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[已解决] 工艺编排

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发表于 2012-3-28 08:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

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本帖最后由 wwjxgz 于 2012-4-14 16:26 编辑 " V! D4 @3 f$ z/ ?7 h: O9 q
2 \7 e6 s5 L: a0 ~. I: }4 k
各位老师、前辈:
* A3 S2 R- A' [# _7 W2 c' l    我是刚到公司不久,负责产品工艺编排工作的,工作经验相当不足。平时仅安排些普通螺栓、螺母等标准件方面的工艺编排。现遇到一个难题,求教各位该如何处理:; t6 W3 |2 Q1 {, M6 A6 F
    产品要求信息如下:
* U- q) E) G! ~# `( K& y) C( n! @' S        1、产品名称:地脚螺栓* j3 r# V' U. C: W, K9 u
        2、规格:M85*2130
5 ^% O& }6 ?- T$ O+ G0 d5 [0 G( q        3、表面:发兰/ G! Q6 X# a8 A3 f. x. h/ P9 a
        4、抗拉强度:Rm 540Mpa
: F0 t1 T/ |5 {        5、硬度:HB 158-198
& e* @1 L! `! R) Z1 Z        6、常温冲击功大于等于24焦(J)
  s  ]; C4 F& F+ ?! i    请问:! j# G. C+ L! B5 b* t1 v
        1、采用什么材料?(我公司的总工说采用45#热扎材料)+ _5 R& u4 E9 N4 ?9 ?5 u
        2、加工工艺如何编排才能满足产品性能要求?(特别是热处理环节)
3 `5 u& g5 L2 N( `$ o/ g        3、期间有哪些加工要素是必须关注的?& m. N  ^. a2 |$ B
    以上请各位老师、前辈看过后,给予意见,如能为在下模拟一个工艺,在下感激不尽。* l0 e7 z. N/ z- I
    谢谢各位老师、前辈!!!

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wwjxgz + 5 好题目。

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发表于 2012-3-28 08:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以采用45#热扎材料。
4 D# I* r$ N% m% v* H" a/ {' V+ HL型地脚螺栓大致的工艺流程:
! X0 V5 ?1 O* Z: A; L: T拉拔(拉丝)→切断→倒角→缩杆/车中径→滚丝/车丝→折弯→热处理→表面处理6 w) J/ b; _, z- E; ^( k5 J
根据产品的技术要要:: {4 X9 d/ h. X' m
热处理工艺参照热处理手册
0 J$ h& q' ?2 K/ c- k- O表面处理工艺参照表面处理手册

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 楼主| 发表于 2012-3-28 08:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 09:06 编辑
- C9 Z4 P7 A& N
; W% O3 n, U0 h0 o请各位老师分析下我拟进行的工艺编排是否可行:  J- x+ A( d* ^3 J+ M
  1、采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%)* R8 s8 H) ]4 u7 ~# U- K6 [
   2、采用热处理方式:正火+回火7 N, [, X0 w+ L4 ]" M
  3、热处理步骤及温度控制:
5 Z+ b0 c( d" k- q    3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)
% f  h" b" P# \% b    3.2 保温120分钟% w5 ~$ k5 }4 o% K
    3.3 回火温度600度
, P" |6 e6 T: i$ e    3.4 保温时间180分钟, k0 x4 E+ s- e0 v; A/ e
问题:6 D" ^* I' _& _# ?7 U; Q6 x% q- t
  1、如此编排后出来的冲击功只有18焦、硬度偏低和抗拉强度比较差(即:达不到规定要求)。
发表于 2012-3-28 09:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
力学试样的取样部位在哪里?# F* f1 k$ y1 \" K! t. N
螺栓直径较大,45#淬透性差,如果在1/3R或心部处取样,有可能会导致冲击偏低。可以将正火温度提高到850℃左右试试效果如何。如果还是差异较大,可以考虑用40Cr材质。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 10:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。
6 S# ^9 P3 N% q1 o4 @+ k另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。
发表于 2012-3-28 10:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 11:02 编辑 ! {& W% m8 q$ O; h

