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一、龙门刨床存在的问题 我集团的龙门刨床经过近20年的使用,其运行状况每况日下,工作台频繁越位,故障停机率逐年提高,加工件表面出现“鱼鳞状”,造成了很大经济损失。因此需进行技术改造以提高机床的精度及可靠性。6 ~7 Y' [7 X6 ]8 m& o
二、改造方案的制定与实施; e: s0 g3 t# [2 h" T
1.电气方面
. c) W9 u% _* ?4 u 将龙门刨床原有的控制线路、励磁变流机组及直流调整部分全部拆除。只保留通风机、润滑泵、左右垂直刀架及横梁升降电机的控制线路。选用SIMORGEK直流调速装置代替原主拖动调速系统,该装置具有以下特点。
2 C8 N/ J/ b4 T+ ?" K9 g. B# V& ^ (1)该装置为三相交流全数字控制装置,用于交流调速电机的电枢和励磁供电,体积小,结构紧凑;
6 M. S \ G% z, d3 ?2 ]% c (2)完备的控制功能可满足龙门刨床工作台控制功能的要求,大大提高了加工效率;5 H( ]6 g; N5 o! i' S) N& u5 B
(3)微处理器能快速适应负荷变化,并能记忆故障数据,方便故障迅速排除。
" \# y' P) G6 q/ Y& J( _ 为进一步实现设备安全运转,我们又在左、右刀架的两端和中间加装了行程开关,避免了刀架间或刀架与横梁端部的挤死现象,其电路原理如下图所示。% T. M4 u3 F" I/ I% a( b( ], }9 S
2.机械方面
; t, H8 Y1 w$ V, ^ (1)修理工作台传动齿条,更换与之配合的斜齿轮;
; Z1 g1 v7 a) d/ R; x& c$ ?, r (2)更换横梁的左右刀架丝杠及螺母,更换左右两进给箱的部分齿轮;+ ]0 D' X- n) ]7 H! U4 Q
(3)各轨道面进行刮研修复,达到国家标准;
9 X2 T7 C( ~% T/ `3 z6 E/ v1 p (4)自身精刨工作台上工作面及两侧面。
; x# S: n @2 S- J# l 三、改造效果 a/ ^8 k& k) l7 {$ k& k/ \
技术改造后,已使用2年,其间故障停机率大大降低,加工质量和效率显著提高,取得了较大的经济效益。 |
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