到啊
 楼主| 发表于 2009-11-13 14:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

先发几张照片,提高讨论气氛。

73.jpg
74.jpg
 楼主| 发表于 2009-11-13 18:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
试完模不是倒扣脱不了模问题,出现一种情况,导致模具报废了!想知道原因继续讨论,提供芯子成型图片,缩小范围,开拓大伙思维。
73.jpg
发表于 2009-11-15 13:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
20091113.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
开亮 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-15 18:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主太有才了
发表于 2009-11-16 10:51:23 | 显示全部楼层 来自: 美国
这样分模不好,容易在瓶盖轴向方向产生毛刺,还有可能塞死芯子,导致传动机构损坏,建议分型面方向应垂直于轴线方向,从瓶盖端面向外延伸。
 楼主| 发表于 2009-11-16 14:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

想知道怎么解决继续关注。

20091113_36fa281eef50c7ce08d3FwPCjobgtTa2.jpg ' g1 R, B2 R- C" p2 G! y1 z6 R8 t& i% H
( L( |$ U1 \0 D
[ 本帖最后由 开亮 于 2009-11-16 14:19 编辑 ]
73.jpg
发表于 2009-11-20 14:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
记忆当中好像遇到过强脱刮伤的例子,只怪自己太粗心,没关注后续结果。期待开亮斑竹的答案。
发表于 2009-11-22 14:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
菜鸟发表意见" Z' c& K& H9 s; _4 G
可不可以用硅橡胶做芯子?
 楼主| 发表于 2009-12-12 20:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
把内牙改为四个牙头就解决了!
发表于 2009-12-15 22:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
原帖由 开亮 于 2009-12-12 20:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) f5 h* X1 h3 {! \把内牙改为四个牙头就解决了!
0 I+ X' r0 c- q8 Z3 z# x! ?3 V- N6 @
把产品改了?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表