# s" h( ]* w- J5 ^) Z, {' e6 mGB/T699-1999推荐热处理工艺为:850℃正火、840℃淬火、600℃回火;达到的力学性能为:拉强度600MPa,屈服强度355MPa,伸长率16%,断面收缩率40%,冲击功39J。

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发表于 2012-3-28 11:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。8 M2 u& @' p3 p, s6 }% T
另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。
* W: ?1 C' ^: K4 v5 J/ u3 I  Rzhou93410 发表于 2012-3-28 10:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 v! q* O7 u& g# Q, V4 |5 W9 D/ O: j
( c- r8 l7 K' s0 G
手册上的性能是指标准试样热处理性能,你在螺栓心部取样性能会比手册上的低很多,有可能调质处理也会很吃紧。/ {3 r5 I: ?6 |7 a. q6 y
以前你们工厂类似螺栓没做过?
 楼主| 发表于 2012-3-28 13:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 13:42 编辑 + S; ]0 \) L# g0 o6 F

2 w8 s+ m( J6 G5 k您好,我们采用的试块是经过上述处理后,仍达不到技术要求,不知道是热处理过程回火、淬火温度不够还是时间问题,因为涉及到加工经验问题,我们之前没做过这么大的地脚,一般都在M64以下。
发表于 2012-3-28 13:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你取样是在热处理前还是在热处理后?
发表于 2012-3-28 14:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
冲出试样只能通过机加工取得,取样时应保持有冷却液冷却,检查V型缺口是否符合标准要求。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 14:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
取样是在地脚螺栓全部工艺完毕后,通过线切割冷却状态下取得的,试块符合GB/T229-2007要求
 楼主| 发表于 2012-3-28 14:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我核对了材质保证书,发现材料45#是热扎状态过来的,不知道是不是热扎后组织松散原因,现在热处理后,有没有办法通过热处理改善内部金相组织,从而达到所需要求(可以增加后续生产工艺)。
发表于 2012-3-28 15:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 15:29 编辑 % F8 X6 \6 I6 M

/ {  T6 D* _, }7 D不是非常特殊要求,热扎状态不会对力学性能影响很大。
4 n( q" M+ Q1 L1 b0 S因为工件较大,将正火温度提高到880℃,其它保持不变试一试。

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发表于 2012-3-28 15:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 15:16 编辑 0 r; W% q- M2 Y" H. ]

3 @! Y% i) m( o$ o首先你按照标准检验原材料是否合格,一般只要正规厂家生产的不会有太大问题。/ {  z: Y/ {6 Q% \) v
现在你用的是正火+回火工艺,可以试试采用调质处理方式,830℃水淬+600℃左右回火试试。. V+ M" c5 \) n% D  y
如果还是离要求的性能有较大差距,那只能考虑其它材质了。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 15:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我准备采取正火870+-10度试一下,若不行在采取880度一试。不知道各位老师还有没有更好的办法,或者这样状态下,采取正火高温回处理,需要注意哪些?
发表于 2012-3-28 15:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有条件的话可以考虑用水雾风机进行强制冷却,强化正火效果。
发表于 2012-3-28 16:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
总结过去的试验与经验,大工件正火温度880℃效果最佳。
发表于 2012-3-28 22:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
个人感觉地脚螺栓用45#有点问题,而45#调质后的综合性能最好。85直径工件淬火应该淬不透,所以调质处理应该作用不大。从附表中可以看出直径25的试样25#钢的冲击值是71,的45#的只有39。前者是后者的1.8倍。建议用25#,30#钢正火后试试。实在不行再换低碳合金钢试试。
1.jpg

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 楼主| 发表于 2012-4-7 16:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢各位老师,通过你们的指点,我们经过不断试验,今天有结果了。3 M; n( j5 S9 f+ K0 F' T

