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目前,国内一般细长轴(2—3m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使长轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。 1、38CrMoAl长轴传统工艺流程和热处理工艺 热处理氮化要求: # {8 c8 q: v) R7 g( n! B; u
a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级; & Q ? H) D: U( {& v1 W" T9 z, U/ }& [
b.全长变形量≤0.05mm。
+ ?1 }$ A; P2 J0 R5 Y( O 在38CrMoAl长轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。 * P: N D# O* G- G
工艺路线如下:
2 u- K) ?' |1 w6 m, N# I l" e 锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火—粗车一精车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活.
; t% ^3 K4 {0 K6 M: i% _ 热处理采用二段氮化工艺。
8 E- ^6 b) g- }$ L `" {9 j 氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下:
/ B- w) _3 `9 X5 R! k1 x' M2 `0 K a.维氏硬度:表面:HV945;距表面0.05mm:HVl910;距表面0.60mm:HV348;中心硬度:HV294。
7 k/ k' X7 Q6 b6 M; d; V b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级;
6 a, x. j" P j7 J$ o- m0 ~7 c% n c.检测轴全长变形量为3~4mm。 " n# X( Y7 P# o& W
分析氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。 2、改进工艺流程的工序和热处理工艺
5 ] U( z& ~6 i3 s# |5 I; Q 针对上述情况,查阅许多有关资料,长轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。
% N/ a. G; g5 _$ b 在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。
% |) r1 @! `0 @# ?' E 改进后的加工工序如下: P8 e0 w% A4 }+ D
锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一精车(Ⅰ)一铣键槽—稳定回火一精车(Ⅱ)一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活
! b: ]% d7 y/ z, ~8 a% Q0 ] 氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下: \0 V& T" L9 Z' E/ x3 L/ Q
a.维氏硬度:表面:HV981;距表面0.05mm:HV938;距表面0.60mm:HV346;中心硬度HVl50g-292。
$ |! w7 q4 n4 q$ p$ J$ U9 R8 B b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级; + s+ v `5 d! J/ Z$ b
c. 检测轴全长变形量为0.02~0.03mm。 3、结束语 7 W- N, p; C+ ?& [
在38CrMoAl长轴氮化处理工中,通过不断总结经验,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。 |
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