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9天前
查看: 2636|回复: 6
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[已解决] 渗碳后硬度不均

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发表于 2006-8-29 11:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

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x
材料:20CrMnTiH$ B0 `& t9 K* L) \6 W8 [; k
工艺:
/ a' p0 Q9 ^% N- Q" N    920℃     1.1%cp     2.5h$ w7 y8 E% g$ a6 n
    920℃     0.95%cp    0.5h
$ J3 P5 l, [0 I" ?$ V    860℃     0.95%cp    0.5h
, S9 g3 f  X6 y    淬油( G4 F( y0 @* W# e" V8 K
渗碳过程中由于设备故障,工件脱碳,深度0.47 {. L7 F% V% x- x
按原工艺重新执行,工件硬度不均55~65HRC$ z& o( T5 g# X  B; ?- \
原因何在?如何解决% g. O0 I& u" x; |) e
" i! @; a0 M/ z# A
[ 本帖最后由 gss2001 于 2006-9-1 12:40 编辑 ]
发表于 2006-11-23 21:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 #1 gss2001 的帖子

一般硬度不均匀是由淬火时引起的,楼主注意工件的摆放位置,不要过于紧密。
发表于 2006-12-4 10:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
热处理炉内部温度是否均匀也应该对淬火后硬度分布有影响的。应该检测热处理炉内各部分的温差是否符合要求。在淬火处理时工件在油池内的适当上、下前后移动或许也有影响的。
发表于 2006-12-4 10:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
与工件形状、摆放、碳势、温度有关系
发表于 2006-12-15 22:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我们这边的故障也可以参考一下# i2 Q7 C* J9 Y6 W& z/ p" ]
由于风扇故障,渗碳至0.6后,炉子风扇坏了4 r  Y: V2 P4 l. ?6 K
修好后重新渗碳补了0.9的厚度(工件表面脱碳1丝)
) }; \7 |6 F( y$ K渗碳淬火# G4 p  m! S& h0 N" n* H! Z& U- L9 \
硬度也不均匀- U7 C9 w* w# {

9 O1 |3 Q$ s% [4 X6 x% w讲下装炉   工件比较稀疏,摆放均匀。
. h3 ?  ~) E& r. o; M6 p我怀疑是工件表面含碳量不均,而且材料是20钢,本身渗碳速度就比较慢。0 r0 S1 ^7 p% C+ R) E' `; {8 m
虽然油的淬火效果比较好,但最终的淬火效果不理想。! N- s' w/ _/ }/ E! Z
/ i. |5 b: y( E8 e" \8 S
[ 本帖最后由 zhchh 于 2006-12-15 22:31 编辑 ]
发表于 2006-12-29 10:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原因是没有及时淬火。, I$ `: k+ q* S9 d
如果后道加工余量不足0.4mm/单边,无解决办法。

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发表于 2007-3-29 09:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
对于20钢渗碳,我们采用二次淬火,你说的表面硬度不均匀有原因可能:
, O' n- r/ o% s8 K1 O+ T1.零件出炉温度低,在转移过程中温降过多,应使用至少高于淬火温度20-30以上的保温温度;
  x& ~6 g2 f# F- a- [2.看脱碳层是全脱碳还是半脱碳,最好再重新淬火一次,应该有所好转;- y, C! W4 ?  k
供参考
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