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[已答复] 龙门铣床反向间隙问题,请帮忙

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发表于 2012-2-28 09:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海

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本帖最后由 洪哥 于 2012-4-3 12:02 编辑 / h+ X8 U* \6 f2 T5 u. b

1 a: o- @0 S1 ~1 W: v8 }. z龙门铣X轴用激光检测出的反向间隙是负值,这时的试切件结果是定位精度和圆不好。再不做任何调整的状态下,用千分表手轮模式打出的反向间隙是正值,按这时的数值重新补偿反向间隙,试切件结果OK。我无法解释是不是激光不准吗?但有时就不会出现这种情况!激光和循圆的反向间隙还不一样!激光的数值小循圆的数值大!  _# |! a: i  V( L. H
哪位大侠能够帮忙解答!小弟先谢谢了哈!
发表于 2012-2-28 21:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
] 1# 冷冬 X轴用激光1)检测出的反向间隙是负值——有间隙?7 t9 r1 v  B- t: j
2)用手动步进模式测出的反向间隙是正值——过盈(无间隙?)?) y7 P& D* y, @0 ^7 |8 M" }
3)按这时的数值重新补偿反向间隙——“这时”指用的是过盈数值?. V6 v: \- g2 W1 V
4)什么叫循圆(铣圆?)?& I; g6 L9 E$ J8 j2 m
5)“激光的数值小循圆的数值大”是什么意思(请用它们的数据说明)?
发表于 2012-2-28 23:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
激光测负值本身就有问题,也许是联轴器上的回弹造成,手轮模式是在低速下所以没有回弹,测间隙时注意运动速度和加减速曲线。

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 楼主| 发表于 2012-2-29 14:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢两位的解答!/ o# {) O# G$ ^& \- [/ G% z3 P
我的问题,意思是说,用激光测量与用千分表测得的数值正负方向是相反的。1 ^8 {& A8 o- W
如果按照激光测得的数据进行系统插补,铣圆加工的时候,圆度出现偏差。而按照千分表测得的数值进行补偿以后 ,铣圆后圆度差值就可以满足要求。
3 `: o8 _0 I4 M) g( h3 X! G关键在于,二者为什么会出现方向相反的现象。采用的联轴器是主轴用的那种花键式的联轴器。应该不会是回弹现象造成的。而且不是一台机床出现这个问题。起码有五台以上的机床都出现了这个问题。
; l: R( t8 S3 L. U+ J7 g& t我怀疑会不会是机床床身刚性问题引起的!
发表于 2012-3-5 21:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对,就是机床床身刚性问题引起的!还有,电机到齿条的传动链其实是一个弹簧,后者的嫌疑大些。

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参与人数 1三维币 +5 收起 理由
洪哥 + 5 应助。

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 楼主| 发表于 2012-4-2 07:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
5# 使力
2 s2 n2 P1 j; C/ D, l6 `$ H
- m  b. f9 O1 F5 q5 w此机床驱动为电机通过减速箱直联丝杠结构。我现在还没有拿到准确的测量数据。
  G( o) W6 B) x2 L根据现有条件,每台的变化情况不同。
% y( O6 F. e7 X" |( \并发现直线导轨的安装面仅为25mm以下。安装面太薄。3 H( s' v4 i! q2 |- ~. E
并床身皮厚仅为20mm,加强筋厚度为15mm4 y( L$ U/ x  P+ `
根据工作台宽度为2000长度约为4500的情况来看。, h' e! `/ z& i6 d& m
床身刚性不足应该是问题主要原因了!
发表于 2012-4-2 12:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
5# 使力  
( E7 F, T( y/ }; v; C4 Q  z* o$ z% |2 b1 n% Y  a
此机床驱动为电机通过减速箱直联丝杠结构。我现在还没有拿到准确的测量数据。
; H0 L% }  F! X5 D) a根据现有条件,每台的变化情况不同。0 B3 ]0 Q" A( L: ]2 X4 K/ p) S
并发现直线导轨的安装面仅为25mm以下。安装面太薄。
; H( z( u/ f$ P% V9 W# E并床身皮厚仅为20mm,加强筋 ...
4 B5 S  I/ s( `7 X! p5 R! H冷冬 发表于 2012-4-2 07:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

* C( Z; g6 L: r, i4 h9 ]  t根据以上情况来看,建议如下:
& H2 V6 i: M& G: y5 O' s7 J1)线轨安装导轨板和其下面的垂直钢板均太薄,应加厚;0 b+ e: k) C/ e" R% t, r3 s
2)将滚珠丝杆传动改为(双)齿轮齿条传动;
  x3 K* K4 {* _/ q8 U, Y5 U4 b+ q3)应全闭环控制。
 楼主| 发表于 2012-4-3 09:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢洪哥!!以及上面回答问题的各位坛友啦!
头像被屏蔽
发表于 2012-4-4 17:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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