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[讨论] 路过的朋友请进来看看(车床上加工零件壁厚问题)

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发表于 2011-4-3 13:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳

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如图所示:) ~( G6 B. N3 G6 N
零件材料铸件 批量生产  第一道工序是加工大面及 直径60的孔 然后再以大面及 直径60的孔定位(外形角定位), 出现了问题.." K1 a- V# [5 s
8 S1 n& a' C  x- J$ n
1)零件壁厚不均匀(大的相差4MM)% S. q4 i; L  _8 F
2)工件嘴巴(即加工部位) 甩的厉害 ..(好的有2MM)
) H8 O  U" {/ u& h( p( j% z% e8 B( U  g: {, v& J7 D: T
大家觉得采取什么措施 才能让车出来的 壁厚均匀(允许0.5毫米误差)
' j7 O9 O9 h  i3 ~9 N
3 i  `- C+ |7 o2 L3 U1 m% P& E谢谢
01.jpg
发表于 2011-4-4 10:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用菱形销定位在75外圆的内孔里,再车外圆会好一点
发表于 2011-4-4 12:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主说的问题基本看懂了,但感觉条件不够充分,个人能力不能分析。有疑问,为什么要以60内孔定位呢?从图纸上,个人感觉是要保证75的外圆、及该处的壁厚、120的孔心位置。既然这样,为什么不考虑以75处做基准定位呢?
发表于 2011-4-4 12:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
3# haludyi 6 ~) d. U2 n- u% W: o8 |  E9 S7 d
8 t1 [/ R( U$ o  |6 N; z1 \
以60的孔定位是 因为60的孔是基准孔,(图纸上)所有的位置度及尺寸精度 都是从它出来的..
3 _; N1 V; ^: S4 I
+ P6 f; w4 x! P4 C9 U% |2 r1 N3 d现在的问题是 中心高120 在上车床车时候, 上下甩的特别厉害,有没有什么办法可以调节 中心与车床中心基本一致...; k& y& H- N* N
& x, l. h5 s! Q4 f
谢谢】】
发表于 2011-4-4 12:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
2# mengfansheng 9 T; e/ @, ]% U- ]8 f
1 z2 m( t) B/ A* \/ N! Y! o' Q
左右自由度 可以进行适当的补偿 : q1 A' X8 F' Q4 y- d7 f& V
, r, d6 }0 h: f
但是上下自由空间(甩的空间) 没什么作用吧 , c* R; J# f5 |" k0 N' ~

3 G: E) o, U: p( i4 S谢谢
发表于 2011-4-5 09:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
1  先按毛坯各部尺寸定中心线,并在毛坯面外划中心面的交线。8 Q7 h( Z8 f) ?  y- t1 N! I0 c
2  用四爪卡盘夹下端,按中心面与毛坯面的交线找正,车端面、管孔及60孔。! `. \1 z5 c/ V* G5 n! B$ R
3  调头,以60孔结合中心面与毛坯面的交线找正,车大端面及φ100孔。
, @/ e) G8 t2 h" {$ e这样管臂就不会偏那么多了。
发表于 2011-4-5 14:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
甩的原因是因为不平衡,一是降低转速,尽量减小不平衡造成的甩动,这样效率低了点;一是在另一侧配重,达到动平衡。
发表于 2011-4-5 16:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该是你的毛坯有问题
发表于 2011-4-5 17:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这个零件做的话要想保证不出现问题,必须使用弯板,尽量不要把零件弹出来的太多。还要在弯板上使用配重,这样可增加车削的稳定性。我建议你就不要使用卡盘了,直接在拨盘上安装弯板会好点。: \. }/ o" F( P/ n' f' f2 F  i6 q/ q
这个铸件是什么材质的?外径75孔处的内孔是不是已经铸造出来了,如果是铸造出来的,你就利用我刚才说的使用弯板和配重,在加上尾做用使用顶尖顶住来车削就OK了。如果不明白就加我QQ328500000
发表于 2011-4-5 17:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
做一个辅助加紧装置,在偏心较大的部位顶住零件
发表于 2011-4-6 13:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
9# lfcnc 这个铸件是什么材质的?外径75孔处的内孔是不是已经铸造出来了,如果是铸造出来的,你就利用我刚才说的使用弯板和配重,在加上尾做用使用顶尖顶住来车削就OK7 ^2 u7 R, S) w; K; P- e. E2 h/ Y
/ K7 D! Y; H  w) |# p% h

4 S2 a! R5 S+ s8 K3 S3 P# G5 H- UHT150  是铸造出来的  加工时使用了弯板和配重,但是还是甩的厉害...(配重 效果不是很明显 ). w  R4 t" T/ d: z# e% M; x) k# X
6 b, c4 \0 h& U2 [5 r
小弟猜测是不是 配重位置及大小(G) 没选合适  4 a6 L- M3 T2 l2 @

" P4 A6 X* T$ E, n该如何确定 配重块的位置 及大小呢?
发表于 2011-4-6 13:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
6# gaoyns ' k; G! K. S7 m  Y7 m
% D: X* c/ Z  c+ ]
谢谢!
, ^; }1 ^' X2 v( I7 c% l% m. m. H" H. e( ~
但是是大批量生产 ,如果采用划线 找正 效率有点低..
发表于 2011-4-30 12:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.前序加工的60孔,是否和毛坯75圆垂直。" {% j4 }9 ^8 b2 o( W. `9 J# S# e
2.前序加工100圆的面,120你要一序的时候你就要约束他的尺寸。! k% Q$ B7 s: ?, ^; K
不知道你的夹具是什么样子的~只能分析到这两点啦- i9 r  O' g+ l" p% a) M
前面两个问题解决的话,应该问题就不大拉!
发表于 2011-4-30 20:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
.前序加工的60孔时你是非一刀把75圆的端面一起干出来了..如果不是一刀出来的很容易出现你说的情况
发表于 2012-8-27 21:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这种工件建议在车床上采用花盘加角铁的装夹方式,装上配重块保持旋转时的平衡,以大端面和φ60的孔为定位基准,压板压紧后车削就不会出现楼主所说的情况
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