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一起锅炉爆炸事故的分析

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发表于 2009-9-14 09:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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内容摘要:本文通过对一起锅炉爆炸事故的分析,认为对于现在常见的额定压力较低的卧式内燃燃油(气)干背式锅炉安装时本体不固定,有可能存在发生炉膛爆燃时引发锅炉本体爆炸的隐患。) e; R2 k4 N: V* x
主题词:爆燃,爆炸,瞬间压力。
: B! D1 Z; o4 q, M0 o( R- N; b  s: b$ [3 d

6 g1 F5 z& c( B# z$ V8 P2 o3 O4 A2003年1月20日南京某宾馆一台热水锅炉发生了爆炸,无人员伤亡。
1 `  W8 s; p; I7 L$ X" Y. Z一、事故锅炉简介
) Q3 U$ I" q! v5 D锅炉的自然情况是:炉型:WNS350;额定出口压力:常压;额定出水温度:75-85℃;额定出力:0.35MW;燃料品种:轻质柴油。该炉95年制造,97年由制造厂安装投运。未办理锅炉使用登记证。锅炉结构形式为卧式、内燃、干背,烟气三回程,平直炉胆(图一)。, j' B1 E; k, P
6 L9 }6 C  u2 e3 f
锅炉水系统内未设置膨胀水箱,经实查锅炉水管路系统无补给水管路。据用户介绍,锅炉进水由宾馆变频泵控制的自来水直接提供,变频泵常年设定压力0.26-0.28MPa,锅炉投运以来一直运行正常(图二)。" {% A4 k6 M" k& r

- q) u' Y9 F$ R4 _, n% h爆炸锅炉房布置如图三:
" y& b) V7 ~9 @+ I' Y二、事故现场
1 |- Q2 _* _. _- F事故简要经过:据询问笔录,司炉工2003年元月20日19时15分开始点火烧锅炉,一直未离开锅炉房。约20时,司炉工观察了一下锅炉出水温度在82℃(控制器设定最高出水温度85℃,此时锅炉仍在运行),然后走向锅炉房大门,刚走4~5步,就听见一声巨响,发生了爆炸
, g0 L/ w% c. @; V% H  r事故现场破坏情况:
/ ^! L; ^) S( S, f+ a( J1.锅炉本体向炉前移位约1米。: s' o: ^2 ?7 K# E# b% t1 _
2.因炉体向前移位撞击储油箱,致燃烧器粉碎,油箱内凹约30cm(图四)。! T. r1 |. x0 d$ r
3.炉体前后烟箱盖板爆离本体。
' d) z. I) T/ K6 l  L4.炉胆后部缩瘪,最严重处离后管板约500mm,与后管板角焊缝处撕裂50周长以上(图五)。6 R4 U! K5 H5 Z( q2 D
4 Y. Z- E: F& g, K
5.与炉体连接的进出水管、排污管、烟道等整体断裂。
8 Z4 S+ k" b. l, ]7 a6.锅炉房后墙上原安装的电源控制箱被冲落地面,与其相近的电管线槽板冲散,电线断离。8 H/ v3 `& s/ M
7.锅炉房内顶部日光灯管未破裂,房间四周建筑物窗户玻璃未见损坏。
$ `' r- |8 F- C0 j三、事故原因分析
% _0 N: N* `2 O. Z2 x8 d; ~( L(一)锅炉运行中炉胆受力分析* ?# m7 M7 i4 g; n; A: h5 s, m9 r
爆炸前由于安装不合理,致锅炉长期处于超额定压力状态下运行。
$ F  j+ Q( V0 G# g  O- u! c该炉水系统为封闭状态,无补充水管及膨胀系统,且用户认为自来水直接对锅内进行补水(认为热交换器为混合式,事故发生后查实为管式),但未见锅炉在缺水状态下运行的迹象。分析认为管式交换器存在内漏现象,满足了系统补水和水系统膨胀的需要。故锅炉长期处于0.26-0.28MPa的工作压力状态下运行。1 x( u: z# Q' g) ]7 N* |7 U  f) c: v
平直炉胆强度校核计算分析:(按GB/T16508-1996《锅壳锅炉受压元件强度计算》进行)
2 \) v9 x& _) ^炉胆尺寸:外径Ф500mm,壁厚5mm,长度1800mm。; e+ k5 ~: y* R
材质不明,按Q235材料,屈服点按标准值,并假设制造质量完全符合《热水锅炉安全技术监察规程》和有关标准要求。
* Q5 Z: V& W3 `9 H强度校核:
' ^& H* ], v8 v. [( V% Z9 D$ @
$ E5 t3 q6 v3 z. q2 K+ `稳定度校核:
, |  D' e! s  Q( V1 h! n' ^3 U7 ?
