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[已解决] 工艺编排

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发表于 2012-3-28 08:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

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本帖最后由 wwjxgz 于 2012-4-14 16:26 编辑
0 Y+ H! a/ ^- ~6 S4 i2 a' U5 y" t4 @/ F) H# }4 }; F5 P3 O" W* h* ?
各位老师、前辈:& \, w% C4 Q; X8 n& q
    我是刚到公司不久,负责产品工艺编排工作的,工作经验相当不足。平时仅安排些普通螺栓、螺母等标准件方面的工艺编排。现遇到一个难题,求教各位该如何处理:
6 y/ E# y1 G& F2 l5 B    产品要求信息如下:/ d+ B* L% a5 W' u. p8 _
        1、产品名称:地脚螺栓
" F* m% y! l) Y* u7 R( o. K5 {        2、规格:M85*2130
. A$ [& _  F% t$ l3 ~) r0 w* c/ u0 n        3、表面:发兰
) A- R. q+ e. X        4、抗拉强度:Rm 540Mpa2 y- F  A3 _7 T" H
        5、硬度:HB 158-198
7 @  c, ~4 d% U$ |) i/ ~+ [        6、常温冲击功大于等于24焦(J)
1 {. E6 s$ `7 ]8 b$ C, p% G6 s    请问:
' X, @& q7 N6 l% _        1、采用什么材料?(我公司的总工说采用45#热扎材料)
. z7 D1 S; M! p/ F1 \/ J5 Z0 y        2、加工工艺如何编排才能满足产品性能要求?(特别是热处理环节)1 |& I1 O/ O, f+ V. V/ r
        3、期间有哪些加工要素是必须关注的?  Y8 Q0 k& B4 |/ q) y
    以上请各位老师、前辈看过后,给予意见,如能为在下模拟一个工艺,在下感激不尽。
- G) E) c) I  A. f    谢谢各位老师、前辈!!!

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wwjxgz + 5 好题目。

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发表于 2012-3-28 08:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以采用45#热扎材料。
# \* V' `; a. J" \L型地脚螺栓大致的工艺流程:
& d0 J5 f9 z: V9 A拉拔(拉丝)→切断→倒角→缩杆/车中径→滚丝/车丝→折弯→热处理→表面处理
# q, i6 m5 Z+ \& \根据产品的技术要要:3 e6 ]/ c% |  |( i* k  y8 c& v
热处理工艺参照热处理手册) z! I$ u- }9 r5 h$ n& E" g/ a
表面处理工艺参照表面处理手册

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tdragonfu + 2 技术讨论

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 楼主| 发表于 2012-3-28 08:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 09:06 编辑 / x, W& N( K- H% o) {+ F

& Z7 c3 R8 }1 D2 n1 X: B% Z, w请各位老师分析下我拟进行的工艺编排是否可行:
1 o/ `2 D: x7 B- e, I" W  1、采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%)2 w2 W, `1 W8 ]8 |  M/ I
   2、采用热处理方式:正火+回火
" H* U$ k5 u% ^- V* V' N  3、热处理步骤及温度控制:6 K; i7 k  E$ T) g% j
    3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)
5 L. U. Y. J0 \3 n1 T) M    3.2 保温120分钟
( z4 r% |( {* N) m    3.3 回火温度600度& f4 h, b0 r6 r
    3.4 保温时间180分钟8 |) X" a- U  y
问题:
5 P! o" P5 c* }- B' _7 O8 ^# y  1、如此编排后出来的冲击功只有18焦、硬度偏低和抗拉强度比较差(即:达不到规定要求)。
发表于 2012-3-28 09:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
力学试样的取样部位在哪里?
; d5 `+ w( w+ @& N8 \% _! a螺栓直径较大,45#淬透性差,如果在1/3R或心部处取样,有可能会导致冲击偏低。可以将正火温度提高到850℃左右试试效果如何。如果还是差异较大,可以考虑用40Cr材质。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 10:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。) p) L- w/ A9 w, a5 _1 l
另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。
发表于 2012-3-28 10:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 11:02 编辑 . ?& Y5 R% y" V
5 A* y8 k0 ^) M, X
GB/T699-1999推荐热处理工艺为:850℃正火、840℃淬火、600℃回火;达到的力学性能为:拉强度600MPa,屈服强度355MPa,伸长率16%,断面收缩率40%,冲击功39J。

