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[分享] 变频器对空压机的改造工程操作

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发表于 2008-2-14 16:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

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前言 8 a6 ]" o2 E) X/ n' C
     一、空压机工作原理简述:
  p" j& s* _, Q$ D! K3 o5 c     工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。 4 q9 T8 C( w# r) x
     原空压机的主电机运行方式为星-角或自藕减压起动重于后全压运行。具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载模式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压2秒后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使进气阀关闭,油气分离器放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机满载运行。
1 D6 o! X6 B4 N" w* G5 m+ f' E1 `  
( T8 N- [8 D! z3 g0 g' ?     二、原系统工况存在的问题
: {. r: s# k; a$ ^     1、 主电机虽然星-角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。
/ S8 ~* G  p6 d  B/ ?     2、 主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。 4 T2 e6 ^, ^) v* r! e
     3、 主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
& Y* |3 P. h# t     4、 主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时对机械量大。
! T' c0 ?4 X; o: b  
7 N1 Y0 X6 l2 _. p     变频改造方案:
4 W* }' P6 }8 {2 B, U   & @( ]! T) Q8 p$ j7 U. U
     一、 节能原理及效果
3 P! y& _, K8 P! Q. O7 A0 k     我们知道,用调整电机转速的方法同样可以调整供气量。由于空压机基本上属于恒转矩负载,用变频调速的方法调整供气量能使电机的输出功率基本与转速(供气量)成正比关系,达到很好的节电效果。两种调节方法用电情况如图1所示。  : x9 X! c' V# X5 M4 w8 r
     我们采用具有矢量控制功能的AMB变频器,可使电机在低速时也能提供满足负载需要的转矩。同时,AMB变频器的自动节能模式,可使电机在满足负载转矩要求下以最小电流运行,达到更好的节电效果。  9 D, K& P- H3 _) P4 Z1 P
     采用恒压供气变频控制系统所带来的效果如下: . Z. l( C2 n" i: F4 N' x4 Q
  
1 D5 t% i# r8 a! u+ H     (1)、出气口释放阀全部关闭,取消用出气口释放阀调节供气量方式,以避免由此导致的电能浪费。代之以变频器调整电机的转速来调整气体流量,使电机输出的功率与流量需求基本上成正比关系(如图1所示),始终使电机高效率工作,以达到明显的节电效果。例如当用气量是额定供气量的50%时,节电率可达40%以上;
" I" }- V2 \; h4 M     (2)、利用变频器的节能模式,可使电机在轻载时以最高效率运行,减少不必要的电能损耗; ) z7 C% I7 Q% H; K" U, Y: T- j! v. Y
     (3)、根据严格的EMS标准,高效的PWM变频器使用高速低耗的IGBT,降低谐波失真和电机的电能损失。
1 x1 P1 ~/ w! U. t6 e% n     (4)、可使电机起动、加载时的电流平缓上升,没有任何冲击;可使电机实现软停,避免反生电流造成的危害,有利于延长设备的使用寿命;避免因电流峰值带来的电力公司的罚款;
$ o& h7 x% k" e/ {' T6 I$ N     (5)、采用变频控制系统后,可以实时监测供气管路中气体的压力,使供气管路中的气体的压力保持恒定,提高生产效率和产品质量;
# K- m3 Z. s1 V) ^% P     (6)、由于电机在高效率状态下运行,功率因数较高,降低了无功损耗,节约了大量电能(如图2所示)。
6 M/ X, U/ Z* S. E4 C7 b     (7)、保存原释放阀系统,在必要时可参加调节,增强系统的可靠性。
) X9 s$ |& b' m5 `总之,采用恒压供气智能控制系统后,不但可节约30~40%的电力费用,延长压缩机的使用寿命,并可实现恒压供气的目的,提高生产效率和产品质量。
0 A# z4 I2 x+ f    & _9 d6 ?/ w' _$ S
     三、变频改造方案设计原则
7 v% S# b) N- Y/ K5 z7 `     如图所示:
" w$ P5 J! |( S6 X6 c8 v: K     根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统应满足以下要求: 1 b, W  i) h- i8 Z& f
     1、 电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不能超过±0.02Mpa。
' j; i3 [" \8 ?5 c, f3 [" z7 \* @     2、 系统应具有变频和工频两套控制回路。
/ s4 b. g# k3 b2 |     3、 系统具有开环和闭环两套控制回路。 7 z& C7 [. a1 \: N7 W/ F
     4、 一台变频器能控制两台空压机组,可用转换开关切换。 : i% e+ v: \6 b
     5、 根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一。
0 o( o2 L& E$ N     6、 为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。
% @( }+ d6 P6 E' k$ ]     7、 在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。
' @' b  W- R; \1 E( A8 y     8、 考虑到系统以后扩展问题,变频器应满足将来工况扩展的要求。 5 ?4 U- r4 F! L" {/ L! r
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     四、变频器的选型 6 J# D/ S3 R  E0 G7 D: ]) u4 `5 l
     根据上述原则,经过多方调研、比较,最后我们选择安邦信公司生产的G9系列通用型变频器,使该系统能够满足上述工况要求。 ; d$ N/ A( h7 p5 |5 E7 {/ {0 E
     1、G9变频器的频率精度:数字设定为±0.01%;模拟设定为±0.2%。可使压力波动范围满足设计要求。 4 v2 d! [0 G9 N* i* N% \: y* l
     2、系统设计了变频和工频两套主回路。 % @. _. n7 H- H. L- q% l
     3、系统设计了闭环与开环两套控制回路。 # W3 |$ y( E9 C( @3 f. }8 A) [; G5 T0 D
     4、使用转换开关可使变频器任意控制两台空压机组中的一台。 5 d9 K) I+ R: i# t, h9 f. a, |
     5、 G9型变频器适用恒转矩特性负载,该变频器还具有转矩补偿和提升的功能。 ( k4 v8 |/ s$ Y. K3 q6 r5 E
     6、 在该变频器上端加装输入电抗器,有效的抑制了变频器对电网的干扰。 % E$ @# e3 x( h; G; ]# U" Q
     7、 在该变频器下端加装输出电抗器,保障了低频运行时电机温度噪音不超过允许范围。
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( b" Y$ v; T5 a" S5 P, ^+ ^4 U     五、改造方案原理
! J# ~7 h4 J" _8 O- X     由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。
2 M9 L8 z6 E8 {     反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。 0 V; n  O8 k7 p$ \5 e) h, B
  
