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发表于 2008-11-16 16:30:07
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来自: 中国吉林吉林市
珍亿结晶罐爪形弹性联抽黑改进‘
, Y6 u; S: r6 _* v. p/ v欧阳雪娟* k0 k0 |4 p( H' {) |% Q7 e
(江西应用工程职业学院,江西萍乡337042)
8 M' I: s9 X8 {7 a, k, h( D摘要:膨化结晶罐运动特点是正反转频繁,扭矩大。要求联轴器有足够的机械强度,以保证工作稳定可靠。
, M0 q$ Y9 u' X2 G关键词:膨化结晶罐;爪形弹性联轴器;应力集中;技术改进! Z( ~* b0 J1 j' [/ V
中图分类号:TQ560.5 文献标识码:C 文章编号:1006一2572(2005)04一004。一。
. b$ W4 c/ N4 T' tIagtov of Claw Elastic Coupling in Fapaneiat Crystaline Pot5 m" J; C0 L! J. u7 d$ W% e
OUYANG Xuejuan
+ {) R5 `: J' a3 Q# r1 e% N l4 H7 K% d(Jiangxi Vocational Institute‘Applied Engineering, Pingxiang, Jiangxi 337042, China)3 B8 R3 j2 p) H! g8 D' z w6 @
Abstract二According to the movement characteristics of the expansion crystalline pot, the author demonstrates that that suficient mechanical
; z0 ^+ X7 G3 Ointensity of the coupler wil guarantee the stability and reliability of the operation.* F$ Y$ l/ c; q! |2 t7 `* `
Key words: expansion一crystalline一pot; claw elastic coupling;comprehensive functions stress一二ntration; technological improvement) N3 d4 f' P+ {7 B7 |
从(J) 膨) q) Q V7 R( F
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( i* X8 E w) W/ f! E产线的主要机器,硝按在干燥机内真空膨化、形成微小
4 T" h) J X" {; i& \, L J% ~气孔,提高硝按敏感度,从而可直接采用八号雷管起爆。: a) J8 D6 j% s6 f; C2 t
1 问题的引出
6 X8 |2 E/ O3 O& ?4 S硝按在膨化罐中进行膨化及出料时,膨化罐频繁地! b4 O3 c! c/ C& i9 D9 n d1 p7 _6 g9 \
进行定位启动,正转启动,正转停止,反转点动,在启动
& [; d/ d: ]4 m; j9 g' X- A和停止的瞬间,机器的负载相当大,造成巨大的冲击作
, @( Y, J7 c) `4 R/ i* h; }6 w用,因此在摆线针轮减速器与出料斗螺旋联接时使用了
# `7 X/ e! c: R7 B x4 u0 e2 m爪形弹性联袖器,以达到缓冲吸震的目的。
0 `/ p* G, D) _& a- t萍乡矿业集团661厂1999年10月膨化罐投产,到& u* M }/ [9 G+ Z5 V
2001年4月爪形联轴器由于严重断裂而报废。由于联
. \; m$ B* C8 y& O# E) A6 Y轴器与其轴的配合属于过盈配合,在拆卸时花费了大量+ E" E$ S5 ~* q% E$ H! M+ l# j
时间、人力和物力,并延误了工作计划,影响了产量。: X$ P" p9 S3 P
观察报废的联轴器,发现未断爪的根部存在明显的
, d4 l0 Z$ I6 \2 H8 D裂痕,而已断爪的断裂部位与裂痕存在部位一致。虽然
4 [- G" k, Z8 r8 [有弹性块的缓冲,但爪最后还是沿这些裂痕折断。8 a; V4 f4 A0 v! E. h( W/ a
2 失效原因及技术改进措施$ [% q0 R2 `; ?
2.1 失效原因
$ G9 H0 [2 ?% [! G4 c* n(1)报废后的联轴器爪表面粗糙度偏高(Ra6.3) o: K5 T* m/ k7 ? ^
(2)联轴器A,B两半的爪与弹性块配合后仍有间隙( b* j9 ~! J% [! Y7 k4 s- n- q
(1.Otnm),引起反向空程,冲击作用加大。
z! m. `3 \. b @(3)报废的联轴器使用ZG45钢,该材料应力集中敏
4 f( b6 M: v& t% ^$ c感。强度极限越高,应力集中敏感程度越大,消震性低。/ }, }8 B2 r7 X
(4)联轴器的爪与根部圆弧过渡值很小,几乎接近2 W M; ~ A. y) q3 v: E
900尖角,这类过渡形式极易产生应力集中,使应力极限% K8 Y4 D+ |3 L) J5 @
显著降低,在冲击力作用下,容易产生疲劳裂纹。
, p/ `) t: K" T) r2.2 技术改进措施4 o& v0 o' h' p+ `* g0 n
(1)降低结合面的表面粗糙度值。联轴器在频繁正9 _. K. W: ?- J# g& T& h4 V$ F6 G
反转工况下产生疲劳裂纹,表面粗糙度值越小,表面缺
( ^0 ]& d& Y9 v& W: `陷越小,耐疲劳性越好,将表面粗糙度值改为Ra3.2,
6 k4 p0 p0 B2 W# R' R8 v(2)严格控制A, B两半与弹性块的配合间隙均在
7 p/ R" u. ?- f' T: U( j$ u0. 3rnm以下,避免由于反向空程而引起的冲击。
6 ]9 e* w7 A1 o6 z( m(3)零件材料用QT60一2代替铸钢ZG45。球墨铸
" H" `$ U h$ C6 }, s铁的应力集中敏感度小,消震性能好,只比灰铸铁稍低,* N' A; q: b; ~* `+ T+ F
机械性能(强度,弹性,塑性)略逊于铸钢,抗磨性好;
+ [+ t% r# ~" a+ b( q其性能比较如下表:9 V/ y/ p( G- ?( [: q
彗能。b Qo.2 as热处理HB# L U; s b* c& f
材料(MPa)3 x4 c- U, w- B& Q
高中
7 s2 j5 N5 s) A" q! VZG45
9 y1 g3 G: s& ]7 G/ l热稳! g: P& S! h6 r, H7 N
定性6 Q7 N$ i$ p; x% a( k/ a
QT60一2
4 o7 H/ G8 b4 b# r0 N9 ~; u正火156一2 15
9 J+ L! r' `/ C$ _5 D% |8 @- g正火229一3 20
" \0 b5 Z! x- F# D' s1 u(4)增大爪根部的过渡圆角。在结构允许的条件下1 x k4 }4 U) `" q" m1 @. J
适当增大过渡圆角是减少应力集中的重要途径之一,将
! f/ `4 e+ ^( Q% C% t. T$ n90。尖角改成R10圆弧过渡。
1 B+ E7 s. @4 W/ C& S3 结论 k6 ]1 J) S" n( S6 Q& Z
实践证明,改进后的爪形联轴器自2001年5月安
% N6 t) a2 {) k6 P装,至2004年底报废,一直运行正常。在三年半的时间
0 h1 V7 u$ x; Z! \里车间的产量是改进前一年半产量的近3倍。每对联0 |) a- Z* ~6 Z# _" k1 q' p2 @4 y
轴器外委加工成本比购进原厂成品节约资金近千元,同
0 N3 u1 i$ u/ [时减少了维修的次数,保证了单位的正常生产。 |
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