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本帖最后由 zpc64 于 2010-12-21 11:38 编辑
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摘 要:本文阐述了TH42160C龙门加工中心主轴的故障现象,主轴驱动原理,及轴故障的分析与排除。
( E- ~- Q% O& h( n3 p/ a关键词:龙门加工中心 主轴 驱动 编码器 % o3 N* s: M& e
1. 引言
@2 G, w5 v# y$ t7 Y _& ?. l TH42160C龙门加工中心是我院的一台关键设备。该设备用的SIEMENS840D数控系统,它X轴有效行程能够达到4米。它主要用来加工某些产品的大型、高精度零件。( [! F# E$ m! P- o
2. 问题的引出 Y3 w0 \& C. }% u1 |8 x8 {
2005年10月份,该设备开始出现问题。最初,它偶尔在主轴换速、高低档转换时出现“主轴编码器0位标志”报警,等设备重新启动后,故障又没有了,还可以继续加工。后来严重时,只要主轴转速发生变化,它马上报警,至此,设备已无法加工,于是我对它进行了维修。/ t+ ~' w: d* P0 z e) X7 M9 ]
3. 问题分析8 X/ q" L7 R; f6 ]# ~
3.1 工作原理
6 I; b/ z0 v- L9 a; ~4 r 主轴驱动系统是数控机床的大功率执行机构, 其功能是接受数控系统(CNC) 的S 码速度指令及M 码辅助功能指令, 驱动主轴进行切削加工。
; |, P9 m6 B! T4 g9 S 该设备采用的是西门子公司最新推出的1PH7系列的交流主轴电机。功率为17KW。驱动装置为6SN1 118-ODM13-OAA1主轴驱动模块,下面是交流主轴控制单元。
b2 n* U2 j$ s2 R) _ 它的工作过程简述如下:由数控系统来的速度指令(如10V时相当于6000r/min或4500r/min)在比较器中与检测器的信号相与之后,经比例积分回路3将速度误差信号放大作为转矩指令电压输出,再经绝对值回路4使转矩指令电压永远为正。然后经函数发生器6(它的作用是当电动机低速时提高转矩指令电压),送到V/F变换器7,变成误差脉冲(如10V相当于200kHz)。该误差脉冲送到微处理器8并与四倍回路17送来的速度反馈脉冲进行运算。在此同时,交预先写在微处理器部件中的ROM中的信息读出,分别送出振幅和相位信号,送到DA强励磁9和DA振幅器10。DA强励磁回路用于控制增加定子电流的振幅,而DA振幅器用于产生与转矩指令相对应的电动机定子电流的振幅。它们的输出值经乘法器11之后形成定子电流的振幅,送给U相和V相的电流指令回路12。另一方面,从微处理器输出的U、V两相的相位(即sinθ和sin(θ-120°))也被送到U相和V相的电流指令回路12,它实际上也是一个乘法器,通过它形成了U相和V相的电流指令。这个指令与电机电流反馈信号相与之后的误差,经放大后送至PWM控制回路14,变成频率为3kHz的脉宽信号。而W相信号则由Iu、Iv两信号合成产生。上述脉冲信号经PWM变换器15控制电动机的三相交流电流。脉冲发生器16是一个速度检测器,用来产生每转256个脉冲的正、余弦波形,然后经四倍回路17变成1024脉冲/r。它一方面送微处理器,另一方面经F/V变换器19作为速度反馈送到比较器2,并与速度指令进行比较。但在低速时,由于F/V变换器的线性度较差,所以此时的速度反馈信号由微分电路18和同步整流电路20产生。0 Y" ^% r/ Z* {, q! Y7 ^
3.2 故障判断- W& x# g* u; i1 N
从该故障现象来看,应该是脉冲发生器16在产生脉冲时,出了故障。由此初步判断是主轴转速监视或反馈这一部分出了问题,于是我们按照以下四步对设备进行了故障定位。$ Z4 e; y: |% w
第一步,调换主轴编码器的电缆。由于主轴和Z轴距离最小,而且,都是用的SIEMENS伺服电机和HEIDENHAIN编码器。经过检查,发现编码器的接口、信号都一样,具体定义。将主轴和Z轴的编码器电缆调换。试机后,故障现象不变。
, [* A3 K9 o: Z% i& {" P' Z 第二步,调换控制板。由于SIEMENS数空系统各轴的伺服模块都一样,于是我们将A轴和主轴伺服模块的控制板进行调换。试机后,故障现象不变。
( Z7 p) j2 r- z u 第三步,更换编码器与伺服模块连接的插头。由于以前有过因为插头接触不良而出现伺服故障、速度误差等报警的前例,故我们将主轴编码器的插头进行了更换,试机后,故障现象不变。1 X9 @ s6 N, r7 @: i) T4 M2 H9 ?
经过以上三步后,我们初步确定是主轴编码器损坏。# y) ?$ z& I" B5 x
4. 故障处理; v, r0 o5 _$ K# {1 |) Z
拆下主轴电机尾部的风机,打开端盖,即可看见编码器。拆下编码器与电机连接的螺钉,发现编码器还不能拿下来。编码器和电机轴是锥型连接,无法直接取下编码器,必须自制一个专用的工具把编码器从电机轴上顶出来。经过测绘后,自制了一把专用工具,卸下编码器。3 c; c7 u! T2 G
给编码器的encorder和sensor分别都加上5V、0V,转动码盘,通过示波器观看A+、A-、B+、B-、R+、R-的波形,发现均为正弦波,但是波形偶尔不稳定,在转动编码器的时候,能感觉到编码器的码盘在转动时,偶尔有一个很小的颤动。至此,断定是编码器的转动不稳定,导致主轴速度反馈信号不稳定。从而产生系统报警。更换编码器后,设备故障排除。0 A6 Y9 g& d' m7 _+ f$ L% [/ L
5. 总结
' m3 |7 {! i4 S% U 本文从原理上叙说了该设备主轴的工作原理,并从多方面着手判断问题,最后发现问题、解决问题,保证了该设备的正常运行。 |
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