QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2372|回复: 0
收起左侧

[转帖] 转向节内孔椭圆解决方案

[复制链接]
发表于 2010-11-12 23:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
摘  要:转向节机构不对称,导致机加工后内径尺寸椭圆变差大;通过退火处理,消除毛坯铸造应力,达到工件综合性能及尺寸要求。
# @; l: y' A" N. Y关键词:转向节内孔椭圆 解决   
; E, M6 \- E0 f+ {  O6 E- m4 F    1 问题描述8 ?7 ^7 `8 |2 W: c; V( P
    转向节材料:QT450-10,表面喷丸强化处理。现加工工艺为:镗φ82-0.078mm内孔,再以内孔定位,套车外径。问题点:镗孔完成后,内孔尺寸合格,椭圆0.01mm,套车后测量内孔尺寸,椭圆0.03-0.045mm。为便于查找变差点和数据分析,在内孔的内外侧和垂直方向上分为4个部位,对称方向上的8点作为测量内径的测量点,分别为A、B、C、D。
# l* T  L. B- l+ D$ e" ^- O1 [3 S    抽取5套(左右各5件),使用测量工具:内径千分表,精度:0.001。尺寸见表1。
" h/ A3 s, n0 k: S5 q; c         左件  3 V" k0 Z" |4 x6 {; I$ D) D
    序号    A        B        C        D    椭圆度
1 [( b/ i; k7 h; j     1   81.913   81.883   81.915   81.913  0.032
4 K0 ~: l- I: k7 e& o6 P# p     2   81.923   81.887   81.926   81.923  0.039
8 W& ~  h  Q0 q     3   81.914   81.88    81.917   81.915  0.037% a6 p1 W- o0 ~/ @
     4   81.914   81.883   81.914   81.905  0.0315 p  h" [* W7 i* P9 \1 e% y( R
     5   81.916   81.881   81.92    81.926  0.045( _# s* ^  r  R, V7 z8 n
     左件椭圆均值:0.0368
! Q. ^4 j9 o8 @         右件$ f8 t+ ~8 _$ Q, v: h9 {
    序号      A       B        C        D      椭圆度
. q3 C" n; Q" F: e. f, ]     1     81.897   81.877   81.91    81.895   0.033: {7 v( h2 Y3 b3 g
     2     81.914   81.885   81.916   81.912   0.031
9 z3 C9 U- K4 V* k     3     81.919   81.884   81.925   81.924   0.041: l  Q, ~/ n$ c" [; ]
     4     81.915   81.886   81.916   81.914   0.03
; q/ u+ p% k: T2 X$ ^2 @$ V8 {     5     81.921   81.885   81.927   81.917   0.0428 W4 u8 h6 l" }/ Q# d& K! @
     右件椭圆均值0.0354
9 d) `1 x8 i7 S  h" y    通过表1数据显示,尺寸主要变差点在B部位,且左右件变差部位一致。5 ^- G$ G  M: n$ u& f( S
    2 原因分析
/ }5 q' r( ], m8 C( ^    2.1 化学成分及金相分析:检测工件化学成分:C:3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化学成分符合产品标准。金相分析:基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。
8 {4 U7 K9 `  Y6 V! T$ z8 t/ V' y    2.2 结构分析:铸造结构工艺性分析,Y—Y方向结构不对称;单边加工量4.5-5.5mm,加工量大。
) r$ K. l+ r8 K; Z) E8 ]. y    根据以上现状分析,由于铸件结构不对称,铸造过程中,各部分的冷却速度不同,在同一时期内铸件各部分的收缩不一致。但铸件各部分彼此相连,互相制约,不能自由收缩,因而产生热应力。经切削加工后,应力释放,是造成内孔椭圆变差的主要原因。为解决椭圆大的问题,通过热处理方式,对铸造毛坯进行退火处理,成功解决了这个问题。
( Y3 J- C& d2 b$ V6 T/ H    3 热处理工艺1 q9 d8 ^& G5 D! {) {
    将工件随炉缓慢加热到Ac1以下的温度,约600±10℃,经4-6小时保温,随炉缓慢冷却至250-300℃出炉空冷。1 ~5 h. x& }  C+ l. X% M9 ]
    4 试验结果5 c4 E* `. h! n* l6 R  u. ^. @8 I
    4.1 对退火后的工件进行机加工:镗孔、套车外圆后,检测内孔尺寸,见表2。& \& p8 ?( N( g) m$ [+ v5 T$ |$ p
        左件2 t& m4 P# ]& v& d- @- A' a
    序号      A        B        C       D      椭圆度
2 `+ p7 w) d1 i3 D     1     81.902   81.91    81.907   81.9     0.01
) F+ I! E# B; n$ T9 W; P9 \     2     81.908   81.918   81.913   81.915   0.01: n. c2 @" Y) H0 \% y: P
     3     81.908   81.918   81.91    81.921   0.013
1 v5 \% W; h% F1 p% O8 h     4     81.912   81.925   81.913   81.933   0.021" Z9 N; [" i( w8 B5 |7 J# I; Y
     5     81.9     81.91    81.907   81.922   0.022  \& {( R7 U! Y0 y1 K7 P( X5 x) H6 Z( C  [
     6     81.892   81.9     81.9     81.922   0.03
7 K5 M2 d0 m: O" J* E' Q     7     81.9     81.9     81.903   81.917   0.0173 I& O; S$ E% J2 e0 {9 D' B
     8     81.891   81.89    81.895   81.898   0.008+ E2 k" h# f1 K% }7 E
     9     81.907   81.902   81.9     81.92    0.02: f/ ]2 d) T8 }
     10    81.897   81.902   81.891   81.913   0.016
* G7 r, q5 B# {1 p+ q# L* a0 Z        右件 6 [3 Q/ O9 V: Y* i3 Y
    序号     A         B        C       D      椭圆度7 J: R( j" h7 c
     1     81.908   81.908   81.905   81.925   0.02
* G( u: R8 L- k1 d     2     81.908   81.913   81.91    81.922   0.014
# o3 f/ ^- D( K) |* E; A( X     3     81.907   81.917   81.91    81.925   0.018% c5 U; P8 j) ?9 t! W* n, a" b) u* c
     4     81.912   81.918   81.915   81.931   0.019
5 @2 s/ R4 b3 ]9 P, f     5     81.899   81.908   81.902   81.916   0.017
% g* Y. u& U- F2 y5 ]     6     81.89    81.9     81.892   81.912   0.013
4 h/ D8 e+ \" A. y/ D% P6 }     7     81.895   81.908   81.897   81.914   0.019
$ R% x7 g' s, O( g" G$ O     8     81.887   81.895   81.888   81.908   0.021, ]7 R5 y. Z4 q0 i
     9     81.902   81.903   81.905   81.91    0.008* Y3 ^0 I5 W; G3 R4 H8 c7 n2 J
     10    81.89    81.889   81.893   81.894   0.005* e; i) t# f7 h- S
     右件椭圆均值:0.0154
% N  d- d4 M; d* R# D     左件椭圆均值:0.0167数据表明,工件通过退火处理,椭圆明显减小。% Y% f# u/ S' ^5 _+ S3 ]
    4.2 金相分析:对退火后的转向节进行金相分析,基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。
7 ?) Y- S9 p2 `. U9 Z: I6 t     浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。* \4 H# P/ z$ u& |
     5 结论
0 O& Y; {0 W" B6 H     生产实践证明,球墨铸铁转向节经退火处理后再进行机械加工,有效的控制了工件的加工应力,椭圆明显减小,且基体组织合格,保证了产品品质。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表