QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
7天前
查看: 3275|回复: 16
收起左侧

[已解决] 活塞杆断裂的问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2013-11-16 16:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 wwjxgz 于 2014-3-30 09:20 编辑 3 y9 l1 s' M3 z# f( n, w1 ^

/ ~; r$ b, n; f. P# v活塞杆断裂。材质为40Cr,调质处理。直接上图。
0 q1 u: P4 T% X) Z' }需要写断裂原因的分析报告,以及改善措施。
2 S; U, ~3 a1 S. c
1 o$ f( D7 E4 [

CAD图

CAD图

8 l/ s9 a' x" c" i+ W

活塞端

活塞端
  s4 B3 S* M6 Y0 a% j! f

活塞杆端

活塞杆端
' i8 [0 S; a' ]

金相图一

金相图一
: s4 r) B1 I* T5 j' Z

金相图二

金相图二
2 E, I% F; R6 M
1 ?- V% Z" I' a" s  d2 ]7 Z7 s

- q4 w% r! X+ I- |6 U. G
3 Q& n5 r: c" z
 楼主| 发表于 2013-11-16 17:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
材料问题很难说明清楚。查了一些低应力断裂的资料,还是弄不明白。
发表于 2013-11-16 17:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-11-16 17:12 编辑 ' {* O* ^. p/ U

4 x8 k. Z3 D: M' e/ |活塞杆只受拉、压应力怎么会断呢?
1 L8 C3 ?0 U% S  I! h' C$ f+ p估计: 1. 活塞杆材料调质之前没有正火或没有锻造处理,造成原始材料晶粒较大造成淬火加热是晶粒粗大,淬火时回火不及时造成原始裂纹;2. 螺纹退刀槽尖角造成淬火裂纹。
2 U* M6 R6 ^9 Q- k" u# E- J1 [( j解决办法:1. 材料正火后再调质,或锻造毛坯。2. 退刀槽底加圆角,或再加滚压处理。
: P( C8 ?! ?0 ^4 \7 v: ~  G, n 晶粒是否粗大金相可以看出来。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
ajhtiger + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-18 08:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
已经发生好几次类似的断裂了。断裂位置均相同,全部是在活塞杆与活塞结合位置的第一第二个螺纹的小径处。
发表于 2013-11-18 08:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
如果断裂的部位和相位完全相同的话,估计活塞与活塞杆之间有固定的偏心载荷。可检查一下活塞表面的摩擦情况。估计是盖子孔太大,或活塞间隙太小造成偏载。
: X' Z" l/ V- n* V1 S8 Q如果没有偏载荷则建议磨削螺纹或滚压螺纹表面。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
wwjxgz + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-18 14:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
tangcarlos3d 发表于 2013-11-16 17:11 static/image/common/back.gif
9 p7 N$ I# t3 h7 p% O% n' [4 P+ x8 n活塞杆只受拉、压应力怎么会断呢?
9 ^* x" W' r2 D- o2 t' s* ^估计: 1. 活塞杆材料调质之前没有正火或没有锻造处理,造成原始材料晶 ...
8 W* l, d0 }, Q6 l8 B  L
基本上只受拉应力。8 R. [6 F+ l3 j$ K) m
金相图已上,请大师说说自己的看法。
 楼主| 发表于 2013-11-18 14:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
tangcarlos3d 发表于 2013-11-18 08:44 static/image/common/back.gif
; X/ C7 F. C* A/ z+ _3 M2 c如果断裂的部位和相位完全相同的话,估计活塞与活塞杆之间有固定的偏心载荷。可检查一下活塞表面的摩擦情况 ...

9 P5 G3 H- J; M7 Z缸体固定位有形变产生,可能会因此造成偏载。缸尾部变形约0.4mm以下。3 }2 u/ o& s) C; Y* O8 {
螺纹为机加工车削而成。
发表于 2013-11-18 16:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-11-18 16:09 编辑
0 S* T3 S6 x: O% I1 S0 P9 h
cloudpeng 发表于 2013-11-18 14:20 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
7 N4 F: s, ?' q6 s缸体固定位有形变产生,可能会因此造成偏载。缸尾部变形约0.4mm以下。5 a  M( C, j4 r) C( ]: Y
螺纹为机加工车削而成。

