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10天前
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[讨论结束] 伺服电机问题

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发表于 2010-9-26 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南玉溪

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一个送料平台,X轴回零时到零位(反方向)还会往正方向运动一下,就像有回弹一样,是什么问题啊
发表于 2010-9-26 17:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的太简单了,不知道你的这个是什么控制方式。% A9 z9 b# h, \2 ^5 Z+ m6 n
如果是模拟量控制,可能是信号受到干扰。
发表于 2010-9-26 20:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键是能不能回到零位,会不会影响你的定位和加工精度,如果可以那没有关系,就是你所谓的弹一下的动作是可以通过参数设定的。
 楼主| 发表于 2010-9-26 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
发表于 2010-9-27 15:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼主的问题,我想这种情况是不影响回零的
) d, O. Q, |" t' z这个没有问题,机床回参会有两个限位,一个是减速限位,一个是过限位,回参时,先碰撞减速限位后,机床减速寻找零点,当其无法找到时回正寻找,再找不到就坏了,超程报警。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
呵呵,现在只有晚上有时间了,现在那个送料平台做一天会出来几片产品尺寸不对的,郁闷!~我又不可能守在那里,改天我换一个伺服电机试一下
发表于 2010-9-27 21:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?1 h3 A5 d0 @3 p+ ]6 W: {/ o3 J
ninini 发表于 2010-9-26 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

% X! g* m: v) u; V可以明确的告诉你, 不正常!
* m# k( R0 ]! t% e& q原因很简单: 当你"推"平台时, "它"退回来是对的, 但是"它"就自己在那里做往返运动, 说明已经产生了自激震荡, 需要对伺服单元或伺服电机进行调整;. Q# B" O/ p0 }( z% M9 n3 j6 F
简单猜一下: 楼主的伺服电机或许选小了...

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发表于 2010-9-28 13:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意楼上的意见,只要是自己在做往复运动就不正常,以前如果是正常的,问题出现在反馈上或是伺服上,的看是全闭环还是半闭环的
发表于 2010-9-29 17:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电方面得承认不专业,但伺服用得多了,忍不住也说几句。! x/ D/ L5 v/ Z* p: P" B2 p
我估计还是你电机功率选择小了,或选用带刹车的伺服。
发表于 2010-9-29 21:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是设置为伺服归零了?6 C9 e4 L$ C9 Y
归零可分为机械归零(光电开关类)和伺服归零
发表于 2010-10-2 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
從樓主的描述聽來/ C. F1 ^' [; Z" D/ @3 J
我覺得像是OVERSHOOT的情形- L' t9 f1 e9 `6 F3 m- r
(1)通常OVERSHOOT代表比例增益太大,5 ]1 V6 m2 Q+ r" U$ h7 A3 G) ]/ G
     最常做的動作是減少比例增益
! M% q% N* T8 n/ `    至於伺服的那個參數代表比例增益就要請樓主自行查使用手冊了
' X! p: S$ z$ c& E" [也有一種可能是9 e4 c' C9 U0 {! x6 `( H, b  b
(2)機械或傳動機構的剛性不夠4 H& B1 M  v/ J, R1 V5 I; w
    這是個人的親身經歷) c. _/ V$ c' T4 q8 r) K. _
    我們的機台很大5 w1 F$ \9 ~5 N  J; {
    為了省錢  選用時規皮帶來傳動
) i) C' v6 @, k0 t2 G9 h    結果就發生OVERSHOOT
* e& f1 G( v4 ?# m, V- Z/ N1 q3 p      第一次大家都花工夫研究伺服增益+ ]  m! \8 g0 S5 P+ ^
    白費力氣# C; w% w5 @, a* }9 f7 I3 I
    有一次更換皮帶的過程中發現更換皮帶的規格對這個情形有影響. L" U( Q7 S; Q2 N( h" j
    在網路上查到一些前輩的經驗分享6 ^" M6 r, ^! }# o; _4 h5 ?/ ~
    這種情形確實會發生

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 楼主| 发表于 2010-10-3 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天出差了,没有关注事情进展,呵呵,等放完假上来通报结果啊!~~~谢谢这么多热心的朋友^_^
发表于 2010-10-3 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 BSLee 于 2010-10-3 13:28 编辑 : a: F1 M' K' q3 |& e
% ?: M6 F/ U: c+ F1 h  o( _
昨天翻了以前的筆記,
! o8 D. P$ a3 _有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性,, d* M+ r: w! |" s' w
慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).+ |2 w, G/ d, T) Q
! A' Z8 `- z& s. T6 m
朋友設計的第一個機台很成功,# z* j( g  k* c0 C- S
客戶為了提高產量,6 U9 ]+ A, o' Z; Y; x: k
要求朋友把機台放大,
4 I8 o( O7 ^8 I4 e3 m4 h0 h" |$ D% z我的朋友把機台放大,
  n$ \3 }/ ~& h3 W% O+ C是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大,
: ^9 q6 y- G: |所以他沒有更換馬達.: u) S( z: K0 r  a: y% Y! U4 P  m
但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形.
- f7 o# z7 P( V, Y" P# H% G/ w0 E* W所有機械工程師都確認他的設計沒問題,2 R7 |' \- B+ @
電控工程師一開始也束手無策,
, H6 o! ~4 ?! T+ i8 R後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),
8 _! Q; P# @! d) B0 d我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),
/ i& L" V2 f/ P, c8 N* q一切OK.
 楼主| 发表于 2010-10-16 00:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天把电脑主机杀了一下毒,杀出一大堆来,但装上后还是出现问题,现在与另一台机器互换了一下伺服驱动器(一样的机器),明天通报情况,最近在忙其他事,这台机器用的是YASKAWA DRIVE,上次调整了PN100及pn101两值(调大),即调整其刚性,但还是有问题。
发表于 2010-11-17 16:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
驱动过冲了???
发表于 2010-11-21 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是回零方式
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
现在把两台同样的机器上的伺服驱动器调换了一下,然后更换了继电器的插座,就好了,郁闷得要死,都不知道怎么好的!~~~~~~
发表于 2011-4-12 09:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
这是参数设置的问题。回零有个设置,找到零点后因为有惯性,不可能停在刚好零点的位置,肯定要往回走。另外参数中还有个零点偏移的设置,可以调节零点偏移零点标记的距离。
发表于 2011-4-12 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,这个问题很简单,有的回零模式就是这样的,关键是看你的当前值是什么位置?要看编码器的数值才准的
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