/ d1 S, p3 j' d3 y5 v0 n1 F其中:[P]:最高答应计算压力(表压),MPa。8 |" w; Y1 A( b; T, r
σts:计算壁温时的屈服点,MPa。σts=148.8。" M& p7 V- r" ?4 b$ M
t:实际测量厚度,mm。4.5,t-1取4.5。9 G0 `; w1 f+ [, ?& }
n1:强度安全系数。n1=3.5。
- |. i  E; T! s5 D7 i1 J7 f8 I2 s. gDP:炉胆平均直径,mm。DP=495。
( o4 S* J7 b& A5 B& VL:计算长度,mm。L=1800: P( S# z  V' E/ s) }! h
μ:园度百分率。对于平直炉胆,μ=1.55 [; l/ E% e5 }3 A' E5 F
Et:计算壁温时的弹性模量,MPa。Et=195×103' @5 Z+ s' P. x6 z; y
n2:稳定安全系数。n2=3.97 O% P3 g" a) U3 J+ \4 [+ G
计算结果:
7 Y- S1 ^6 z0 ~" l" F) d/ T1 i强度校核:[P]=0.220MPa' H2 ]1 r1 o; ]0 V6 h' f4 O2 d
稳定度校核:[P]=0.187MPa7 X/ g  T2 U+ s# i6 D
分析:
4 v5 S. Y$ x$ ?7 Ma.炉胆的最高答应工作压力小于0.187MPa。$ d0 `( F9 N  b& W. e" c  \
b.炉胆稳定度失效先于强度失效。
0 g5 T- y  F8 g' ]8 U3 Rc.炉胆的失稳临界值分析。
" w: k$ {9 h) \% d7 aGB/T16508-1996标准中规定稳定安全系数为3.9,强度安全系数为3.5,其中考虑了壁厚、直径偏差,焊缝错边量、棱角度、内部缺陷等各种因素,若按安全系数为1计算,强度[P]=0.77MPa,稳定度[P]=0.73MPa,最小值[P]=0.73MPa。但当时此锅炉制造不在国家制造许可证范围内,其制造质量相对较差,故实际失稳临界值应小于0.73MPa。另外,此锅炉97年投运至爆破,长期处于0.26-0.28MPa工作压力下运行,再考虑运行中可能出现的水击等其它不稳定因素,其实际失稳临界值应明显大于0.28MPa,因此其失稳临界值应在0.28-0.73MPa之间。$ `: i; {' |  N8 w4 }! B- |* y$ ]
来源:中国发电网
 楼主| 发表于 2009-9-14 09:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
(字数过多,分两层发)
& X+ g8 H; w) W" e. J" x3 o& r7 B+ {/ P+ ?& ?) j

- W- h: Z$ M' w% }5 F+ b! B5 O(二)爆炸过程分析
3 h% {. z( |% Q' u经爆炸现场分析,认为爆炸过程由相隔时间非常短的两次爆炸组成。" Y. Y6 N7 C7 `0 p4 e9 e2 _
1、第一次爆炸
" U0 z9 {* X! y! Y询问笔录反映,该锅炉在正常运行中忽然发生了爆炸,此时锅水温度82℃,锅炉控制器设定最高出水温度85℃,锅水从82℃到85℃至少需要运行好几分钟时间。锅炉正常运行中忽然发生爆炸的可能性只有两种:一是受压部件直接发生爆炸,由超压引起,实际可能性很小;二是锅炉熄火保护失灵,当燃油中水或固体杂质(燃油过滤器失效时)瞬间使压力雾化喷咀断油或堵塞熄火,熄火保护装置未动作,当燃油重又进入喷咀或固体杂质在瞬间又被冲开时,大量在爆炸极限浓度范围内的油气混合物进入炉膛,炉膛内的高温耐火砖瞬间点着油气混合物发生化学爆炸。从用户了解到该锅炉自安装投运以来燃烧器及控制器未进行过维护,观察爆离本体的前烟箱盖板及前烟箱内壁为干燥的隔热材料,无水迹,因此使炉体前后烟箱盖板爆离本体的原因是由炉膛爆燃引起(由于燃烧器已粉碎未能对熄火保护装置进行验证)。. @  O' A3 c. O