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发表于 2012-3-28 11:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
试样取自螺栓中部1/2直径,做标准试样块,做冲击试验。
) B8 U* ~$ r9 y* p另正火温度提高到850我们也尝试过,但仍无法满足性能要求。
* Y5 w  B0 {2 d& l1 \zhou93410 发表于 2012-3-28 10:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

' d/ t$ Y) b0 ~3 Z8 S
9 O% ], k) d3 c$ y手册上的性能是指标准试样热处理性能,你在螺栓心部取样性能会比手册上的低很多,有可能调质处理也会很吃紧。7 s# w* z  e+ m5 i1 z
以前你们工厂类似螺栓没做过?
 楼主| 发表于 2012-3-28 13:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 13:42 编辑
$ q4 s, F1 e& I4 ?/ ]% k( f' \) o/ X$ ^
您好,我们采用的试块是经过上述处理后,仍达不到技术要求,不知道是热处理过程回火、淬火温度不够还是时间问题,因为涉及到加工经验问题,我们之前没做过这么大的地脚,一般都在M64以下。
发表于 2012-3-28 13:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你取样是在热处理前还是在热处理后?
发表于 2012-3-28 14:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
冲出试样只能通过机加工取得,取样时应保持有冷却液冷却,检查V型缺口是否符合标准要求。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 14:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
取样是在地脚螺栓全部工艺完毕后,通过线切割冷却状态下取得的,试块符合GB/T229-2007要求
 楼主| 发表于 2012-3-28 14:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我核对了材质保证书,发现材料45#是热扎状态过来的,不知道是不是热扎后组织松散原因,现在热处理后,有没有办法通过热处理改善内部金相组织,从而达到所需要求(可以增加后续生产工艺)。
发表于 2012-3-28 15:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jxdxhx 于 2012-3-28 15:29 编辑 # o4 {0 T0 O) o! ]0 T  m

5 [. [" @# C- ]! [) s. F1 |) `不是非常特殊要求,热扎状态不会对力学性能影响很大。
- Z- }$ V: Q8 f0 i2 Y3 q4 Q因为工件较大,将正火温度提高到880℃,其它保持不变试一试。

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发表于 2012-3-28 15:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-3-28 15:16 编辑 ( b, N) k- Z; n0 d

# M4 Z1 k5 U( S) @首先你按照标准检验原材料是否合格,一般只要正规厂家生产的不会有太大问题。
8 P% N0 C$ b0 S3 _. p( D现在你用的是正火+回火工艺,可以试试采用调质处理方式,830℃水淬+600℃左右回火试试。( y+ r, _6 Z: Y* K) n6 a" a- e
如果还是离要求的性能有较大差距,那只能考虑其它材质了。

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 楼主| 发表于 2012-3-28 15:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我准备采取正火870+-10度试一下,若不行在采取880度一试。不知道各位老师还有没有更好的办法,或者这样状态下,采取正火高温回处理,需要注意哪些?
发表于 2012-3-28 15:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有条件的话可以考虑用水雾风机进行强制冷却,强化正火效果。
发表于 2012-3-28 16:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
总结过去的试验与经验,大工件正火温度880℃效果最佳。
发表于 2012-3-28 22:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
个人感觉地脚螺栓用45#有点问题,而45#调质后的综合性能最好。85直径工件淬火应该淬不透,所以调质处理应该作用不大。从附表中可以看出直径25的试样25#钢的冲击值是71,的45#的只有39。前者是后者的1.8倍。建议用25#,30#钢正火后试试。实在不行再换低碳合金钢试试。
1.jpg

