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5〃石油钻杆接头试制过程
3 Z% {* a8 m0 a9 K' ]& R+ D一、 制定石油钻杆接头技术条件规范,及工艺流程:下料、热冲、热处理、机加,组织锻造分厂、有色金属分厂和机加分厂进行试制前工艺工装的准备工作。
5 b# ?2 g% F; t7 X* X$ t二、对购回的原材料37CrMnMo Ф170㎜进行取样,送计量理化处进行材料化学成分分析,结果符合AISI 4137(H)的要求。! `% u( `+ l+ {' v2 ?+ m
锻造分厂首次进行试制。- _ d9 |' X- a1 d; C/ u
工艺路线如下:
) Y$ b' q4 W. j/ D5 [: v下料:高速带锯机;8 e( T l! O4 k/ c# N6 ]
加热:自制500KW 中频加热炉;
2 s) G5 x" }" x* i# u压型、点窝、冲孔:630T油压机(双工位);, {: e% E% E$ Y! p; p& ^# \
检验:尺寸检验、壁厚差检验、外观检验。. M8 o% P- g9 x7 E/ E
由于毛坯重达75KG左右,得用平衡吊把它吊到中频炉口,再用空气推进炉体内,从第一个毛坯开始加热到出来,长达45MIN.加热温度控制在1245度,温度加热基本均匀,可以冲压!$ j( z6 w1 T4 l* x# m8 J& L( n
模具工装,没什么难度!冲头是个关键!特殊材料!H13,从西安某航空企业搞回来的!
4 j# _: `' B, W试制结果如下:# ~$ n2 J# a* S
外螺纹:压型毛坯高:395㎜,成型后总长:460㎜
( |" W' d d5 \8 b. p 锥底部有R15㎜左右的端部圆角,+ d' l0 [& u# d) n$ l& x; c
口部有3㎜~5㎜的马蹄,. ]1 F! q6 T( a
口部壁厚差 1㎜~2.5㎜。
' J/ v: a$ }% T2 }6 a' f# ?内螺纹:压型毛坯高:340㎜,成型后总长:430㎜,
4 S: A1 b' d! r s9 @! V 口部壁厚差 1㎜~3㎜。
& C F2 U9 y6 m/ ]8 J, r在有色金属分厂热处理后,转机加分厂进行首次工艺工装试加工,机加结果,内孔有黑皮。; c& }( Z* T7 O2 l7 S
根据试制检验结果分析,壁厚差是关键问题。经分析,造成壁厚差的原因有两点:
% V2 w- j: L+ t: o1 i1、 加热温度不均匀;( R3 `& x6 W! [/ P" ?8 c
2、 模具在生产过程中的偏移等是造成壁厚差的主要原因。
' {! c2 k6 [6 O6 r0 r因此,要解决内孔黑皮的问题,首先考虑到增加内孔加工余量。把冲头车小3㎜。
* @2 P5 ~5 [" z) n3 k7 |再次试制。9 w' f$ ]! N- K% [
工艺路线如上,冲头缩小3㎜。: f% ~- p8 m9 j9 L9 s3 I. d
试制结果如下:8 |) [3 @) h5 N. k8 b0 U8 m0 }( D
外螺纹:压型毛坯高:395㎜,成型后总长:453㎜, s) `; B) T" k" a+ s {' W0 x
孔深:400㎜ 内孔Ф62㎜
6 T4 [. U/ J8 S& \ 底部壁厚差: 1.5㎜ (1件)3㎜(1件)8 f5 j( q- x' {; d9 j2 R
外观无表面缺陷
& d" P. j( q6 ^; ~6 p0 H- H t内螺纹:压型毛坯高:340㎜,成型后总长:430㎜
, {- {7 x/ k# E8 o4 M# k 孔深:400㎜ 内孔Ф82㎜0 Y1 z3 `8 ]) o" ^/ E2 M- ^" v
底部壁厚差: 3㎜ (1件) 4㎜(1件)& V$ w* q* h9 i" X, ^! o% P+ V
外观无表面缺陷。7 H8 t9 n {: W/ y* I4 U# Y/ S: c \
经过详细热处理,工艺如下:+ \/ y; P! ?. ~7 ^+ V$ Q; P- v
石油钻杆接头热处理工艺,包括淬火、回火热处理,其特征是按如下步骤和工艺参数进行操作:
! M' Q- G! ~- T) p4 a(1) 装框:将石油钻杆的半成品接头装入料框,焊颈端朝下,相邻接头间距不小于25.4mm; 8 S U) x& v# \# P5 M% t
(2) 淬火: ) N) `" c' `# @+ a
a、将井式淬火炉升温至850℃~900℃,接头装炉,加热,保温 45~95分钟;
2 }, o- K! a5 r$ b$ G4 l b、出炉前5~10分钟搅拌淬火液,淬火液为AQ364水溶液,温度调整为34℃~38℃; c、接头吊出炉膛,10秒钟内快速进入淬火液,并作周向转动8~10转,冷却时间至少为5分钟;
1 m, p) S8 V3 k" W9 R' md、每炉抽出一只接头进行洛氏硬度检验;
! o% R( V/ Y' I$ Z8 B( I (3)回火:将井式回火炉升温至560℃~670℃,接头装炉,启动风机,加热,保温120~180分钟;再将接头吊出炉膛,冷却至常温;
, S& t2 l+ }/ C% ] (4)检验:回火后的接头每件进行布氏硬度检验,合格者入库; . z$ }+ U6 |; v2 K L! F
(5)硬度不合格接头重新热处理:硬度偏高的接头重新回火,硬度偏低的接头重新返淬,返淬次数最多三次。
3 I7 P+ K3 `5 w$ c& a* V/ k6 p1 V2 b+ J+ W* q
在机加分厂,先打孔,扒外皮,车内圆,车外圆后成货!
3 y3 S. @9 n, f: s5 n三、 检验结果5 n3 Z$ ?0 n% G8 y; L7 e! _
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[ 本帖最后由 enil 于 2007-4-6 20:11 编辑 ] |
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