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发表于 2010-8-9 12:53:28
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来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 walworth 于 2010-8-9 12:56 编辑 2 ?+ M9 f1 T& O* b& I
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一般情况下,这种大厂出来的材料不太可能出问题,不过也有可能是材料供货商内部出了问题,但可能性还是不大!6 U- ?( q9 S$ j0 G4 u$ Q( g- d+ q
5 O, I, v$ e! M- g( K+ P; Y& ^# f p. s我觉得,你们可以在材料上找找原因,因为调质后硬度要求低,热处理单位肯定在淬火后要进行较高温度的回火,因为不知道楼主产品壁厚是多少的,所以以下可能性也仅仅是个猜测,,我怀疑热处理单位用提高回火温度,减少回火时间来节省成本,检测方法可以切割开一个已经热处理过的报废产品,对其表面硬度和内部硬度进行对比,,,如果差距较大,那么就可能是热处理厂偷工减料了. 在表面层被车加工掉后,内部材质性能不稳定,导致切削困难." ~7 [5 d4 L$ j3 G
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一般材料,如果车削困难了,钻孔就更麻烦了~~~) {& |7 f- J" w! ^
$ A! {8 t. R2 r& Y8 BHRC20多,应该很容易加工的......直径200左右,我这边单面车削量基本在4-8MM之间(大连6150普车),只有硬度过HRC35才会加工困难... |
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