/ x$ o' y2 d3 D8 j% W+ i( u9 g: w最终采用
8 G& Z* q& k% `. G3 R# S0 D7 F7 h正火860度,保温3.5小时;
$ y) b: g  Z  X+ o* S- ^; U回火645度,保温6.0小时,
; H2 r9 f6 N) k$ X9 v冲击常温吸收功33J

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wwjxgz + 10 有始有终

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发表于 2012-4-7 18:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好能说明一下正火冷却方式、抗拉、硬度等详细指标,让大家分享你的成功。
 楼主| 发表于 2012-4-14 08:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 zhou93410 于 2012-4-14 09:11 编辑
% o" |2 I! m% m2 @$ z8 Q( X
6 W4 A( p! ?1 A( C谢谢各位老师,通过你们的指点,我们总算试验成功。& v' m! a* c" W6 X: m

* _$ a7 b2 }/ q. X具体操作如下:. H% m  T8 x& z& |* X0 t

8 I2 o7 Q4 \5 [7 L* L5 J) e. ]一、问题回顾:/ W; d0 g; D# S! Y& W0 [  j1 \
    1  产品技术要求, U$ @/ O* `, R3 A8 Q
        1.1 产品名称:地脚螺栓  e& v5 l9 @8 @' j2 Q
        1.2 规格:M85*21305 ^% s- x2 X; x, m$ i
        1.3 表面:发兰4 X5 ?, K( I: \" e% m  W! T
        1.4 抗拉强度:Rm 540Mpa
' Y; d* _& q- k5 z9 c: s  t6 U        1.5 硬度:HB 158-198* o+ S8 ~  \) M1 G
        1.6 常温冲击功大于等于24焦(J)
/ a: b# b, ^5 d! {    2  已经采用的工艺方法
+ [; _7 i$ }+ C1 e        2.1 采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%)8 w2 U/ T/ ~8 N1 j# J7 J& _
        2.2 采用热处理方式:正火+回火
3 d, l9 H0 I( K# v8 _        2.3 热处理步骤及温度控制:! S& O5 B3 J; b* u' ~8 `9 s& V: q
        2.3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)
7 f4 F* ?% F$ I/ L! r        2.3.2 保温120分钟
5 s1 `9 l/ y# E, B1 o  ^        2.3.3 回火温度600度- {. V3 G+ o9 p4 e  m1 u
        2.3.4 保温时间180分钟! [5 O. j& ?# J
    3  出现的问题
& L  W% M8 ]8 \, E5 o# I        3.1 冲击功只有18焦, d0 f) S1 t: p) ]: ]5 B' n
        3.2 硬度1420 L! H# p* }: X
        3.3 抗拉强度572MPa' a( v, f9 X4 y% A# ^
    4  需要解决的问题3 b# U4 h4 k  H7 i4 B
        4.1 冲击功大于24J. n. f! K+ S$ l# k2 S+ G
二、处理方法* g0 u7 z6 q. H5 u8 _  [
    1  分析:抗拉强度比标准要求高,而抗拉强度越高冲击吸收功和硬度就低;以此入手,以降低抗拉强度的思路来提高冲击吸收功和硬度。# D; \. t) q' F! O) x; ^+ t
    2  采取处理方法:
/ _9 p- S8 M( I3 w9 n        2.1 正火860度,保温3.5小时,工业油冷却至600度左右;+ T" P( T0 Y5 q- ~  o
        2.2 回火645度,保温6.0小时,工业油冷却。
6 q  ]8 w' _! D) T, w8 K5 w" m7 l& h三、处理后性能
! I. ~* B1 j3 L+ K0 m9 k+ l0 K    1 抗拉强度561MPa
( h4 Z$ Y3 N0 u' r9 _4 G# R% \    2 硬度162HB
) C  L0 }; M! J2 U) w    3 冲击功36J

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