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摘 要:转向节机构不对称,导致机加工后内径尺寸椭圆变差大;通过退火处理,消除毛坯铸造应力,达到工件综合性能及尺寸要求。6 f" T. d* O4 r6 q
关键词:转向节内孔椭圆 解决 / H+ `1 [* M- T9 a: a; f+ R
1 问题描述4 w& _$ `* z) Q+ U
转向节材料:QT450-10,表面喷丸强化处理。现加工工艺为:镗φ82-0.078mm内孔,再以内孔定位,套车外径。问题点:镗孔完成后,内孔尺寸合格,椭圆0.01mm,套车后测量内孔尺寸,椭圆0.03-0.045mm。为便于查找变差点和数据分析,在内孔的内外侧和垂直方向上分为4个部位,对称方向上的8点作为测量内径的测量点,分别为A、B、C、D。
6 q' W/ I* Q# g1 S" E 抽取5套(左右各5件),使用测量工具:内径千分表,精度:0.001。尺寸见表1。
5 V: H( K; e: H) Y0 D: [ 左件 / v9 ^, `. F; q) U% o7 h E
序号 A B C D 椭圆度
* a7 Q/ t" @- W1 X& v! F 1 81.913 81.883 81.915 81.913 0.032
; u! A4 s0 l2 |4 Q" R 2 81.923 81.887 81.926 81.923 0.0393 n8 D6 C! _- K9 U, F
3 81.914 81.88 81.917 81.915 0.0374 B5 }- V) U) `* C- N4 w
4 81.914 81.883 81.914 81.905 0.031
8 P0 L* [7 q0 C2 e$ v" m4 ]! ^7 U 5 81.916 81.881 81.92 81.926 0.045
2 j9 C! Q* M8 D3 f- n 左件椭圆均值:0.0368
) e" M7 C9 K* \$ ]6 c6 f8 f1 x# q- H 右件
& D8 S. |/ q4 k5 F% t0 y 序号 A B C D 椭圆度/ y8 g5 A' u3 M$ [6 E n% P4 ^+ @1 ]
1 81.897 81.877 81.91 81.895 0.033
: R4 I4 u6 ? ] 2 81.914 81.885 81.916 81.912 0.031
+ U2 T2 }. o. X# p- \0 H. K0 q 3 81.919 81.884 81.925 81.924 0.041
$ p6 j! z2 D+ L0 V- x) s 4 81.915 81.886 81.916 81.914 0.031 x# I3 H( U* R4 G; \. L9 z- ]
5 81.921 81.885 81.927 81.917 0.042' v2 v: f1 S' B
右件椭圆均值0.0354
0 L/ D" E: c* G) o 通过表1数据显示,尺寸主要变差点在B部位,且左右件变差部位一致。
( j" `# K$ R8 d h% }* O) S; T 2 原因分析& T5 z, B9 W. L: Z9 ~
2.1 化学成分及金相分析:检测工件化学成分:C:3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化学成分符合产品标准。金相分析:基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。8 C: g. v( V% ?, `& X% V
2.2 结构分析:铸造结构工艺性分析,Y—Y方向结构不对称;单边加工量4.5-5.5mm,加工量大。 ) s' s; w- G; d6 T# I) O! u
根据以上现状分析,由于铸件结构不对称,铸造过程中,各部分的冷却速度不同,在同一时期内铸件各部分的收缩不一致。但铸件各部分彼此相连,互相制约,不能自由收缩,因而产生热应力。经切削加工后,应力释放,是造成内孔椭圆变差的主要原因。为解决椭圆大的问题,通过热处理方式,对铸造毛坯进行退火处理,成功解决了这个问题。" U7 W- z/ G) Y# L. g7 v* @: b+ Q
3 热处理工艺
: a1 G* }& l# i1 y, O) ~5 M! A 将工件随炉缓慢加热到Ac1以下的温度,约600±10℃,经4-6小时保温,随炉缓慢冷却至250-300℃出炉空冷。
( u) S% o" y: o+ b$ l 4 试验结果
. H, F, I+ @) L& `# j 4.1 对退火后的工件进行机加工:镗孔、套车外圆后,检测内孔尺寸,见表2。
1 J' k9 h1 S, s7 @ 左件
0 T" l4 e* ~( h 序号 A B C D 椭圆度
. n$ A+ M6 I/ K: w. z/ \ 1 81.902 81.91 81.907 81.9 0.014 L! V0 O. _6 G) t; g
2 81.908 81.918 81.913 81.915 0.01
# x( G: o, _2 l/ {& s 3 81.908 81.918 81.91 81.921 0.013
, ]7 v: W1 F4 W/ e* L/ j 4 81.912 81.925 81.913 81.933 0.021; u5 w. H0 Z) Q# I* f- I/ ?7 o' `
5 81.9 81.91 81.907 81.922 0.022
% @+ b, l% ^0 _% B6 t8 y# V/ K 6 81.892 81.9 81.9 81.922 0.035 x$ n% @6 N7 n4 ^. t- @6 d
7 81.9 81.9 81.903 81.917 0.017
) D9 x/ C9 H. n# _; @. u* J$ A1 S2 ? 8 81.891 81.89 81.895 81.898 0.008
! Q/ M# V6 P5 c2 B 9 81.907 81.902 81.9 81.92 0.02 r/ y8 s" q; W( ` H! A9 h3 s! b: a- |
10 81.897 81.902 81.891 81.913 0.016
9 t# N" W# l& D/ p7 [ 右件
9 l, @+ e [: } 序号 A B C D 椭圆度
$ z9 b- q/ f+ S( k( B 1 81.908 81.908 81.905 81.925 0.02
+ |+ y: N, V6 n! R6 i: y 2 81.908 81.913 81.91 81.922 0.014/ {0 n) ~2 Y* @; A) v, ^
3 81.907 81.917 81.91 81.925 0.0180 [4 y B; ? o2 n+ v1 n9 }9 G" @8 y
4 81.912 81.918 81.915 81.931 0.019
/ A- a l3 M/ ?' z 5 81.899 81.908 81.902 81.916 0.017
* Q* e1 B- g3 h$ v 6 81.89 81.9 81.892 81.912 0.013
5 D. W& T+ W9 y 7 81.895 81.908 81.897 81.914 0.019
; C1 d+ m" l- X( ?7 U$ v 8 81.887 81.895 81.888 81.908 0.021( q# I N! x& B9 n5 M/ O- D. D- i. t
9 81.902 81.903 81.905 81.91 0.008& s; B e. j% l% n! V
10 81.89 81.889 81.893 81.894 0.005
! k/ `3 s+ p, E1 |' P5 q2 g" M( C 右件椭圆均值:0.0154) Z* O: L/ d( ~2 u
左件椭圆均值:0.0167数据表明,工件通过退火处理,椭圆明显减小。/ h" N* y4 ^, j2 i: m& \
4.2 金相分析:对退火后的转向节进行金相分析,基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。. S* q; |# W9 y+ z
浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。) m Q0 |7 F6 Z% f! n: G* m
5 结论
, R* y. I0 q9 J, J# K/ G 生产实践证明,球墨铸铁转向节经退火处理后再进行机械加工,有效的控制了工件的加工应力,椭圆明显减小,且基体组织合格,保证了产品品质。 |
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