2、第二次爆炸
. O* h& h3 I& G4 I炉膛爆燃时产生的高温高压气体在瞬间冲破前后烟箱,使烟箱盖板爆离本体。由于该炉采用干背式布置,炉后泄压面积远大于炉前,且炉膛内的高温高压气体从炉后泄出比炉前经烟管泄出路程短、流阻小,故致气体的绝大部分瞬间从炉后泄出。/ G7 F. e' `8 T) Z4 y  u/ I: v8 b
由于炉体仅放置在地面,未进行加固,炉膛内的高温高压气体在瞬间绝大部分从炉后泄出时的反作用力,使炉体瞬间前移,产生很大的瞬间加速度,加速度作用于锅内水体,使水体对后管板、炉胆、锅筒等产生很高的瞬间压力。/ ]8 G, ^4 F* C3 H% T
当炉膛内高温高压气体瞬间泄出时,由于气体流动惯性的作用,在泄出完的瞬间,炉胆内将会出现一定的负压。: q2 D# O( @. ~/ p3 B' V  L
锅内的工作压力、炉胆内一定的负压及水体产生的瞬间压力共同作用于炉胆,使炉胆在锅炉后部失稳,并在炉胆与后管板的角焊缝处撕裂。
# y4 v% c- Z0 I! [3 K' }/ j虽然爆炸前显示锅炉的出水温度只有82℃,但该锅炉进水无分配水管,锅内不同部位的水温差很大,局部超过100℃的水瞬间汽化产生物理爆炸,并从炉胆撕裂处向后喷出,将墙上的电源控制箱等设施冲垮,同时使炉体进一步向前直至冲撞油箱。3 N4 M7 v% l& c' ^, M5 M
锅炉只有82℃的出水温度,虽然有油气混合物的化学爆炸和局部超过100℃水的物理爆炸,但总爆炸能量不大,爆炸冲击波未造成炉体上方的日光灯管破裂(锅炉房窗户原无玻璃)。# e- q, p5 g; B. [- J
3、爆炸过程中炉胆的受力分析
( N$ H6 E6 a& V; l0 H6 f+ U0 f(1)工作压力分析
2 ?0 W0 Q& o/ v6 e: U平直炉胆,两头受到管板的加强,其强度及稳定度数值在炉胆中部小,两头大。上述锅炉运行中炉胆受力分析计算,理论最大耐压临界值在炉胆中部,为0.73MPa,炉胆两头靠近管板的位置,仍按GB/T16508-1996计算,安全系数都取1,炉胆计算长度L=1000mm时,得最小[P]=0.974MPa(强度);L=500mm时,得最小[P]=1.325MPa(强度);L=200mm时,得最小[P]=2.05MPa(强度)。可见正常情况下炉胆的缩瘪损坏应从炉胆中部开始。
3 B5 S* P" ]) [8 Z- k) d(2)水静压力分析
1 x0 M. R( Y3 l炉胆水平布置,直径500mm,水静压力引起的压差为0.005MPa,相对0.73MPa为0.68%,可忽略不计。5 C$ Q! u2 D+ A7 p/ N/ R
(3)炉胆内负压分析
  w* l+ S7 f* u当炉膛内高温高压气体瞬间泄出时,由于气体流动惯性的作用,在泄出完的瞬间,炉胆内将会出现一定的负压。' F+ z5 C  j# w! F
(4)水体产生的瞬间压力分析
9 V0 B, B; w6 S& D1 k/ A  Y" o6 T- s炉膛爆燃致炉体瞬间前移,产生很大的瞬间加速度,加速度作用于锅内水体,使水体对后管板、炉胆、锅筒等产生很高的瞬间压力,压力数值可用下式计算。. V* G0 i6 D& l8 n8 e0 R" ^
P=A×H×ρ
; \9 A/ R' Q; o- o& j- G其中:P:因加速度而产生的水压,Pa。