' u- B  P6 V6 J& J     六、空压机变频改造后的效益 / H. w; t' e( x/ k2 n+ C( w
     1、节约能源 3 a- [+ S+ W* J
     变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状。 1 F1 T. E0 L+ c" h2 ?2 o' B
     2、运行成本降低
0 D7 e: Q; h0 D9 q4 T     传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。 0 L  ]6 @. J' T9 F+ u
     3、提高压力控制精度
0 ]9 L1 H1 c: P     变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。 + I) l% Q1 T0 V* q' e! ^" f9 F( k0 F
     4、延长压缩机的使用寿命
$ b' ^4 I* P% N! q3 O     变频器从0HZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。 : d( Q! A; H3 ^
     5、低了空压机的噪音
* `/ [- V5 V: A" U     根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。   i! e% C1 C3 W
   0 W& x2 A& o4 K4 T( T
  投资分析
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  1、项目费用 7 _9 H. T8 i! J$ G4 u/ \8 t
  空压机节电改造费用为:XXXXXX元 ! [! c5 {' n" f( R# ~* v
   6 u/ {3 j$ k, R, v
  2、投资回报分析
& Q, a- z0 P4 d- B9 P  制瓶车间单台空压机改造前每月用电约为:160KW×24小时/天×30天/月×0.8=XXXXKWH 3 F/ H# C  g# p) t1 e+ B
,空压机机节电率可达:20-30%之间波动,月均值在:25%;电费价格为0.52元XXX/KWH 则:
( {4 a) |3 Y  P  `4 O* E空压机每月节电电费:XXXXWH×25%×XX元/KWH=XXX元。 投资回报期=投资总额/每月节约金额=XXXX≈21个月。节电改造投资在XXXX个月内收回全部收回。
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7 I' i2 N- c6 P! q- o  结束语
  C. v/ |$ Y0 f8 L, v  随着变频器应用普及时代的来临,将变频器的应用扩展到传统空压机改造的领域,不仅扩大了变频器的应用市场,而且为空压机的制造业也提出了新的课题。预计在不远的将来,由于变频调速技术的介入,空压机将真正地进入经济运行时代。 ( u+ F5 P" d* w" x
http://www.66kyj.cn/newsFile/200772310566956.Shtml
空压机88 33.jpg
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