1 n: ?" g9 J. O1 h( I5 U1 Q1 w" t0 `$ @
另外锁紧螺母的螺纹要与其端面垂直,也就是要再一次装夹中车出来,另一端要与这端不一样(区分作用),安装时将第一面与活塞相贴,以减少螺纹不垂直所引起的偏载发生。
) G/ R5 u. Z6 I. O+ f6 }" X* `从金相看材料内部可能有夹杂物。
 楼主| 发表于 2013-11-18 17:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 cloudpeng 于 2013-11-18 17:54 编辑 0 z/ Q$ k  Y0 E: e7 [: y% {0 v
6 ^8 a: n7 @: F) M- Y0 t
原材料据了解,供应商只做了调质处理,估计调质前没做正火处理。这个不知道对断裂的影响是不是很大?; @! M& X- @+ h* {! r: \0 {
材料是一般的40Cr,供应商至今未能提供相应的材质证明和热处理工艺等资料。
$ q9 w! J. N# }9 R+ `另外,图片上的金相组织(100x)的黑色物质,即非金属夹杂物,对断裂的影响多大?国家有没有相应的标准?. O+ y7 ~) h# c, C9 d2 j7 d
车削螺纹,确实加工的不太理想,目前也只是用通止规检验。目测有较明显的刀纹。
% E/ G. ]5 Z0 b& `$ F8 ? 222.jpg
2 [, [* g$ D7 b" H! L3 g# @/ r; V- b1 p% S. ^& H2 z* J
牙型较尖。' a- }- D$ g: r5 S6 {5 K  L8 a0 V
333.jpg
发表于 2013-11-18 18:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
cloudpeng 发表于 2013-11-18 17:50 static/image/common/back.gif
* L) c! Y) i- H8 d: V% \原材料据了解,供应商只做了调质处理,估计调质前没做正火处理。这个不知道对断裂的影响是不是很大?
. a" A6 v' l6 }, x% s& F材料 ...
1 M6 v9 M; v( P& ]2 Y- w
金相书籍:
金相.jpg
 楼主| 发表于 2013-11-19 08:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
tangcarlos3d 发表于 2013-11-18 18:04 static/image/common/back.gif/ J% W+ A( e+ x5 b# x
金相书籍:

0 {. v2 o5 N/ @谢谢指点。我找一找。
2 B  Q" `- k& J: D: N8 k8 v估计三五天之内是不会有什么进展的。$ j& Q2 ]- A' D' ?" U
继续请指点。
发表于 2013-11-19 16:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
断在同一部位,说明此处应力集中,建议从结构设计上考虑一下。
" F2 ~% q: f5 [9 Z; n1 X关于材料,先了解原材料制造商是否是正规钢厂,确认原材料质量没问题。对于活塞杆受力件,建议还是用锻件较为合适。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
ajhtiger + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-20 08:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
wwjxgz 发表于 2013-11-19 16:36 static/image/common/back.gif
* {  G$ a) H3 i( ~断在同一部位,说明此处应力集中,建议从结构设计上考虑一下。
: j' p* j! H# w关于材料,先了解原材料制造商是否是正规钢 ...
4 a' A3 T5 w, y5 \- a
供应商至今未提供材质证明等相关资料。' S4 _8 l* T8 j1 b. Q+ u
正考虑是否更改为锻件,将活塞与杆制成一体式。取消螺纹。
发表于 2013-11-20 12:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
cloudpeng 发表于 2013-11-20 08:05 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
( X3 }. H- l( |' ?8 S2 p7 B供应商至今未提供材质证明等相关资料。- Q9 c7 u( L' K$ u8 r, \
正考虑是否更改为锻件,将活塞与杆制成一体式。取消螺纹。

& |: }) f& \1 k, J9 |$ `& C" i) C8 f/ Y% L* z" i4 p* p! T2 e1 ^
供应商至今未提供材质证明等相关资料,即使提供了也不要过分相信。自己拿去做成份化验才是真是的结果。不对再找供应商索赔!
( Z2 J2 [* ^6 q$ Y$ R我厂前段时间有一个产品是2mm45钢冷轧板,生产中发现不对(冲压折弯时裂纹)。化验后却是65Mn。
 楼主| 发表于 2013-11-26 13:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
tangcarlos3d 发表于 2013-11-20 12:33 static/image/common/back.gif
6 d6 F. W/ X# m% m. z5 L! a: a" H供应商至今未提供材质证明等相关资料,即使提供了也不要过分相信。自己拿去做成份化验才是真是的结果。 ...

% R" J2 I+ J" ?+ Y8 x供应商是不可以全信,但就这样一件小事,造假都不愿意的供应商,还有必要合作么?
 楼主| 发表于 2013-12-10 13:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
tangcarlos3d 发表于 2013-11-16 17:11 static/image/common/back.gif7 n. g: \* d$ F6 N
活塞杆只受拉、压应力怎么会断呢?
6 m2 f" H" T/ T% b估计: 1. 活塞杆材料调质之前没有正火或没有锻造处理,造成原始材料晶 ...

- N( [4 |  K2 E; a5 Z. l7 I6 w( V$ `已委托进行了金相,见上面的附图,请看看是否晶粒粗大?
发表于 2013-12-20 09:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  从断面纹路来看,材料应该没错,是40Cr,但从断面位置来看,断面正好与孔螺纹末端对齐,很明显是此处杆与孔形成台阶突变而导致此处应力变化突变。从断面纹路看,上半面晶粒粗大,下半面细粒,极有可能使杆在工作的时候产生偏载,这样在杆受弯曲力的情况下同时受到拉压力,这段部分就容易产生如图所示的断纹。我的建议是第一个,活塞内螺纹端口最好能倒一个圆角,分散其集中应力,二,连杆成型采用锻轧成型,使晶体紧密,增加其塑性和抵抗冲击载荷的能力,三淬火前正火处理。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
wwjxgz + 5 技术讨论

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表