马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
安阳产C6301A普通车床在加工车轴中,加工精度达不到要求,生产效率低。为此,决定进行数控改造。 1.数控改造方案& v# a) z# b7 i& {5 R5 ~
(1)用数控系统控制纵横两方向的伺服电机,实现X、Z两方向的进给。; S$ d: h- S+ t* }6 s& k W0 i
(2)将手动刀架换成电动刀架。
' ]+ I7 ^! k; t6 L8 W+ y B0 d(3)加装主轴编码器,以便于螺纹加工。' X8 A1 j: C$ h" O" i
采用SIEMENS Sinumerik 802C交流伺服系统,由电源馈人模块、功率模块和611U双轴速度控制模块、操作面板(含CRT)、机床面板、ECU DI/O等组成。
# V( D; T0 `8 M! D/ `7 E 802C系统内装集成PLC实例应用程序,另在工具盒中提供一个PLC子程序,可以满足本机床要求,不需要编写PLC程序,同时该系统有5.7英寸液晶显示器,带全功能键盘,16路DI/O接口,具有良好人机界面,系统具有高度可靠的控制性能,加工精度高。 2.具体措施
' a7 s6 }' B( n6 [0 A+ A! W1 M (1)进给系统改造:①拆除进给箱、三杠、溜板箱,将伺服电机装在进给箱三杠支架左侧位置,把滚珠丝杠与伺服电机连接,获得Z向进给运动。②将刀架滑动丝杠螺母副改为滚珠丝杠副。通过连接装置与伺服电机连接,得到X向进给运动。
! w5 O2 K$ S; X/ S! h1 H+ g$ z (2)主轴脉冲编码器安装,采用同步带与主轴以1:1变比连接。
" o6 ^6 v! x" d4 T* _: [& m (3)自动换刀架安装,拆除原刀架,采用LDB4C6163电动刀架。* p) }9 m7 s* o* c
3.数控系统构成( W/ Q& V6 n, y7 {+ q
(1)802C电源:提供ECU 24V DC;控制部件:用于控制最多3个模拟坐标轴;NC控制面板:带图形液晶显示和键盘;机床操作控制面板;DI/O接口:16点二进制I/0;电子手轮:在JOC方式下,以增量方式可手动操作X/ Z向运动。
8 N3 e4 P2 d p' a* y9 j (2)系统的I/O接口分配7 W- ^/ p$ J0 V
①输入的控制信号:丝杠位置检测信号,包括X向和Z向正负硬限位、X/Z参考点开关信号;伺服过载和急停信号及伺服就绪信号;四工位刀架信号。* }% N' I/ [6 R- `3 G. r/ S4 X
②输出的控制信号:刀架正反转信号及油泵润滑信号;伺服使能信号。
7 R8 T/ a2 C4 j- h6 w (3)参数设置及优化调试
6 d1 \, \: M8 w) Y% k PLC机床参数包括I/O口高低电平有效定义、刀架控制、润滑有效、倍率开关、急停、X/Z硬限位、驱动优化有效、机床驱动器类型、刀架位数、换刀监控时间、MCP面板按键定义等。
& O2 D8 p$ ^: F! p' F' X 对伺服系统,要先对速度环动态特性进行调试,然后才能对位置环进行调试。
4 q( Y" l5 u" S# ]: g f& H' S 速度环动态特性优化通过SimoComU工具软件进行。选择运行自动速度控制器优化,将会出现优化特性曲线。根据电机负载矩频特性,进入速度环优化后,自动执行以下①~④步:①分析机械特性—(电机正转,抱闸释放);②分析机械特性二(电机反转,抱闸释放);③电流环测试(电机静止)。④参数优化计算。7 K! {5 R* G* H7 P- P. y2 s
速度环优化结束后,可根据实际情况调节位置环放大倍数和加速度,减小位置跟随误差。% t' S p& n9 D8 E/ ?' }
由于该设备经过多年运转,主轴和床身部分有不同程度的磨损,因此,在改造之前,我们对机床机械部分进行了大修,以恢复其机械精度。通过这次改造,可使X,Z向的定位精度由原来的0.04mm提高到改造后的0.002mm,确保了产品加工质量,提高了生产效率,节约了费用。 |