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 楼主| 发表于 2012-4-7 16:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢各位老师,通过你们的指点,我们经过不断试验,今天有结果了。
& C! g( B4 s$ D
- U' X4 X/ t# J最终采用
4 {3 W5 m. z& i# r正火860度,保温3.5小时;0 [3 C; ^3 s7 Z* `8 ~
回火645度,保温6.0小时,
3 K3 O6 i3 X( N  }3 X) V冲击常温吸收功33J

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wwjxgz + 10 有始有终

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发表于 2012-4-7 18:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好能说明一下正火冷却方式、抗拉、硬度等详细指标,让大家分享你的成功。
 楼主| 发表于 2012-4-14 08:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 zhou93410 于 2012-4-14 09:11 编辑
6 h: n' J* M, [+ u' M. G8 V4 W* i, M+ {8 P' h4 F8 \3 [* R& q
谢谢各位老师,通过你们的指点,我们总算试验成功。. V, m/ {6 ?! m- T+ K

7 U4 g& G5 p, t8 v具体操作如下:
( |/ G1 I, N" J9 N7 G  B9 U( [- J; x1 U& Y2 C  j
一、问题回顾:  l( b7 e" T. F- b# ?$ c
    1  产品技术要求
3 i3 d% S4 U8 p5 ?        1.1 产品名称:地脚螺栓
& ], w7 u8 R7 W" n" n) U        1.2 规格:M85*2130# N) D: {! D0 j0 k/ l
        1.3 表面:发兰: V$ p. R6 |+ p
        1.4 抗拉强度:Rm 540Mpa
7 F+ A! Q7 a' X- E        1.5 硬度:HB 158-198
6 {% U1 F+ \; S0 s  Q# C  n& m4 q        1.6 常温冲击功大于等于24焦(J). E9 I1 I, B% F9 z# {, i0 z, @8 J
    2  已经采用的工艺方法
4 w9 ^4 b% X. N& ~. f        2.1 采用热扎45#材料,材料化学成分:C(0.47%),Si(0.24%),Mn(0.58%),P(0.023%),S(0.020%)
' x% q9 \6 z, j6 j; l# |        2.2 采用热处理方式:正火+回火5 Y& B! h9 L% V: E" G, b8 \
        2.3 热处理步骤及温度控制:! Y% y! ~- f: h; J; r$ l/ _" i! R
        2.3.1 正火温度830度(出炉后快速风冷)
7 N8 {, u' ?  @) z* T        2.3.2 保温120分钟+ K- s+ c( {' B+ T/ Y& P
        2.3.3 回火温度600度( R; x! b0 N  ~
        2.3.4 保温时间180分钟; I- P! f0 B- ]; M" u, v* E; I
    3  出现的问题/ ]" Q- [* V8 b" r  \9 M' N
        3.1 冲击功只有18焦% l* {2 v1 P( w" r
        3.2 硬度1426 h9 E4 b0 A' t8 R% r% ]2 a
        3.3 抗拉强度572MPa0 A! w# |6 ?" `7 q! y  t3 t5 Z
    4  需要解决的问题
6 q" F+ D* G* k9 l% K) l" y        4.1 冲击功大于24J
! F6 F% z6 ?2 q6 |2 Z9 r二、处理方法
# O6 t. N* ^. ^2 u* n  d    1  分析:抗拉强度比标准要求高,而抗拉强度越高冲击吸收功和硬度就低;以此入手,以降低抗拉强度的思路来提高冲击吸收功和硬度。2 B1 q! }% {4 i+ R; W4 a
    2  采取处理方法:
$ c( b! ~# Y- ~) y% C' u/ p        2.1 正火860度,保温3.5小时,工业油冷却至600度左右;, K- i! a, _  Q
        2.2 回火645度,保温6.0小时,工业油冷却。8 \0 f9 E3 l* h
三、处理后性能
* }, {6 B1 F+ v) s/ x0 s$ ~    1 抗拉强度561MPa
3 C& z( s( G- V    2 硬度162HB
' G0 ~5 Y$ X6 q    3 冲击功36J

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