0 }& Y+ E) Q( h& QA:加速度,米/秒2。
! J: S, _( j# o" W0 r  g* ]H:计算位置与前管板内壁的距离,米。2 C% {6 X+ E* D" H8 H: r
ρ:水的密度,公斤/米3。
" X1 _6 T/ R. {& u3 |由上式可知,瞬间压力值与计算位置离前管板的距离成正比,后管板处的压力值最大。
  q8 O1 X' D$ b8 \9 l( T. }加速度A与炉膛爆燃能量、高温高压气体泄放速度及泄放面积、炉体重量等因素有关,直接计算不易,但可通过另一种方法进行估算。思路是找出炉胆最先缩瘪处,并估算此处的[P]值(实际爆燃时产生的瞬间压力高于此值),根据其与前管板的距离可估算加速度A。# F' g& S) ^& k/ }) D, c3 d4 R2 T
根据上述“工作压力分析”,靠近后管板处的[P]值最大,但缩瘪最严重处在离后管板约500mm处,可以认为此处为最先缩瘪处。此外,炉胆在后管板角焊缝处撕裂,角焊缝完好,角焊缝质量不良的影响可排除。' Q% C4 _( ]* O2 w
最先缩瘪处(离后管板500mm)的最小[P]=0.974MPa(按GB/T16508-1996,安全系数取1。L按500mm×2计算)- E$ H1 I+ ^% _7 X& k& x
压差△P=0.974-0.28=0.694MPa
6 S# K$ Z/ _) X+ X! E2 A1 {与前管板的距离△H=1800-500=1300mm6 X1 e6 m" q2 k: Y) `" p- F! o0 Q
代入前式得A=533.8m/s2。
$ f' w+ [3 C7 o; Q地球重力加速度g=9.8m/s2,可见后管板处炉膛爆燃致炉体瞬间前移,产生的瞬间加速度至少是重力加速度的50倍,造成的该炉后管板处瞬间压力增加值至少达0.96MPa。3 X+ x0 P+ C' P" g
虽然水体产生的瞬间压力持续时间很短,但对炉胆的失稳影响很大。" |: f, O! z1 ?& }) M
四、结论及启示1 N  W; q# H: w5 q; W
对于该台锅炉,熄火保护失灵和锅炉承压运行,是导致爆炸事故的直接原因;安装设计不合理,违反规定盲目使用是导致事故的重要内在原因。5 ~4 U9 b$ q1 f3 Y2 X+ B" z2 m
上述对事故热水锅炉进行了分析,对于蒸汽锅炉,锅内未全部布满水,情况略有些不同,但若有加速度存在时,锅内水体也将会对锅炉后部产生冲击,引起瞬间压力。
% C4 \5 M6 ~" H  e  a: w目前,卧式内燃油(气)锅炉安装时锅炉本体一般直接放置在地坪基础上,不加固定。若是湿背式锅炉,由于炉膛爆燃时气体的泄放口一般主要在前烟箱,泄放流程较长、泄放面积较小,泄放阻力较大,致泄放时间较长,反作用力较小,很难推动炉体移动。南京以前曾发生过两起卧式内燃湿背式锅炉炉膛爆燃事故,泄放口均在前烟箱,虽然均有人员伤亡,但炉体均未产生位移。但是,对于干背式锅炉,非凡是额定压力相对较低的锅炉,炉胆承压能力的理论富裕裕度绝对值较小,安装固定问题应引起足够的重视。
发表于 2009-9-14 16:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主有没有自己的见解啊?
$ o: T# O" R/ ~. n+ y而且我看了半天也没看出如何避免这种事故的方法。。。
 楼主| 发表于 2009-9-14 16:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我懂什么啊
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