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楼主 |
发表于 2007-5-14 11:51:12
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来自: 中国浙江宁波
首先感谢大家的积极应助。
" [: A X! F0 e补充一下,实际应用过程中,铆钉是半空心铝铆钉(3A21),头部为扁圆头,铝片(1060材料)与铝铆钉头部相邻,靠铁片端翻边。6 `1 o* I, G [1 m( p8 d, h3 [, M
下面是我做试验的过程和一些结果,供大家参考分析:6 y8 X# y$ U( q2 H6 v: J
1、用刀子在铆钉上刻线:刻线深度0.1,试验效果不明显。分析原因可能是,深度不够,铝铆钉太软,起不到应有的效果。
! C5 x% E+ b# ?2 l$ }& V2、帽加工成凹心:会影响到外观,没有进行试验。
+ F% j8 X" q% O: n7 g" |3、改孔形状:有改过,但效果不明显。理论上分析是可行的,将铝片压入异形孔内,并以此定位;实际过程中,铝铆钉太软,压入力度不够,且铝片变形不够,做定位时因为材料软容易失效松动。
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% W9 l- Y2 u# E0 B& b3 G准备更改方向,换铆钉材质,改为H62铜,并加上一定高度的划线深度,进行试验。
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& u1 N1 {6 ^" h3 k欢迎大家继续提供好的想法。 |
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