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T60型汽轮机上盖在检修过程中发现一条长45 mm,深约25 mm的裂纹。上盖的材质为ZG20GrMo。裂纹位于上盖密封面外边缘,从铸造原始表面起裂,并向内延伸。如不及时处理,将会导致上盖破坏,设备损坏。为不影响生产,决定采用焊接方法修复。" A/ S6 K: K, T8 c* I
1 焊接方法及焊接材料的选择/ O( [; L6 X: k! ~( \. K
综合分析汽轮机结构和材料的焊接性、裂纹产生的原因、位置裂纹扩展方向,认为裂纹区域较小,对强度影响不大。只要能够将裂纹消除,焊修过程中不再出现其他缺陷即可,使用过程中焊缝及熔合区组织稳定,不出现裂纹、剥离和脆化。为此,决定采用异质低匹配的焊条电弧焊方法进行补焊。) f% q- |" q1 U( b
过渡层选用Z308镍基焊条,其规格为φ3.2 mm,填充层选用A402不锈钢焊条,其规格为φ3.2 mm。焊前不需要预热,焊后也不需要热处理,工艺性好。
+ @# d+ G+ K7 e' V% h; r2 焊前准备 @+ B8 @* _6 z
用砂轮机将裂纹打磨干净,并将附近的铸造缺陷清除,用着色探伤检查,确认裂纹全部清除。
. L- S. e4 J" {! @- K( d沿裂纹走向开坡口,坡口形状近似U形。将坡口及其周围100 mm范围内打磨出金属光泽,并且不得有水分、油和锈等污物。* x. D% m0 c2 h8 I+ ^6 l2 C
两种焊条均在200~250 ℃下烘干1~2 h,使用时放置在恒温80 ℃的焊条筒里,随用随取。4 t, e. ^! p' x0 K* l8 m
3 焊接操作
, U% a0 x" ~8 B c- e( @, g(1)用Z308焊条、80~90 A的焊接电流焊接过渡层,先从坡口底部开始,沿坡口面逐步向上,厚度控制在3~4 mm,后一道焊道要覆盖前一焊道的40%~50%。* `9 [9 Z* C2 @5 m: P* g( v4 V
(2)过渡层焊完后,冷却到室温,清理检查,确认无表面缺陷后再进行填充层的焊接。4 {; c& } \% o N
(3)在保证焊透的前提下,尽量选用较小的焊接电流,焊条不摆动,以减小母材对焊缝的稀释。
# h& E1 Z; i. m; }$ I9 j: ](4)采用分段焊和退焊,层间温度不宜超过200 ℃,以防止晶粒粗大脆化。
; P, Q' N' |& R5 D' c' e1 r(5)每道焊缝焊后进行跟踪锤击,以细化晶粒,改善组织,降低应力。" p: v& M( x3 e: x. j, \" i
(6)焊接收弧时,填满弧坑,避免弧坑缺陷。
. X+ g ~( K; `(7)每层焊完后,仔细检查,确认无缺陷后方可焊接下一层2 y3 }5 v L- o' |! k, m# ~
4 焊后处理及检验 i: H r% |5 ]2 |
(1)焊接完毕放置24 h以后,用砂轮机将密封面处焊缝打磨平整,符合密封面要求。其余与母材衔接的焊缝打磨光洁,过渡圆滑。; @1 p o0 `6 j
(2)用着色探伤检查焊缝表面,未发现咬边、裂纹等缺陷。
* L- D* F. w; c* [) v& a! d7 G5 效 果2 Y. }% w4 v9 i, k# i, t* |
设备从1999年12月运行至今,补焊处未出现任何问题。由此可见,补焊工艺和相应措施是合理的,为同类问题的解决打下了技术基础。 |
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