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10天前
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[求助] 出问题了,渗透探伤有点状缺陷,越磨越多。

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发表于 2009-3-31 14:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口

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出问题了,渗透探伤有点状缺陷,越磨越多。3 S/ A3 `3 m! Q* E
铸件材质是SCW480,日本标准,含碳在0。2左右。3 W$ L9 ]- H6 g. I
铸件加工完成后,渗透探伤,有点状缺陷。用肉眼看不到。显像15分钟,约2-3毫米直径。& q, M5 Q. P+ {$ P" _4 q; K
怀疑是氧化铝,或小气孔。9 W, x, b" }! C, Z
那位兄弟遇过,请帮忙!谢谢!: l% V* {% a2 ]5 {4 F! |' }0 d
发现后补焊,焊后打磨,随打磨范围增大,缺陷范围也增大。好象是车刀压没了,一磨就出来了。
# o$ P7 p$ }; v; {" B  F0 B% e另外,中频炉脱氧铝加多少合适,根据什么来调整加入量。
发表于 2009-3-31 15:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
说明铸件的质量差,存在大量的缩松。
 楼主| 发表于 2009-3-31 15:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
不是,是缩松就好办了,是非常小的缺陷,不渗透根本看不出来。估计是气孔或夹杂。) ]% B' b, B. K+ p
超声探伤,和磁粉探伤都过,就是渗透过不了4 U* g, x& {1 B
) t$ s6 q$ {5 ]/ S$ x& t: |5 D/ y
[ 本帖最后由 myway198 于 2009-3-31 15:32 编辑 ]
发表于 2009-3-31 16:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那是夹渣引起的表面很小,内部很大,在补焊前应当将缺陷处往深处打磨然后再补焊。
发表于 2009-3-31 19:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
应该是显微缩松。内生气孔尺寸要大一些。当然夹杂物也有一点可能性,你可以做金相检测确认。我认为优化浇冒系统是关键。
发表于 2009-4-1 07:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是缩孔,学习了
发表于 2009-4-1 12:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该是缩松缺陷,别的缺陷不可能存在这样的问题!产品如果对渗透探伤有要求,那工只能报废了,缩松很难挽救的,只有调整工艺了!别无它法!
 楼主| 发表于 2009-4-1 16:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
可能大家没理解我的意思,缺陷的尺寸特别小,小到机加工完,渗透探伤是做的住的,但是,因为加工完后,表面有时有别的问题,要补焊,补焊后要打磨。打磨后渗透,这时会发现有小的缺陷,渗透不住,随着打磨的范围扩大,数量也多起来。我怀疑是熔炼质量的问题。要是显微缩松,不该在铸件的表面,这个铸件是环状,厚度在最小壁厚200-300毫米,缺陷发现的位置在侧表面,加工量20毫米,也就是在侧表面20毫米厚的地方发现的。上表面问题还没发现。
发表于 2009-4-1 19:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感觉象是气孔(侵入性气孔),关注一下出现缺陷部位的涂料
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