|
|

楼主 |
发表于 2007-5-14 11:51:12
|
显示全部楼层
来自: 中国浙江宁波
首先感谢大家的积极应助。
* i; V: ^# ^, R# I2 [2 z0 p补充一下,实际应用过程中,铆钉是半空心铝铆钉(3A21),头部为扁圆头,铝片(1060材料)与铝铆钉头部相邻,靠铁片端翻边。- L3 q8 a: J7 |: M0 w" ^
下面是我做试验的过程和一些结果,供大家参考分析:
8 h" q, n& C( w# ]$ ~" s# H0 {" a4 y1、用刀子在铆钉上刻线:刻线深度0.1,试验效果不明显。分析原因可能是,深度不够,铝铆钉太软,起不到应有的效果。3 m: Y U5 F" a; B& X
2、帽加工成凹心:会影响到外观,没有进行试验。/ F6 v4 F5 ~1 ~* u1 |
3、改孔形状:有改过,但效果不明显。理论上分析是可行的,将铝片压入异形孔内,并以此定位;实际过程中,铝铆钉太软,压入力度不够,且铝片变形不够,做定位时因为材料软容易失效松动。3 C- @0 y! ^2 y. h$ t
5 v) D S* U2 a2 Z
准备更改方向,换铆钉材质,改为H62铜,并加上一定高度的划线深度,进行试验。& r- f! X, }) ^) C! I# C6 z; p% }
1 n( s+ @$ t, C
欢迎大家继续提供好的想法。 |
评分
-
查看全部评分
|