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摘 要:
9 b! i$ u$ k: c- t* U1 l; R) }4 c 叙述了控制38CrMoAl氮化钢细长搅拌轴热处理变形的实践,认为合理的制造工艺流程与热理工艺是减少变形的关键。 关键词:38CrMoAl ;细长轴;热处理;变形控制 ! Q4 D3 M J8 o( H- w2 _
4 O3 O& T. C3 X1 V 目前,国内一般细长轴(4~5m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。湘东化工机械有限公司在承制4.390m长搅拌轴的过程中,经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使搅拌轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。
( S/ o3 C" }" v1 W6 Y6 `, a, K5 r5 |8 h% K
1 38CrMoAl搅拌轴传统工艺流程和热处理工艺
, W: y+ w+ I' {# |$ S4 V. M1 G \! ?3 {3 |; N" `* u
搅拌轴热处理氮化要求:
5 T3 Y* _/ a8 N/ ma.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级; $ o: H2 n+ j# K! I0 c6 t* [' {
b.全长变形量小于0.05mm。
$ _4 V4 I. l( g2 i1 H; B; R在38CrMoAl搅拌轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。 ! ^: t1 j4 |9 U
工艺路线如下:
0 j. h3 F( [, }: P& _, l& B锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火车一精键车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活
8 X( ^1 y" ?1 H9 ]8 n1 _热处理采用二段氮化工艺。
0 w! s4 p/ S" D; j5 M. u4 _氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下: $ _. }' \" \/ M. h
a.维氏表面硬度HVl50g-945,距表面0.05mm处HVl50g-910,距表面0.60mm处HVl50g-348,中心硬度HVl50g-294; U" {6 r0 ~6 g0 d
b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级; 0 A: g4 U# ?( r# E' F `, A
c.检测搅拌轴全长变形量为3~4mm。
. i5 c' I2 f' A分析搅拌轴氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。
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, H: E2 V& @/ e; |6 L2 改进工艺流程的工序和热处理工艺
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针对上述情况,查阅许多有关资料,经科协小组研究,对搅拌轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。
5 Q- H/ r- ?5 e/ K在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。
5 \" @0 t6 [3 k- |# W4 m* A8 n改进后的加工工序如下:
. V% @1 {( @8 P锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一半精车一铣键槽—稳定回火一精车一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活
* T+ u2 @& A8 X氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下: . M, W6 q( F& |0 o! ^- m
a.维氏表面硬度HVl50g-981,距表面0.05mm处HVl50g-938,距表面0.60mm处HVl50g-346,中心硬度HVl50g-292; : i" }- Z& N# s+ ]: s
b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级; , Z) d+ r2 g7 h# N* `; z
c. 检测搅拌轴全长变形量为0.02~0.03mm。
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) |7 n# J9 B2 @ F/ o3 结束语 6 @0 M E1 K! Z. k' v! C% X
1 B* f k: p, f! `+ h5 n' D6 M7 C+ C在38CrMoAl搅拌轴氮化处理工作中,通过不断总结经验教训,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。 |
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