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[讨论结束] 伺服电机问题

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发表于 2010-9-26 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南玉溪

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一个送料平台,X轴回零时到零位(反方向)还会往正方向运动一下,就像有回弹一样,是什么问题啊
发表于 2010-9-26 17:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的太简单了,不知道你的这个是什么控制方式。
7 X; v3 u6 \; v4 H; w如果是模拟量控制,可能是信号受到干扰。
发表于 2010-9-26 20:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键是能不能回到零位,会不会影响你的定位和加工精度,如果可以那没有关系,就是你所谓的弹一下的动作是可以通过参数设定的。
 楼主| 发表于 2010-9-26 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
发表于 2010-9-27 15:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼主的问题,我想这种情况是不影响回零的
4 ~, A, D  q, ^3 |1 F这个没有问题,机床回参会有两个限位,一个是减速限位,一个是过限位,回参时,先碰撞减速限位后,机床减速寻找零点,当其无法找到时回正寻找,再找不到就坏了,超程报警。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
呵呵,现在只有晚上有时间了,现在那个送料平台做一天会出来几片产品尺寸不对的,郁闷!~我又不可能守在那里,改天我换一个伺服电机试一下
发表于 2010-9-27 21:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?" C! z2 q  }2 M2 Q6 j
ninini 发表于 2010-9-26 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 q: I. N5 _# o% w
可以明确的告诉你, 不正常!: Q7 j( Y. I; k: e9 n7 ^7 m
原因很简单: 当你"推"平台时, "它"退回来是对的, 但是"它"就自己在那里做往返运动, 说明已经产生了自激震荡, 需要对伺服单元或伺服电机进行调整;0 ~, p( b9 |; M5 R! C! n
简单猜一下: 楼主的伺服电机或许选小了...

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发表于 2010-9-28 13:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意楼上的意见,只要是自己在做往复运动就不正常,以前如果是正常的,问题出现在反馈上或是伺服上,的看是全闭环还是半闭环的
发表于 2010-9-29 17:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电方面得承认不专业,但伺服用得多了,忍不住也说几句。
9 y, @8 [4 G& H9 ]8 R我估计还是你电机功率选择小了,或选用带刹车的伺服。
发表于 2010-9-29 21:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是设置为伺服归零了?
* |$ k$ K+ G1 V4 o  v  u归零可分为机械归零(光电开关类)和伺服归零
发表于 2010-10-2 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
從樓主的描述聽來6 G6 n* J) E4 R
我覺得像是OVERSHOOT的情形+ k( W' {3 C6 k. o& g2 ^6 \4 F
(1)通常OVERSHOOT代表比例增益太大," c  o/ I6 w; b+ q
     最常做的動作是減少比例增益- W) c6 r) [/ ^6 w5 G& r2 t; F3 B) ^3 w
    至於伺服的那個參數代表比例增益就要請樓主自行查使用手冊了1 J& g+ U) e- U
也有一種可能是
" b: O0 V! A1 X2 N. m( s" e(2)機械或傳動機構的剛性不夠/ R# x. p0 p9 M5 P# e  x
    這是個人的親身經歷
; B, H2 ~/ f& ?' ]/ n% [    我們的機台很大
- q# K, n+ J& d3 b4 j. e    為了省錢  選用時規皮帶來傳動0 L" t- U* n6 d& l0 n2 j. ^
    結果就發生OVERSHOOT
% t( E: X; U2 r9 \, m      第一次大家都花工夫研究伺服增益+ B0 x+ V4 w+ \9 r" P% A
    白費力氣
/ M' ?, N9 o& ?: [    有一次更換皮帶的過程中發現更換皮帶的規格對這個情形有影響
# b& @- [# J5 R6 P# r7 |    在網路上查到一些前輩的經驗分享
0 S+ K6 R% i& C/ D* z    這種情形確實會發生

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 楼主| 发表于 2010-10-3 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天出差了,没有关注事情进展,呵呵,等放完假上来通报结果啊!~~~谢谢这么多热心的朋友^_^
发表于 2010-10-3 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 BSLee 于 2010-10-3 13:28 编辑
% {: S' D/ L4 U- ]4 Y3 p6 j3 K! g. Q5 d7 p: \0 f
昨天翻了以前的筆記,
! D1 z/ s/ _9 j有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性,8 S3 N9 ^3 X5 C$ N) s
慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).
. @$ M  O* u. y4 Z1 t# A
! I$ a2 W- B( y2 c6 ]/ h$ t; h' X朋友設計的第一個機台很成功,7 v. p: s! G7 R4 K; O
客戶為了提高產量,( [- ?+ d7 m1 ?3 L
要求朋友把機台放大,0 Z8 A7 M% ~, l% i! p3 e# M% l% m1 k3 O
我的朋友把機台放大,$ \3 w; `5 e$ V9 t7 o. {
是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大,9 J# b( d  ?; F8 P9 |! B
所以他沒有更換馬達.
% s. U# Q- r/ k9 y但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形., i1 ^# x/ ~  F: ?5 v# k* o
所有機械工程師都確認他的設計沒問題,
! A8 f1 h5 z! a6 C9 i* l9 O! ?; {! M電控工程師一開始也束手無策,
1 L* l" {! |7 m/ j* Z7 a7 O/ E4 I9 \後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),
* @5 }7 s* F3 `  C4 d5 ], k" G我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),- t2 S3 F0 V8 r. O4 x
一切OK.
 楼主| 发表于 2010-10-16 00:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天把电脑主机杀了一下毒,杀出一大堆来,但装上后还是出现问题,现在与另一台机器互换了一下伺服驱动器(一样的机器),明天通报情况,最近在忙其他事,这台机器用的是YASKAWA DRIVE,上次调整了PN100及pn101两值(调大),即调整其刚性,但还是有问题。
发表于 2010-11-17 16:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
驱动过冲了???
发表于 2010-11-21 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是回零方式
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
现在把两台同样的机器上的伺服驱动器调换了一下,然后更换了继电器的插座,就好了,郁闷得要死,都不知道怎么好的!~~~~~~
发表于 2011-4-12 09:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
这是参数设置的问题。回零有个设置,找到零点后因为有惯性,不可能停在刚好零点的位置,肯定要往回走。另外参数中还有个零点偏移的设置,可以调节零点偏移零点标记的距离。
发表于 2011-4-12 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,这个问题很简单,有的回零模式就是这样的,关键是看你的当前值是什么位置?要看编码器的数值才准的
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